至10月31日24時(shí),復(fù)肥公司共生產(chǎn)磷酸二銨18469.1噸,不僅超額完成當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù),還創(chuàng)出了磷酸二銨自建廠以來(lái)月產(chǎn)最高紀(jì)錄。
月初,為了確保生產(chǎn)任務(wù)順利完成,復(fù)肥公司仔細(xì)分析可能影響產(chǎn)量的各種因素,制定好生產(chǎn)方案,通過(guò)不斷優(yōu)化工藝狀態(tài),細(xì)化過(guò)程管理,連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行等手段,以班產(chǎn)促日產(chǎn),以高開(kāi)車(chē)率保月產(chǎn)。
濃磷酸的充足供應(yīng),是完成磷酸二銨生產(chǎn)任務(wù)的前提。為了使?jié)饬姿峁⿷?yīng)滿(mǎn)足磷銨生產(chǎn)需求,他們一方面通過(guò)穩(wěn)定濃縮生產(chǎn)負(fù)荷,保證濃磷酸指標(biāo)的連續(xù)穩(wěn)定,一方面不斷加強(qiáng)對(duì)過(guò)濾系統(tǒng)的工藝控制,在稀磷酸產(chǎn)量和指標(biāo)穩(wěn)定的前提下,努力提高轉(zhuǎn)化率和洗滌率等指標(biāo)的合格率。當(dāng)磷銨裝置計(jì)劃停車(chē)時(shí),通過(guò)向一銨酸儲(chǔ)槽倒送濃磷酸,保證新濃縮負(fù)荷的連續(xù)穩(wěn)定。當(dāng)新濃縮裝置計(jì)劃停車(chē)熱洗時(shí),他們就提前組織老濃縮裝置開(kāi)車(chē)生產(chǎn),為磷銨提供充足的濃磷酸。
磷銨生產(chǎn)系統(tǒng),連續(xù)開(kāi)車(chē)的一個(gè)周期約為7至8天,影響磷銨裝置運(yùn)行周期的主要因素有兩個(gè):一個(gè)是料漿管線周期性結(jié)垢造成料漿輸送量下降,必須定期計(jì)劃停車(chē)熱洗管線;一個(gè)是尾氣排風(fēng)機(jī)葉輪周期性結(jié)疤,也必須定期停車(chē)清理打疤。7月份以來(lái),復(fù)肥公司通過(guò)分布實(shí)施料漿管線擴(kuò)能改造和料漿泵進(jìn)口過(guò)濾器改型改造,使磷銨系統(tǒng)連續(xù)開(kāi)車(chē)一個(gè)周期延長(zhǎng)到10至12天。10月份,磷銨車(chē)間積極想辦法,通過(guò)定期切換備用料漿泵、定期清理料漿泵進(jìn)口過(guò)濾器的方法,減少管線結(jié)垢,預(yù)防噴咀堵塞,努力延長(zhǎng)裝置開(kāi)車(chē)周期。9月28日至10月15日,磷銨裝置在保證日產(chǎn)600噸以上生產(chǎn)負(fù)荷的前提下,連續(xù)開(kāi)車(chē)17天,創(chuàng)新了裝置開(kāi)車(chē)新的歷史記錄。針對(duì)尾氣風(fēng)機(jī)葉輪結(jié)疤問(wèn)題,復(fù)肥公司要求磷銨車(chē)間加強(qiáng)風(fēng)機(jī)葉輪沖洗水的過(guò)程監(jiān)管,每天三次定時(shí)沖洗,減小尾氣中夾帶的粉塵含量,預(yù)防葉輪結(jié)疤增厚造成的設(shè)備振動(dòng),延長(zhǎng)了風(fēng)機(jī)運(yùn)行周期。
此外,復(fù)肥公司還要求磷銨車(chē)間加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)返料量的管控和設(shè)備運(yùn)行的巡回檢查,預(yù)防設(shè)備故障或返料堵塞造成的非計(jì)劃停車(chē)。磷銨車(chē)間為此編制了《磷銨日產(chǎn)600噸以上生產(chǎn)組織方案》和《磷銨系統(tǒng)粒度控制操作要點(diǎn)》,逐個(gè)班組、逐個(gè)崗位組織培訓(xùn)教育,努力提高過(guò)程控制的能力。生產(chǎn)部也指派調(diào)度員每個(gè)班次在磷銨控制室蹲點(diǎn)值班,發(fā)現(xiàn)異常狀況及時(shí)組織各方力量集中解決,為進(jìn)一步優(yōu)化磷銨的過(guò)程管理,提高磷銨開(kāi)車(chē)率夯實(shí)了基礎(chǔ)。