3月21日,浙江晉巨公司6號蒸發(fā)式水冷器一次開車成功投入生產(chǎn),這標(biāo)志著該公司降本控費工作再添一個新成員。
由于合成車間冰機(jī)崗位承擔(dān)著晉巨公司生產(chǎn)的制冷重?fù)?dān),是個能耗大戶。原有的1號蒸發(fā)式水冷器換熱面積小,且由于使用年限較長,設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,泄漏嚴(yán)重,換熱效果差,引起氣氨總管及二段出口壓力高,電耗、水耗也相應(yīng)增加,對環(huán)保生產(chǎn)也是一大隱患。
隨著企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐的加快,淘汰落后產(chǎn)能,提升本質(zhì)安全,進(jìn)一步實現(xiàn)節(jié)能降耗的工作目標(biāo)激勵著廣大干部員工。從去年11月下旬開始,該公司抓住冬季冰機(jī)制冷能力相對寬裕的生產(chǎn)狀況下,在1號蒸發(fā)式水冷器的原址上實施6號蒸發(fā)式水冷器的改造中。為了確保項目安全穩(wěn)定實施,車間專門成立項目組,按照安全質(zhì)量第一、進(jìn)度第二的要求,根據(jù)嚴(yán)格的制度規(guī)范,將各項責(zé)任落實到人。在項目施工階段全程派人監(jiān)護(hù),著重加強(qiáng)對外來施工人員的管理和監(jiān)控。改造項目在高安全、高品質(zhì)、高效率、高監(jiān)管等高壓態(tài)勢下順利完成。
據(jù)了解,新建的6號蒸發(fā)式水冷器在同等工況下,冷卻效果增加一倍,高溫季節(jié)期間每小時可節(jié)水100噸左右;同時,還提升了設(shè)備的本質(zhì)安全,保障了車間的環(huán)保生產(chǎn)。