1月6日,渭化雙甲車間三期裝置迅速調(diào)整,氣化工段由6#氣化爐倒至5#氣化爐運(yùn)行,合成工段利用倒?fàn)t間隙停車除蠟。截止晚上22時,系統(tǒng)全面恢復(fù)單爐滿負(fù)荷運(yùn)行,目前各工藝參數(shù)均指示正常,裝置運(yùn)行穩(wěn)定。
此前,5#氣化爐爐磚運(yùn)行到末期,歷經(jīng)一個月時間更換好新爐磚。由于新?lián)Q爐磚的5#氣化爐備爐升溫較平時有所不同,車間技術(shù)員編訂了《5#氣化爐烘爐升溫方案》,提前下發(fā)班組學(xué)習(xí)。從12月23日開始,5#氣化爐開始按既定方案烘爐。為了保證《方案》執(zhí)行,氣化工藝技術(shù)員還制定了《5#爐升溫坐標(biāo)圖》,分別以時間和爐溫為橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)繪制了標(biāo)準(zhǔn)曲線,要求班組按照實(shí)際升溫情況繪制曲線,使升溫執(zhí)行情況一目了然。1月6日上午12時,5#氣化爐按計劃投料,隨后運(yùn)行到末期的6#氣化爐停車。
在氣化爐倒?fàn)t期間,合成工段系統(tǒng)短停,E8102換熱器除蠟。近日,合成E8102換熱器出口結(jié)蠟嚴(yán)重,溫度達(dá)到50℃左右。車間通過一次技術(shù)碰頭會決定利用倒?fàn)t間隙將合成工段短停,E8102換熱器除蠟。為此,合成工段技術(shù)員編訂了《除蠟方案》,包含除蠟的原理、確認(rèn)工作、具體實(shí)施步驟以及風(fēng)險辨識和消減措施。上午10時,合成工段退氣停車,11時做好準(zhǔn)備,通氮?dú)獬。三個小時后,E8102換熱器出口溫度恒定超過兩小時,判斷為除蠟結(jié)束。下午14時,合成系統(tǒng)恢復(fù)開車。
為了使本次三期裝置調(diào)整順利進(jìn)行,車間在本周的調(diào)度會上進(jìn)行了專題討論,從技術(shù)角度和安全角度做了全面分析。為確保前后工段能統(tǒng)一思路,通力協(xié)作,車間要求各工段技術(shù)員必須在崗隨時協(xié)調(diào),直至裝置完全恢復(fù)。目前,經(jīng)過幾個小時的調(diào)整,裝置已經(jīng)恢復(fù)單臺氣化爐滿負(fù)荷運(yùn)行。