日前,渭化公司利用一二期裝置搶修機會,對尿素裝置DA503低壓放空系統(tǒng)進行環(huán)保技術(shù)改造。這項改造有效減少了含氨尾氣排放,同時也解決了尿素裝置高負(fù)荷運行的環(huán)保瓶頸,實現(xiàn)了公司環(huán)保與效益的同向并進。
公司尿素裝置建成投運至今已近20年,由于設(shè)備的逐年老化,低壓放空裝置對含氨尾氣的吸收處理效果不理想,在廠前區(qū)時而能聞到淡淡的氨味。此前,車間在操作上小心翼翼、精益求精,并多次召開技術(shù)討論會,用近乎苛刻的工藝指標(biāo)來維持裝置環(huán)保運行。在環(huán)保問題日益受到重視的當(dāng)今,公司一度降低生產(chǎn)負(fù)荷,來減少含氨尾氣的放空,以尿素產(chǎn)量的減少來換取尾氣的達標(biāo)排放。
公司持續(xù)高度關(guān)注此項問題,并積極想辦法予以解決。此次搶修前,生產(chǎn)部和尿素車間等部門多次召開會議研究,找出導(dǎo)致放空大的主要的原因,確定DA503改造計劃,并通過專業(yè)人員對其進行改造設(shè)計。此次DA503技改主要從三個方面進行:一是將塔內(nèi)亂堆填料更換為規(guī)整填料;二是把普通噴嘴改為高效噴嘴;三是更改EE502氣相管的走向,從填料層上部更改為填料層下部。其中,更改氣相管走向既減輕了填料層的阻力,使填料更換不會對其他工段造成影響,又可以達到更高的吸收效果。
尿素裝置恢復(fù)開車后,尿素裝置的負(fù)荷得到了提升,DA503放空卻大幅度減少,甚至達到了近幾年最好的水平。另外,DA503技改也回收了尾氣中的氨,降低了氨耗,取得了很好的經(jīng)濟效益和社會效益。