9月15日,在雙甲三期機組現(xiàn)場,一項技術(shù)改造井然有序的進行著,改造成功與否直接關(guān)系著整套三期裝置能否連續(xù)運行。
V8154是循環(huán)器壓縮機循環(huán)段入口管線的液體分離罐,其作用是分離循環(huán)氣中夾帶的甲醇液體,防止霧沫進入循環(huán)氣壓縮機,對高速旋轉(zhuǎn)的葉輪產(chǎn)生沖擊破壞。V8154底部的排液管線將分離的液體送往802工號的粗甲醇罐,液位由排液管線上的一道調(diào)節(jié)閥及其旁路控制,為了盡量減少霧沫夾帶,平時液位控制在5%左右。近日,調(diào)節(jié)閥多次出現(xiàn)卡塞現(xiàn)象,導致V8154液位上漲,機組操作人員通過敲擊管道和打開旁路等方法排除了險象。9月14日,分離罐液位漲到了30%,操作人員現(xiàn)場處理沒有任何效果,隨即匯報工藝技術(shù)員,技術(shù)員根據(jù)以往大檢修的經(jīng)驗判斷為出口管線調(diào)節(jié)閥前堵死。為了迅速降低液位,只能從現(xiàn)場板式液位計排液,這樣又加大了操作人員的工作量,而且會造成一定程度的污染。
車間立即組織技術(shù)員進行討論,尋找可行的辦法,既能使液體順利排出,也不污染環(huán)境。經(jīng)過短暫的討論,車間決定對V8154出口管線進行技術(shù)改造,將調(diào)節(jié)閥拆下,從現(xiàn)場板式液位計導淋引出一條管線連接到調(diào)節(jié)閥處,這樣既可保證液位較低也不至于串壓。技改方案敲定后,設(shè)備技術(shù)員及時聯(lián)系機械修造部準備相關(guān)備件,9月15日,工藝人員將出口管線徹底隔離后,交由檢修人員進行現(xiàn)場作業(yè)。當日下午,本次技改項目全部完成。
技術(shù)改造后,V8154液位控制安全便捷,合成氣壓縮機運行穩(wěn)定,整個三期裝置得以連續(xù)運行。