晉巨公司大力開展技術(shù)創(chuàng)新,積極利用“四新”技術(shù)為企業(yè)降本增效增添“動力”,今年1至10月份,該公司煤氨電耗下降4%,節(jié)電降本達(dá)600多萬元,為該公司全面完成年度目標(biāo)任務(wù)奠定了扎實的基礎(chǔ)。
該公司甲醇裝置合成崗位副產(chǎn)蒸汽的壓力達(dá)到2.3兆帕,以往都是通過調(diào)節(jié)閥直接減壓后并入低壓蒸汽管網(wǎng),供后系統(tǒng)使用,在減壓過程中造成能量的浪費。為實現(xiàn)資源利用率最大化,去年該公司與開山集團合作,采用螺桿膨脹發(fā)電技術(shù),對合成副產(chǎn)蒸汽進(jìn)行梯級利用,通過新上一臺螺桿膨脹動力機組,將副產(chǎn)蒸汽減壓產(chǎn)生的能量回收,并轉(zhuǎn)化成電能。“螺桿發(fā)電機裝置從去年底并網(wǎng)以來,至今年10月份,發(fā)電量已經(jīng)達(dá)到20萬度左右。”該公司甲醇車間主任柴小飛告訴記者。
該公司原有的6號冰機由于使用年限長,設(shè)備存在產(chǎn)能低、能耗高、故障率高和泄漏嚴(yán)重等問題,不僅影響企業(yè)的安全生產(chǎn),還不利于員工身心健康,被列入了淘汰裝置之一。“為消除隱患,提升效率,我們在6號冰機原址上,新上了一臺效率高、運行穩(wěn)、能耗低的新型螺桿冰機,替代老的冰機。”該公司合成車間主任徐迅介紹,新裝置于今年6月份投產(chǎn),不僅降低了冰機作現(xiàn)場的噪音,改善員工操作環(huán)境,而且提升了冰機系統(tǒng)運行效率,每小時可節(jié)電50多度,節(jié)能效果達(dá)15%左右。
“為了更好的沖刺年度目標(biāo)任務(wù),目前我們正在抓緊落實水輪機項目,并利用11月份的大修的機會,在尿素2號循環(huán)水裝置上完成首臺水輪機改造工作,完成后將能有效降低尿素的生產(chǎn)電耗。”該公司工藝副總工程師告訴記者。