人常說:細(xì)節(jié)決定成敗。在降低消耗的這條路上細(xì)節(jié)就是決定著成敗。針對固定床消耗高這一老大難的問題,安徽中能公司想法設(shè)法嘗試各種方法來提高造氣爐的單爐發(fā)氣量,
一、采用富氧制氣
我們富氧制氣的運(yùn)行方式就是在:吹風(fēng)和上加氮時(shí)加入一定比例的富氧,使吹風(fēng)效率增加。根據(jù)變壓吸附的運(yùn)行情況,空氣中的氧濃度基本維持在26%左右,造氣爐況總體運(yùn)行穩(wěn)定,單爐發(fā)氣量明顯提升,在同等的條件下基本上能少開兩臺造氣爐,停掉一臺風(fēng)機(jī)。總結(jié)有以下幾點(diǎn):
1、很大程度上提高了單爐發(fā)氣量。由于氧濃度的增加,使得在較短的吹風(fēng)時(shí)間內(nèi)放出的熱量就能滿足制氣的需要,所以也就縮短了吹風(fēng)時(shí)間,進(jìn)而延長了制氣時(shí)間,自然能提高發(fā)氣量。
2、爐況更穩(wěn)了,炭層被吹翻的現(xiàn)象基本消除了。由于在吹風(fēng)階段氧濃度的提升,吹風(fēng)強(qiáng)度比以前降了幾個(gè)千帕,所以基本不會再出現(xiàn)炭層被吹翻的現(xiàn)象了。
3、灰渣殘?zhí)苛坑兴档。由于富氧的加入,使得造氣爐的爐溫更穩(wěn)定,自然可以降低一些殘?zhí)剂俊?br />
4、由于減少了吹風(fēng)時(shí)間,降低了入爐風(fēng)壓,所以也就減少了吹風(fēng)氣的帶出物。
二、采用上吹蒸汽增壓
上吹蒸汽增壓就是在上吹階段原有的基礎(chǔ)上,另外通入一股高壓過熱蒸汽入爐,以彌補(bǔ)上吹開始時(shí)蒸汽的不足。同時(shí)可以提高蒸汽流速,增強(qiáng)穿透性,防止?fàn)t內(nèi)結(jié)疤。
采取這個(gè)措施的原因就是我們在實(shí)際的生產(chǎn)中,入爐蒸汽壓力較低,蒸汽穿透能力較差,很容易導(dǎo)致造氣爐內(nèi)部局部結(jié)疤,造成爐況惡化。雖然生產(chǎn)中也采取預(yù)防措施,比如使用過量的上吹蒸汽入爐,雖避免了爐內(nèi)結(jié)疤,但通入的過量上吹蒸汽使氣化層嚴(yán)重上移,上吹產(chǎn)生的水煤氣帶出更多的顯熱,更導(dǎo)致爐溫急劇下降。為使上移的氣化層降下來,要么延長下吹時(shí)間,要么加大下吹蒸汽的用量。這樣一來,必然會對下吹階段蒸汽分解率產(chǎn)生較大的影響,爐溫整體波動(dòng)較大。就有可能造成半水煤氣的氣質(zhì)氣量較差,單爐發(fā)氣量較低,蒸汽分解率較低,爐渣殘?zhí)苛扛咔見A雜有硬疤。運(yùn)行上吹增壓蒸汽以后,這些問題都得到很大的緩解。
三、采用蒸氣自調(diào)裝置
所謂蒸汽自調(diào)就是:根據(jù)爐溫的變化趨勢,通過程序控制來達(dá)到對入爐蒸汽量的控制。具體來說,就是入爐蒸汽用量隨著造氣爐內(nèi)氣化層溫度的變化而變化,當(dāng)爐內(nèi)氣化層溫度高時(shí)反應(yīng)速率高,蒸汽的用量大;我們知道氣化反應(yīng)是吸熱反應(yīng),所有氣化層的溫度會隨著氣化反應(yīng)的進(jìn)行而逐步下降。隨著爐內(nèi)氣化層溫度的降低反應(yīng)速率也相應(yīng)降低,蒸汽的用量也隨之降低。在制氣的后期由于爐溫逐漸降低,爐溫降低蒸汽分解率也降低,如果蒸汽流量依然不變,那么入爐那部分多余的蒸汽在穿過氣化層時(shí)就會帶走很多的熱量,導(dǎo)致氣化層溫度加速下降,爐溫降低,這就造成了各種消耗的增加。
采用蒸汽遞減后,根據(jù)造氣爐溫度變化,逐步遞減入爐蒸汽的流量,這樣不僅可以節(jié)省蒸汽,同時(shí)縮小了氣化層溫度的波動(dòng)范圍、提高了蒸汽的分解率、提高了有效的氣體成分,提高了單爐發(fā)氣量。