今年1至5月份,氮肥廠生產總氨24.72萬噸,同比上升40.6%,平均日產總氨達到1630噸以上,煤耗控制在1400Kg/tNH3以下,電耗在1030KWh/tNH3以內,達到了高產、低耗的生產目標。為保障系統高效穩(wěn)定運行,氮肥廠主要在4個方面努力創(chuàng)造條件:
1)對壓縮機進行改造
新上6M50壓縮機活塞桿、十字頭與活塞桿連接螺栓斷裂等問題經常出現,嚴重影響壓縮機生產效率。壓縮車間在經過分析討論后對壓縮機一、二段活塞及支撐環(huán)、十字頭連接螺栓等部位進行了改造,至今六臺6M50壓縮機運行穩(wěn)定,活塞桿、十字頭連接螺栓沒有出現斷裂的現象,使得壓縮機出勤率達到97%以上,單機產出在7.4 tNH3/h以上。
2)合理控制電力負荷,減少壓縮機倒機次數
氮肥廠自改造以后,因電力負荷原因,設計部分壓縮機可由CPL供電,在蒸汽緊張尿素廠發(fā)電機發(fā)電量不足時,為保證2#3#主變壓器不超負荷,氮肥廠壓縮機經常要停機倒電至CPL供電,嚴重影響了壓縮機的穩(wěn)定運行。在有效的控制電力負荷后,倒電頻率明顯下降,有效的提高了壓縮機的運行效率。
3)提高各冷卻設備運行效果
隨著氣溫不斷升高,各工段冷卻設備運行的好壞嚴重影響了生產效率。氮肥廠一是有計劃對壓縮機一進冷卻器進行清洗,提高冷卻效果同時降低一進阻力;二是定期安排后工段冷卻設備的冷卻效果檢測,對冷卻效果差的設備要及時查找原因并處理,確保各冷卻設備能高效運行。
4)合理安排計劃檢修,保證裝置長周期穩(wěn)定運行
隨著裝置的運行周期延長,系統中各種問題不斷出現,氮肥廠統一安排部署,實行計劃檢修,將多個問題一次解決,有效的減少了系統減量的機會,保證裝置長周期穩(wěn)定運行。