截至12月23日,神寧煤業(yè)集團(tuán)煤化工分公司甲醇廠在提前一個(gè)半月完成今年產(chǎn)量任務(wù)的基礎(chǔ)上,順勢(shì)而上,科學(xué)組織生產(chǎn),強(qiáng)化運(yùn)行管理,生產(chǎn)甲醇94.95萬噸,超計(jì)劃9.95萬噸,甲醇產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年增長(zhǎng)。
自投產(chǎn)以來,甲醇廠在生產(chǎn)組織、技術(shù)管理、設(shè)備檢修等工作上持續(xù)挖潛加力,生產(chǎn)管理不斷優(yōu)化,裝置運(yùn)行也日趨穩(wěn)定。今年,該廠緊緊圍繞產(chǎn)量任務(wù)目標(biāo),從生產(chǎn)源頭入手,加強(qiáng)對(duì)原料煤煤質(zhì)監(jiān)控,采取聯(lián)動(dòng)機(jī)制,定期了解煤礦生產(chǎn)、洗煤廠運(yùn)行等信息,對(duì)原料煤和燃料煤進(jìn)行科學(xué)配比,保證煤質(zhì)符合氣化爐和鍋爐燃燒要求;在化工原輔材料使用上,采取總量控制手段,全程跟蹤新藥劑試用,量化藥劑使用效果,保證裝置運(yùn)行時(shí)間。
對(duì)影響裝置長(zhǎng)期運(yùn)行的“瓶頸”問題,該廠給予重點(diǎn)關(guān)注,鍋爐裝置2014年泄漏8次,通過專項(xiàng)攻關(guān),實(shí)施增加鍋爐防磨梁,延長(zhǎng)了鍋爐運(yùn)行周期,2015年僅泄漏一次;對(duì)208A發(fā)電機(jī)進(jìn)行改造,解決了裝置無法滿負(fù)荷運(yùn)行的問題,首次實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)行;對(duì)裝置儀表自控率進(jìn)行專題攻關(guān),裝置自控率提高至93.83%,從根本上減少了誤操作。
在設(shè)備管理方面,加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng),合理安排氣化爐、鍋爐檢修時(shí)間,提高檢修質(zhì)量,確保氣化爐、鍋爐備用時(shí)間,保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),做好鍋爐和氣化爐的倒?fàn)t,通過開停車限時(shí)考核,縮短開停車時(shí)間,延長(zhǎng)裝置有效運(yùn)行時(shí)間。強(qiáng)化裝置的檢修深度,建立設(shè)備運(yùn)行臺(tái)賬,定期檢查,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),從以往“救火式的搶修”轉(zhuǎn)變?yōu)橛?jì)劃?rùn)z修,以往裝置都是一年一大修,現(xiàn)在兩套甲醇裝置和一套聚甲醛裝置均實(shí)現(xiàn)了兩年一大修,極大地減少了停工檢修對(duì)生產(chǎn)造成的影響,為甲醇產(chǎn)量連年增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。