產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線 ,為了優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,提升客戶滿意度,公司尿素車間針對尿素結(jié)塊問題追根究底,成功解決尿素水份大的困擾,有效的提升了尿素產(chǎn)品質(zhì)量。
該公司提高二段蒸發(fā)溫度,真空度由原來的84kpa、 85kpa提升到 86kpa 、87kpa ,使尿液在造粒之前降低含水量,其次是提高噴頭轉(zhuǎn)速。由原來的220r/min 提高至245r/min ,使尿液在高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下的拋物線拉得更長,避免液滴聚集,從而在保證產(chǎn)品粒度的前提下降低尿素水份。另外拆掉造粒塔頂部風窗,自然風通過風窗進入造粒塔將尿液液滴形成固態(tài)尿素的自然冷卻過程縮短。但是日久天長,風窗上集滿了粉塵和灰塵,降低冷卻效果。加上近日多雨,空氣濕度較大,拆掉風窗以后,風量增加,提高冷卻效果,降低了水份含量。
除此之外,該公司在皮帶上設(shè)置障礙,在下料口與包裝之間的皮帶上每隔一段設(shè)置一個障礙,用來分散皮帶中間的尿素,避免堆積結(jié)塊而影響散熱,是尿素入袋前的又一降溫舉措。 另外,該車間在總控、現(xiàn)場、包裝三個崗位安排人員每個小時檢測尿素溫度并按時記錄,控制溫度在55°C以下。
經(jīng)過層層把關(guān),尿素水份含量高的問題大有改善,經(jīng)質(zhì)檢科檢驗可以看出尿素水份含量由之前的0.5%降到了0.3-0.4%之間。