截至11月2日,大化集團碳化工公司甲醇裝置已連續(xù)運行27天,生產(chǎn)出粗甲醇2000余噸、精甲醇6000余噸,產(chǎn)品銷售情況良好。
今年5月,甲醇裝置因故停車后,經(jīng)過一系列整改整修,空分裝置于9月29日重新啟動,10月2日順利生產(chǎn)出合格的氧、氮,6日,氣化爐順利投煤開車成功。
此前,因甲醇洗1~3號塔吸收和解吸效果差、空分系統(tǒng)過冷器堵塞、激冷氣壓縮機能力不足等三大主要問題,導(dǎo)致甲醇裝置一直開開停停,運行周期較短。為徹底解決上述問題,在集團公司的高度重視和支持下,碳化工公司多方取經(jīng),拿出詳細(xì)整改方案,于5月份開始全力推進各項整改工作。
煤氣化裝置循環(huán)氣壓縮機提供的激冷氣量不足、激冷氣管線腐蝕嚴(yán)重,成為制約氣化爐安全、長期運行的瓶頸。該公司通過更換大功率電機、改造壓縮機的葉輪結(jié)構(gòu)、把管道材質(zhì)更換成雙向鋼等手段,大幅提高了激冷氣量,減緩了氣化爐冷卻器積灰的可能性,有效延長了氣化爐運行周期。
鑒于甲醇洗1~3號塔塔板原設(shè)計材質(zhì)容易生銹,嚴(yán)重影響塔的吸收和解吸效果這一不利因素,該公司將原塔板的碳鋼材質(zhì)更換為不銹鋼材質(zhì),保證了甲醇洗工序的正常運行。
空分系統(tǒng)過冷器壓差高是影響甲醇裝置高負(fù)荷長周期運行的致命缺陷。為找到壓差高原因,大化集團碳化工公司會同杭氧公司專家對空分裝置運行參數(shù)進行多次分析、論證,判斷是冷箱中存在泄漏,致使珠光砂進入系統(tǒng)引起堵塞。為此,他們更換了過冷器,整改了冷箱內(nèi)缺陷,重新開車后,空分裝置基本達(dá)到設(shè)計要求。