神華煤制油空分廠共12套10萬Nm³/h空分裝置,分為2個系列給28臺氣化爐供氣。兩個系列氧管線獨立布置,各對應14臺氣化爐,無法實現(xiàn)互供,生產(chǎn)運行統(tǒng)籌受到制約。且單系列空分裝置長時間處于低負荷運行狀態(tài),生產(chǎn)成本高,運行經(jīng)濟性差。
該空分廠經(jīng)與華陸設計院、寧波工程公司、杭州杭氧公司多次論證及模型分析,并與北京聯(lián)合普肯公司進行HAZOP分析,考慮將空分1系列與2系列氧氣管網(wǎng)聯(lián)通,在保證安全的前提條件下,滿足后續(xù)系統(tǒng)氣化爐工況需求。
為深入評估氧氣管線聯(lián)通后,空分、氣化等裝置運行風險,確保基礎設計合規(guī)、合法,項目投運后安全可靠。8月12日,神華寧煤空分廠廠長姜永主持召開氧管線聯(lián)通技改項目基礎設計安全評審會議。
楊明立、王忠建、張旭、雷靂等空分行業(yè)及設計院專家7人(視頻連線參會),煤制油化工部、安全環(huán)保監(jiān)察部、烯烴一分公司空分車間、甲醇分公司空分車間及煤制油生產(chǎn)管理部、機械動力部、空分廠、儀表管理中心等相關單位人員參會。
會議一致認為,氧氣管線聯(lián)通設計方案可行、安全、可靠,建議繼續(xù)實施此項目。
氧管線聯(lián)通后的預期效果
生產(chǎn)統(tǒng)籌更加靈活。氧氣管線聯(lián)通后,空分裝置由單系列5開1備檢修變?yōu)?0開1備檢修,12套空分可自由給28臺氣化爐供氣,不再受到制約。
裝置能耗有效降低?辗盅b置整體負荷更加均衡,液氧銷售不受氧儲槽液位限制影響。
應急時間大幅提升。氧后備系統(tǒng)可實現(xiàn)停備,降低電耗,且氧后備應急時間由16小時提高至32小時。
下一步,空分廠將加速推進氧管線聯(lián)通項目的技改立項及實施,力爭早日實現(xiàn)氧管線聯(lián)通。