新年前夕,大化集團合成氨廠利用裝置臨停檢修機會,完成氣化工序磨煤機氣源改造,投用后,效果良好。
以往,合成氨廠磨煤機開啟制漿前,都是由空壓機向氣動離合器內(nèi)部氣囊充入 0.8兆帕以上壓力的壓縮空氣,使離合器內(nèi)外輪轂完全結(jié)合,達到同步旋轉(zhuǎn)制漿。生產(chǎn)中,空壓機如果發(fā)生故障,出現(xiàn)壓力波動,就會造成氣源壓力降低,導(dǎo)致磨煤機連鎖跳車,影響裝置穩(wěn)定運行。
為改變這一狀態(tài),該廠在最近裝置臨停檢修中,從林德新空分增壓機一段出口1.2兆帕空氣管線上,引出一根管線連接到磨煤機氣源總管上,為其提供源源不斷的恒壓空氣。同時,把原空壓機氣源作為備用氣源使用,為安全生產(chǎn)加上雙保險。