天津渤化化工兩裝置試車成功!
作者/來源:能知庫 日期: 2021-12-24 點擊率:1301
近日,從天津渤化集團獲悉,天津渤化化工發(fā)展有限公司“兩化”搬遷改造項目年產(chǎn)60萬噸燒堿裝置以及年產(chǎn)80萬噸聚氯乙烯裝置試車成功并產(chǎn)出合格產(chǎn)品,標志著天津渤化“兩化”搬遷項目試生產(chǎn)工作全面啟動,天津渤化化工發(fā)展有限公司正式進入試生產(chǎn)期,在項目全面投產(chǎn)的進程中又邁出堅實的一步。
天津渤化“兩化”搬遷改造項目是天津市委、天津市政府建設(shè)“美麗天津、安全天津”,優(yōu)化天津市石化產(chǎn)業(yè)布局,化解安全和穩(wěn)定風險,實現(xiàn)節(jié)能減排和環(huán)境改善的重大決策;是提升天津濱海新區(qū)發(fā)展環(huán)境、拓展發(fā)展空間,推動天津濱海新區(qū)開發(fā)開放和天津南港工業(yè)區(qū)世界級石化基地建設(shè)的重要舉措。
目前,裝置運行平穩(wěn),產(chǎn)品產(chǎn)量逐步提升,產(chǎn)品銷售渠道暢通。
60萬噸/年燒堿裝置以93萬噸原鹽為原料,每年生產(chǎn)燒堿60萬噸,氯氣53.4萬噸,氫氣1.5萬噸,次氯酸鈉6萬噸,31%鹽酸10萬噸,液氯2.87萬噸,年可降低直流電耗6000萬度;蒸發(fā)工序采用領(lǐng)先的三效逆流降膜工藝,噸產(chǎn)品蒸汽消耗下降20%,年節(jié)約蒸汽10萬噸。
80萬噸/年聚氯乙烯裝置以VCM裝置產(chǎn)出的氯乙烯為原料,通過聚合反應生成聚氯乙烯,該裝置采用天津大沽化工自有聚合技術(shù)及引進英力士技術(shù)和先進的干燥技術(shù),與老廠區(qū)相比,淘汰部分落后的生產(chǎn)工藝和裝置,年可節(jié)約蒸汽20萬噸、節(jié)電5600萬度。同時,通過新增母液水回用裝置,年降低純水消耗136萬噸。
當前,天津渤化“兩化”搬遷各項目調(diào)試工作正在穩(wěn)步推進,銜接燒堿裝置和聚氯乙烯裝置的氯乙烯裝置也已經(jīng)開始試車,石化中心各裝置也在積極落實各項試車準備工作。
天津渤化“兩化”搬遷改造項目位于天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)西港池以南、南港六街以東,2018年7月18日,天津渤化化工發(fā)展有限公司“兩化”搬遷改造項目工程在天津南港工業(yè)園區(qū)舉行開工儀式。于2016年2月3日立項備案,2016年7月環(huán)評批復,總投資294億元。項目由中國化學天辰公司總承包,重點發(fā)展甲醇制烯烴和乙烷裂解制乙烯兩大產(chǎn)品鏈,構(gòu)建現(xiàn)代高端產(chǎn)業(yè)化集群。
項目新建2×180萬噸/年甲醇制烯烴(MTO)裝置,30萬噸/年聚乙烯(PE)裝置,2×30萬噸/年聚丙烯(PP)裝置,60萬噸/年離子膜燒堿、80萬噸/年聚氯乙烯(PVC)裝置,6萬噸/年環(huán)氧乙烷(EO)、4萬噸/年表面活性劑(EO、AEO)和減水劑(PEG)裝置,20萬噸/年環(huán)氧丙烷聯(lián)產(chǎn)45萬噸/年苯乙烯(PO/SM)裝置,10萬噸/年聚醚PPG)、3萬噸/年聚合物多元醇(POP)裝置,10萬噸/年雙氧水裝置。
