近日,陜西東鑫垣化工有限責(zé)任公司蘭炭日產(chǎn)量達(dá)5827.4噸,突破歷史最高紀(jì)錄,成為國內(nèi)首家超過蘭炭設(shè)計產(chǎn)能的企業(yè)。這是該公司以自主創(chuàng)新核心技術(shù)“屋檐效應(yīng)”,對炭化爐裝置實施技改實現(xiàn)清潔煤提質(zhì)提產(chǎn)的又一個新“收成”,填補了國內(nèi)粉煤、籽煤、塊煤全粒徑綜合熱解的空白。
煤的提質(zhì)也稱煤的熱分解,是指煤在隔絕空氣條件下進行加熱,發(fā)生一系列物理變化和化學(xué)反應(yīng)的復(fù)雜過程,是煤炭分質(zhì)清潔利用的龍頭。煤熱解按照加熱方式分為外熱式、內(nèi)熱式和內(nèi)外并熱式等幾種炭化爐型。其中具有代表性且應(yīng)用最廣泛的以內(nèi)熱式直立方形爐工藝為主,在陜西榆林形成近6000萬噸年產(chǎn)能。但該工藝也存在一些短板,包括原粒煤限為三八塊(粒徑30~80毫米),生產(chǎn)成本高;爐型透氣性差,爐內(nèi)火道口易結(jié)焦堵塞,造成爐溫不均勻,影響熱解溫度控制和長周期穩(wěn)定運行。同時,煤渣粉塵混入煤氣,與焦油形成膠質(zhì)體,影響品質(zhì)。
近年來,東鑫垣公司圍繞煤炭分質(zhì)清潔高效利用,以煤熱解—荒煤氣綜合利用—煤焦油深加工為思路研究攻關(guān),歷經(jīng)5年多實施了3000多項技術(shù)改造,形成了系列關(guān)鍵創(chuàng)新技術(shù)。
東鑫垣公司的180萬噸/年蘭炭裝置同樣采用內(nèi)熱式直立炭化爐,他們大膽地把目標(biāo)鎖定在粉煤、籽煤、塊煤全粒徑綜合熱解,以降低生產(chǎn)成本。針對直立爐火道墻的進氣口多為水平直貫孔,進氣口與下落的粉料直接接觸,從而造成進氣口局部溫度過高使進氣口結(jié)焦堵塞,進而導(dǎo)致炭化爐溫控不均勻、運行工況不穩(wěn)定,該公司在直立爐火道墻進氣口上做文章、想辦法,巧妙構(gòu)思優(yōu)化設(shè)計,形成了俗稱“屋檐效應(yīng)”的專利核心技術(shù),為綜合熱解掃清了障礙。
“所謂‘屋檐效應(yīng)’,就是我們在直立爐自主設(shè)計了一種異形結(jié)構(gòu)火道磚,使進氣口與煤料之間形成空腔,就像農(nóng)村廈房的屋檐一樣。”宋如昌告訴記者,有了這個空腔,進氣口結(jié)焦堵塞的技術(shù)難題解決了。
2021年9月,東鑫垣公司開始對2臺炭化爐進行技改,即改造內(nèi)部結(jié)構(gòu)、增加噴火口面積、防噴火口堵塞等,隨后采取不停車檢修方式陸續(xù)實施改造。截至今年4月,該公司共完成5臺炭化爐,占總共15臺爐子的1/3。
在東鑫垣公司蘭炭裝置現(xiàn)場看到,進場的原煤簡單處理后,粉煤、籽煤與塊煤全部“通吃”進行綜合熱解。蘭炭造氣分廠廠長姬彥飛介紹,炭化爐改造后,由于爐內(nèi)燃燒更充分,爐溫控制更靈敏,火道口結(jié)焦技術(shù)難題迎刃而解。與傳統(tǒng)直立方形爐相比,改造后不但原料選擇范圍擴大,蘭炭、煤焦油和煤氣日產(chǎn)量分別增長29%、50%和20%,而且實現(xiàn)了裝置“安穩(wěn)長滿優(yōu)”運行,蘭炭質(zhì)量明顯提升。
2021年,東鑫垣公司蘭炭產(chǎn)量達(dá)177萬噸,生產(chǎn)負(fù)荷為業(yè)內(nèi)同類裝置最高。該公司今年一季度生產(chǎn)蘭炭53.9萬噸,同比增產(chǎn)8.7萬噸。目前,東鑫垣公司噸蘭炭入爐煤由1.55噸以上降至1.4噸以下,蘭炭產(chǎn)品綜合能耗僅67.53標(biāo)準(zhǔn)煤/噸,遠(yuǎn)低于190標(biāo)準(zhǔn)煤/噸的行業(yè)先進值,生產(chǎn)成本顯著減低,能耗水平大幅下降。據(jù)悉,其余10臺炭化爐年內(nèi)將陸續(xù)改造完成。
2021年11月20日,在陜西省石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會組織召開的評審會上,與會專家對東鑫垣公司綜合熱解技術(shù)給予高度評價,認(rèn)為該公司以全粒徑低階煤熱解技術(shù)為龍頭,利用產(chǎn)品氫和煤焦油生產(chǎn)清潔燃料油技術(shù),能源效率高、二氧化碳排放量低,形成了煤炭分質(zhì)清潔高效轉(zhuǎn)化創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈,建議加快該技術(shù)工業(yè)化推廣應(yīng)用。