1月12日上午10時15分,渭化公司4號鍋爐低氮燃燒改造后首次點火成功,標志著該公司3臺流化床鍋爐低氮燃燒環(huán)保改造工作全部結束。
渭化公司3臺流化床鍋爐均采用選擇性非催化還原(SNCR)技術,2017年經過升級改造后NOx排放濃度正常可達到2020年超低排放標準,即50mg/m3以下,但由于NOx原始排放濃度高,氨水(脫硝劑)消耗量大,尤其在鍋爐低負荷運行時工NOx濃度波動較大。為了從源頭上解決這一問題,早在2019年初,該公司生產部及動力車間經過廣泛調研,最終確定了走爐內低氮燃燒改造的技術路線,即通過風帽改造和提高分離器的分離效率實現(xiàn)低氮燃燒效果,把低氮與高效燃燒有機結合起來,達到兩者之間的高度統(tǒng)一,并使低氮改造對鍋爐出力、鍋爐效率、運行經濟性的影響達到最小化。
2019年8月,這一技改方案首先在渭化公司5號鍋爐著手實施,即對鍋爐分離器入口煙道、爐膛布風板及風帽、二次風系統(tǒng)進行全面改造,當年10月份投入運行。經過半年多的運行驗證,5號鍋爐原始NOx的排放濃度顯著降低,達到了技術協(xié)議要求的考核值,即NOx初始排放值較改造前降低了50%以上,且對鍋爐運行的安全性、可靠性沒有造成影響。由于氮氧化物原始濃度降低,在確保鍋爐氮氧化物指標的超低穩(wěn)定排放的基礎上,SNCR的氨水消耗量相應減少,同時改造后降低了鍋爐一次風量,也就減少了受熱面的磨損,不但有利于鍋爐安全運行,其風機電耗、灰渣殘?zhí)嫉拿黠@下降,還取得了較好的經濟效益。
2020年8月,在5號鍋爐低氮燃燒改造經過考核驗收后,3號鍋爐低氮改造隨即展開并順利通過驗收。2020年12月,4號鍋爐低氮燃燒改造在深冬季節(jié)拉開序幕。
有了前面兩臺鍋爐的技改經驗,4號鍋爐低氮燃燒改造進展順利。尤其在2021年元旦小長假,該公司動力車間領導及主管工藝、設備技術員全程蹲守在改造現(xiàn)場。在公司員工的共同努力下,2021年1月3日技改任務提前完成,隨后進入烘爐階段。1月9日,烘爐結束,點火準備工作立即展開。1月12日上午10時15分,4號鍋爐東側甲醇點火槍一次點火成功。
環(huán)保只有起點,沒有終點。3臺流化床鍋爐低氮燃燒環(huán)保改造工作的圓滿結束,是渭化公司在環(huán)保超低排放及節(jié)能降耗路上邁出的又一大步。