1月12日上午10時15分,渭化公司4號鍋爐低氮燃燒改造后首次點(diǎn)火成功,標(biāo)志著該公司3臺流化床鍋爐低氮燃燒環(huán)保改造工作全部結(jié)束。
渭化公司3臺流化床鍋爐均采用選擇性非催化還原(SNCR)技術(shù),2017年經(jīng)過升級改造后NOx排放濃度正?蛇_(dá)到2020年超低排放標(biāo)準(zhǔn),即50mg/m3以下,但由于NOx原始排放濃度高,氨水(脫硝劑)消耗量大,尤其在鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時工NOx濃度波動較大。為了從源頭上解決這一問題,早在2019年初,該公司生產(chǎn)部及動力車間經(jīng)過廣泛調(diào)研,最終確定了走爐內(nèi)低氮燃燒改造的技術(shù)路線,即通過風(fēng)帽改造和提高分離器的分離效率實(shí)現(xiàn)低氮燃燒效果,把低氮與高效燃燒有機(jī)結(jié)合起來,達(dá)到兩者之間的高度統(tǒng)一,并使低氮改造對鍋爐出力、鍋爐效率、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的影響達(dá)到最小化。
2019年8月,這一技改方案首先在渭化公司5號鍋爐著手實(shí)施,即對鍋爐分離器入口煙道、爐膛布風(fēng)板及風(fēng)帽、二次風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行全面改造,當(dāng)年10月份投入運(yùn)行。經(jīng)過半年多的運(yùn)行驗(yàn)證,5號鍋爐原始NOx的排放濃度顯著降低,達(dá)到了技術(shù)協(xié)議要求的考核值,即NOx初始排放值較改造前降低了50%以上,且對鍋爐運(yùn)行的安全性、可靠性沒有造成影響。由于氮氧化物原始濃度降低,在確保鍋爐氮氧化物指標(biāo)的超低穩(wěn)定排放的基礎(chǔ)上,SNCR的氨水消耗量相應(yīng)減少,同時改造后降低了鍋爐一次風(fēng)量,也就減少了受熱面的磨損,不但有利于鍋爐安全運(yùn)行,其風(fēng)機(jī)電耗、灰渣殘?zhí)嫉拿黠@下降,還取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
2020年8月,在5號鍋爐低氮燃燒改造經(jīng)過考核驗(yàn)收后,3號鍋爐低氮改造隨即展開并順利通過驗(yàn)收。2020年12月,4號鍋爐低氮燃燒改造在深冬季節(jié)拉開序幕。
有了前面兩臺鍋爐的技改經(jīng)驗(yàn),4號鍋爐低氮燃燒改造進(jìn)展順利。尤其在2021年元旦小長假,該公司動力車間領(lǐng)導(dǎo)及主管工藝、設(shè)備技術(shù)員全程蹲守在改造現(xiàn)場。在公司員工的共同努力下,2021年1月3日技改任務(wù)提前完成,隨后進(jìn)入烘爐階段。1月9日,烘爐結(jié)束,點(diǎn)火準(zhǔn)備工作立即展開。1月12日上午10時15分,4號鍋爐東側(cè)甲醇點(diǎn)火槍一次點(diǎn)火成功。
環(huán)保只有起點(diǎn),沒有終點(diǎn)。3臺流化床鍋爐低氮燃燒環(huán)保改造工作的圓滿結(jié)束,是渭化公司在環(huán)保超低排放及節(jié)能降耗路上邁出的又一大步。