在當(dāng)前煤炭、尿素等多行業(yè)產(chǎn)能過剩突出、價格持續(xù)下跌,企業(yè)生存壓力很大,節(jié)能降耗意義非凡。想要在殘酷的煤化工市場競爭中,保持著強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭,安徽中能公司必須在安全環(huán)保,節(jié)能降耗,以及經(jīng)營管理等方面有所創(chuàng)新,有所突破。為此,該公司針對500多臺大中型低壓電動機(jī)(55KW-185KW)外協(xié)維修費(fèi)用每年高達(dá)20萬元的現(xiàn)狀,派人到鄭州電機(jī)大修廠參觀學(xué)習(xí),結(jié)合公司實際情況,按“5W1H”的原則自己設(shè)計電機(jī)繞組更換工藝,編制完善的施工方案。采用具體措施是:一是將傳統(tǒng)的明火加熱,人力硬撬舊繞組的方法,改進(jìn)為借助電動葫蘆冷拔抽線,4人4小時的工作,2人2小時就能輕松完成,不僅提高了工作效率,而且減少了有害氣體排放,杜絕了明火加熱漆包線和絕緣紙燃燒而放出的大量有毒有害氣體,響應(yīng)了國家節(jié)能減排的號召,避免了因高溫破壞鐵芯層間絕緣,保證電機(jī)的維修質(zhì)量。二是利用自制的漆包線專用放線架,繞制的電機(jī)繞組,工整密實,不存在打結(jié)現(xiàn)象。向定子槽口嵌線快捷,便于保護(hù)漆包線絕緣鍍層,工作效率高。三是將耐溫130℃的漆包線換成耐溫180℃的,費(fèi)用僅增加一點點,但是電機(jī)繞組的絕緣等級大大提高,由B級(130℃)提高到F級(155℃)。四是用DMD高分子絕緣材料代替原來的青稞紙,強(qiáng)化繞組之間的相間絕緣,和繞組與定子鐵芯之間的對地絕緣,修復(fù)的電機(jī)繞組絕緣電阻值從100MΩ提高到500MΩ。五是將電機(jī)引出線的連接方式由原來的氧氣焊接改為用銅管壓接,減小導(dǎo)線損傷,增加接觸面積,降低接觸電阻。六是為保證電機(jī)繞組的烘干質(zhì)量,對烘箱進(jìn)行智能化改造,設(shè)置恒溫自動控制裝置。
通過優(yōu)化繞組更換工藝后,自修低壓大功率電動機(jī),不僅為公司節(jié)約了大量的維修費(fèi)用,降低了產(chǎn)品消耗,提高了團(tuán)隊精神,鼓舞了員工解決問題的信心。據(jù)統(tǒng)計,2015年共更換低壓大功率電機(jī)繞組3400KW(185KW6臺,160KW6臺,132KW4臺、90KW6臺、75KW2臺、55KW2臺,共26臺),電機(jī)的相間和對地絕緣值均在500兆歐以上,運(yùn)行溫升均在40℃以下,從未出現(xiàn)因為定子繞組維修質(zhì)量缺陷而燒毀的現(xiàn)象,更沒有因為備用電機(jī)維修不及時而影響正常生產(chǎn)。為推廣維修經(jīng)驗,電儀車間編制了低壓大功率電動機(jī)繞組修理工藝規(guī)程,推廣應(yīng)用到公司各個子公司。