9月29日,由北京石油化工工程有限公司EPC總承包的榆能化一期填平補齊工程40萬噸/年聚丙烯裝置(以下簡稱“PP3裝置”)低壓循環(huán)氣壓縮機一次性試車成功。
該壓縮機主要是將氣相反應后從聚合物中脫離出來的氣體,一部分壓縮返回氣相系統(tǒng),另一部分壓縮送回高壓循環(huán)氣壓縮機入口。其形式為4列2級立式往復迷宮壓縮機,氣缸采用無油操作,活塞沖程250毫米,雙作用水冷式,整機為單層布置。額定流量3000立方米每小時,額定轉(zhuǎn)速為495轉(zhuǎn)每分,出口壓力2.5兆帕,采用1萬伏高壓防爆電機作為驅(qū)動,額定功率為680千瓦。
此次低壓脫氣和單體回收系統(tǒng)低壓循環(huán)氣壓縮機的一次試車成功,標志著整個高、低壓脫氣回收系統(tǒng)壓縮機試車工作的全部結(jié)束,并為聚合單元后續(xù)全部工藝系統(tǒng)流程打通奠定了基礎(chǔ)。
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原料精制單元“三劑”裝填完成
近日,榆能化一期填平補齊工程PP3裝置原料精制單元乙烯精制、丙烯精制、丁烯(丁烯-1)精制工藝系統(tǒng)“三劑”裝填全部完成。
此次裝填共完成丙烯精制兩種規(guī)格的吸附劑66.5噸,乙烯精制兩種規(guī)格的催化劑6.437噸,催化劑生產(chǎn)用分子篩2.24噸,吸附劑8.4噸,丁烯精制催化劑生產(chǎn)用分子篩1.4噸,吸附劑5.04噸,四種規(guī)格的惰性氧化鋁瓷球25.72噸。共計完成8臺塔的裝填,其中丙烯干燥塔2臺、乙烯脫一氧化碳塔1臺、乙烯脫乙炔塔1臺、乙烯脫水/脫二氧化碳2臺,丁烯干燥塔2臺。
“三劑”裝填完成,為后續(xù)該單元的整體氣密和置換提供了可靠的保障,為裝置原料氣丙烯、乙烯及丁烯的正式引入奠定了堅實的基礎(chǔ)。