近日,聞喜公司針對生產(chǎn)系統(tǒng)進入夏季以來存在的8萬噸用電消耗居高不下、合成工段水冷、油冷器冷卻效果不佳、循環(huán)水水質(zhì)差等一系列原因?qū)е碌木C合氨、尿素產(chǎn)量偏低問題。利用7月22—23日兩天時間,對雙系統(tǒng)進行了一次計劃檢修。并在檢修前由生產(chǎn)科組織造氣、合成、壓縮等各個工段的工藝、設(shè)備負責人對2009年以來的各自分管轄區(qū)內(nèi)的溫度、壓力、消耗等設(shè)備運行數(shù)據(jù)進行了一次全面收集對比。數(shù)據(jù)采集以存入的檔案資料和各類數(shù)據(jù)報表為準,通過對各類設(shè)備、工藝數(shù)據(jù)進行對比,查找生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)變化,分析優(yōu)劣,尋找差距,提出解決方法,制定改造優(yōu)化措施。
經(jīng)過對2009年以來的造氣煤氣溫度、變換進出口壓力、合成進出口壓縮等生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行查閱并統(tǒng)計對比,結(jié)果表明,造成綜合氨產(chǎn)量達不到計劃指標的原因有四:一是雙系統(tǒng)氣柜出口煤氣溫度與往年同期相比偏高。其中8萬噸系統(tǒng)目前氣柜出口煤氣溫度為46—51攝氏度,比往年的33——44攝氏度高出10攝氏度左右;12萬噸氣柜出口煤氣溫度為54—57攝氏度,與往年40—48攝氏度相比提升12攝氏度左右。且脫硫量無法加滿同時造氣脫硫系統(tǒng)溫度超出指標;二是12萬噸系統(tǒng)煤氣成分中CO2含量達8.2——8.5%,高于往年7.0—7.5%的指標。甲醇進口壓力為11.5Mpa低于往年的12.2Mpa,導(dǎo)致有效成分達不到指標、產(chǎn)量偏低、電耗高企;三是8萬噸系統(tǒng)溴化鋰壓縮一進換熱效果不理想,降溫幅度只能達2—3攝氏度,導(dǎo)致壓縮機打氣量;四是雙系統(tǒng)造氣、脫硫循環(huán)水置換量少,造氣、脫硫循環(huán)水水質(zhì)與以往相比較差,其濁度目前高達650FNU,相當于2012年的兩倍左右,硫含量高達13—21mg/L相比2012年增長了十倍,對設(shè)備、管道造成嚴重腐蝕。
此次檢修工作主要圍繞解決以上制約生產(chǎn)的“瓶頸”問題展開,采取12萬噸、8萬噸雙系統(tǒng)“開一停一、交替檢修”的檢修辦法進行。檢修項目主要包括8萬噸系統(tǒng)因型煤制氣爐聯(lián)合過熱器更新、合成二車間壓縮機拆檢、烷化水冷更換、合成一脫硫循環(huán)水填料除舊換新、凈化工段脫硫塔填料沖洗裝填等。7月22日12:30,根據(jù)提前制定的開停車方案,12萬噸系統(tǒng)在調(diào)度的科學(xué)調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮及各車間的配合下,隨著放空、卸壓、停車置換等一系列工作指令的傳達與落實,安全順利停運。
經(jīng)過兩天的艱苦奮戰(zhàn), 隨著各車間檢修任務(wù)按預(yù)定時間相繼完成,12萬噸系統(tǒng)24日大夜班正式啟動開車程序,開始升溫還原,于25日下午雙系統(tǒng)實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。
檢修工作完成后運行效果較為顯著,相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明,雙系統(tǒng)造氣煤氣出口溫度下降至41攝氏度左右,綜合氨白煤單耗下降至1135kg/TNH3,與檢修前相比降低45kg左右,并且在不斷的優(yōu)化調(diào)整中。綜合氨日平均產(chǎn)量達875T,與檢修前相比增加25T。尿素平均日產(chǎn)量由之前的1220T提升至1270T左右,提升幅度約50噸,合成氨電耗降低至1510KWH左右。