兗礦魯南化工公司氣化爐改造項目作為該公司2016年技改重點項目,目前已完成B#氣化爐的新拱頂安裝、打磨、點焊等前期工作,截至發(fā)稿時,加高后的拱頂和筒體焊接工作正在爭分奪秒進行中。
魯南化工公司西廠區(qū)A/B#氣化爐由于原始設計缺陷,運行負荷較低,拱頂耐火磚壽命縮短,造成設備檢修頻繁,維修費用大大增加,影響系統(tǒng)效益運行。為實現(xiàn)A/B#氣化爐的高負荷長周期穩(wěn)定運行,魯南化工對氣化爐燃燒室實施加高改造。作為該公司2016年技改技措重點項目,氣化爐改造項目開工以來,他們合理制定施工計劃,嚴把工程質(zhì)量,1月底B#氣化爐停爐進行工藝處理,2月16日完成拱頂切除,2月17日將舊拱頂?shù)蹼x,2月18日完成新拱頂?shù)跹b,目前正在進行加高后的拱頂和筒體的焊接工作。
氣化爐拱頂加高改造后,單爐產(chǎn)氣量增大,運行時間長,在保證長周期運行的前提下,單燒嘴氧量提高,單爐每小時可增產(chǎn)粗煤氣3900m³,可增產(chǎn)甲醇11098噸,拱頂耐火磚使用壽命延長,大幅減少因倒爐產(chǎn)生的系統(tǒng)檢修工作量,保證氣化爐的良好備車,每年可節(jié)省耐火磚更換費用約35萬元,可降低維修費用約21萬元,同時改造后還能更有效地消除氣化爐拱頂超溫現(xiàn)象,為氣化裝置安全穩(wěn)定長周期運行提供有力保障。