連日來,陽(yáng)煤恒通雙氧水車間結(jié)合裝置運(yùn)行實(shí)際,瞄準(zhǔn)市場(chǎng)利好時(shí)機(jī),審時(shí)度勢(shì)、搶抓機(jī)遇,采取有力措施,調(diào)整優(yōu)化工況,增加裝置產(chǎn)量,全力提高綜合效益。
雙氧水車間針對(duì)兩套系統(tǒng)觸媒已到使用后期,氫效低、床層溫度高、工作液降解嚴(yán)重等實(shí)際情況,果斷決定啟用2號(hào)系統(tǒng)氫化塔上節(jié)塔新觸媒,切出中節(jié)塔進(jìn)行再生處理,再生合格后,扒出篩分,然后裝入1號(hào)系統(tǒng)的氫化塔上節(jié),與下節(jié)串聯(lián)使用。兩套系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)氫化塔上下節(jié)串聯(lián)生產(chǎn)模式。
在調(diào)整之前,雙氧水車間組織工況大討論,集思廣益,形成共識(shí),并認(rèn)真向資深專家請(qǐng)教,采用氫化塔上下串聯(lián)生產(chǎn)模式,打破制約提產(chǎn)加量的瓶頸。啟用的新觸媒活性過高、選擇性差。為防止工作液降解和組份大幅變化,啟用前用飽和蒸汽對(duì)新觸媒進(jìn)行吹掃,用重芳烴充分浸泡。運(yùn)行期間,優(yōu)化氫化塔操作,保證氫化塔的工作液噴淋密度。通過調(diào)整預(yù)熱器溫度、白土床進(jìn)口開度、更換氫化白土床、置換濃堿和稀堿等手段,為雙氧水裝置高產(chǎn)低耗打好了基礎(chǔ)。
工況調(diào)整優(yōu)化期間,車間抽調(diào)精兵強(qiáng)將成立突擊隊(duì),凝心聚力,全力保障按期完成氫化塔觸媒的篩分和裝填工作。管理人員和各級(jí)干部加班加點(diǎn),明確目標(biāo)、合理分工,嚴(yán)格票證辦理,嚴(yán)格安全作業(yè),在最短的時(shí)間內(nèi),完成了兩套裝置觸媒運(yùn)行模式的調(diào)整工作,為全面實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)贏得了寶貴時(shí)間。