“沒想到小試牛刀,就取得了意想不到的效益,我們以后的優(yōu)化節(jié)能工作有方向啦!”
近日,茂名石化煉油分部聯(lián)合二車間通過車間與車間之間的聯(lián)合優(yōu)化,將新投產(chǎn)的煤制氫裝置冷凝水送3號制氫裝置除氧后供渣油加氫裝置使用,不但徹底解決了3號制氫停工待料期間無法供給渣油加氫生產(chǎn)所需除氧水難題,裝置每小時還節(jié)約除氧水80t,每月節(jié)約用水5.76萬噸,節(jié)約成本10萬元。
長期以來,渣油加氫裝置除氧水來自于北鍋爐冷凝水,通過3號制氫裝置除氧器除氧后供渣油加氫裝置使用。隨著煤制氫裝置開汽成功,全廠氫氣突顯富余,3號制氫裝置將停工待料。這本是一件可喜可賀的事兒,可隨之而來的問題是,在3號制氫裝置停工期間,裝置除氧器因無低溫熱利用而不具備除氧條件,渣油加氫裝置將面臨無水可用的囧境。
怎么辦?渣油加氫裝置原料含硫量高,粘度重,正常生產(chǎn)時必須注以除氧水防止高壓空冷腐蝕,否則將嚴重影響裝置的生產(chǎn)生產(chǎn),甚至造成裝置非計劃停工。
“3號制氫裝置功成身退是歷史所趨,我們必須站在全廠的高度尋找突破點!徹底解決用水難題!”在聯(lián)合二車間召開的群英會上,車間主任梁上飛斬釘截鐵地說。
本著“優(yōu)化無邊界,節(jié)能無止境”的聯(lián)合優(yōu)化理念,他們打破原有的思想禁錮,通過車間與車間之間的聯(lián)合,在3號制氫裝置界區(qū)新增一條管線,將煤制氫裝置的高溫冷凝水送至3號制氫裝置除氧器進行除氧,由于該冷凝水溫度高達100℃,3號制氫裝置除氧器無需加熱即可達到除氧條件,徹底解決了渣油加氫裝置的用水問題。
目前,渣油加氫裝置各項參數(shù)運行正常,聯(lián)合優(yōu)化將成為今后裝置深度挖潛的重點工作和方向。