晉豐聞喜公司7#爐連運已達14個月的極限周期,工藝、設備運行指標每況愈下,單爐發(fā)氣量偏低,白煤消耗持續(xù)高位徘徊,爐渣返焦率長期高達19%。工藝時而波動影響生產(chǎn),不僅給生產(chǎn)工藝的控制操作帶來難度,而且呈“帶病”運行狀態(tài)。為化解造氣工藝生產(chǎn)不利因素,滿足生產(chǎn)系統(tǒng)后工段滿負荷正常運行。該公司對7#造氣爐實施大修。經(jīng)過對7#造氣爐爐體及周圍附件設備和管道現(xiàn)場勘查與診斷,確定其大修必要的維修費用及所需零部件后,制定了詳細的檢修計劃和方案。在生產(chǎn)各方協(xié)調(diào)下,造氣工段對7#爐實施了有計劃的單體停車。檢修工作正式拉開帷幕。本次檢維修工作本著節(jié)約檢修、減少費用的原則,主要對7#爐重要部件夾套、灰盤、滑道、爐箅等進行了更換。是工程量較大、過程復雜的一次檢修。
該公司在7#爐的拆檢維修工作中始終把安全放在首位,嚴格根據(jù)提前制定的吊裝方案、檢修計劃和方案和八大規(guī)程要求,對涉及焊接切割、登高入爐、吊裝作業(yè)等化工區(qū)域的特殊作業(yè),嚴格按規(guī)定辦理好動火證、登高證等證件。同時積極與生產(chǎn)分析崗位崗位聯(lián)系協(xié)調(diào),作好檢修現(xiàn)場的有害氣體分析,確保周圍施工環(huán)境的安全。除此之外,全體參檢員工穿戴好手套、護目鏡等勞動保護用品,積極做好自身防護后進入設備拆檢程序。檢修中大家各負其責,各司其職,同時相互配合,保證了檢修工作在保安全、高標準、保質(zhì)量前提下按期完成。
整個檢修過程耗時四天,共計產(chǎn)生維修費用3萬元左右。其中夾套采用之前經(jīng)返修達備用條件的舊夾套,相比購買新夾套直接節(jié)約維修費用約80000元。截止2月16日,點火啟動制氣程序,成功并系統(tǒng)投運。重新投運后的7#爐單爐發(fā)氣明顯增大,爐況更趨于穩(wěn)定,工藝更易于控制操作。各項數(shù)據(jù)與之前指標數(shù)據(jù)經(jīng)過對比,其返焦率由19%降至16%左右,每噸合成氨白煤單耗降低幅度約5公斤。每月節(jié)約白煤消耗量150噸,折合經(jīng)濟效益約15萬元,照此計算,每年可降低生產(chǎn)成本160萬。