元月23日,公司正常運行狀態(tài)的脫硫脫硝裝置V3303一效結(jié)晶取出槽由于玻璃鋼鱗片老化,出口碳鋼管焊縫迅速腐蝕導(dǎo)致硫酸銨溶液發(fā)生泄漏,動力車間立即啟動應(yīng)急措施,將硫酸銨溶液排往V3503事故漿液池。24日,V3304二效結(jié)晶取出槽也突發(fā)泄漏,導(dǎo)致事故漿液池液面逼近警戒液位。
生產(chǎn)發(fā)生異常情況后,生產(chǎn)部會同動力車間立即制定搶修方案,率先進行改造更換一效結(jié)晶取出槽出口管,將原來的6吋碳鋼管更換為316L不銹鋼管。公司檢修在進行安全分析后,采取現(xiàn)場測量、拆除和廠房管道預(yù)制同時進行。雖然檢修空間狹小,蜷縮著施工很不方便,但檢修人員克服不利條件,一絲不茍地認真作業(yè)。
25日,作業(yè)組在零下十幾度的環(huán)境下,連續(xù)加班作業(yè)到26日凌晨2:00搶抓檢修進度。管道更換順利完工后,緊接著進行玻璃鋼鱗片防腐作業(yè),待固化后,V3303將投入正常運行,隨之將進行V3304的搶修。