截至8月21日早6點,安源公司712項目已穩(wěn)定運行73天。期間累計加工煤焦油6.29萬噸,輕質(zhì)蠟油0.82萬噸,重質(zhì)蠟油3.46萬噸,酚油0.46萬噸,平均主產(chǎn)品收率75.31% ,目前,主裝置VCC運行平穩(wěn),兩級懸浮床加工負荷達80%以上,各項指標均符合工藝技術(shù)要求,試車達到了預期效果,為全年達產(chǎn)達效奠定了堅實的基礎,實現(xiàn)了裝置穩(wěn)定運行負荷和產(chǎn)品收率“雙80”。這一成果,承載著集團上下的關(guān)注和期待,更凝結(jié)著安源公司干部職工的心血和努力。
該裝置采用了先進的加氫工藝技術(shù),以煤焦油代替石油資源生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)輕質(zhì)蠟油、重質(zhì)蠟油。這是全球首套全餾分高溫、高壓懸浮床加氫工藝,技術(shù)含量高、流程復雜、操作難度大。加之操作過程中無可借鑒經(jīng)驗,參數(shù)均需在不斷摸索中來調(diào)整,大大增加了操作過程中的不確定性。
面對存在的各種技術(shù)難關(guān),安源公司上下高度重視,在集團及榆林煤化公司的大力支持下,不斷總結(jié)前幾次試車的經(jīng)驗,全系統(tǒng)分析研究各裝置聯(lián)動運行存在的問題與短板,制定了原料油進廠質(zhì)量指標、煤焦油脫水抽酚方案、污水系統(tǒng)運行管理辦法、VCC裝置增加赤泥催化劑運行等多項管理舉措。針對裝置長周期運行多次與設計院、專家分析討論,成功實施了對VCC裝置加熱爐、VCC裝置膜分離系統(tǒng)、干氣脫硫、酸性水汽提、污水處理等裝置的技術(shù)改造,破解了裝置運行的瓶頸與難點,探索優(yōu)化了裝置運行的工藝技術(shù)參數(shù),開拓出一條完全符合VCC工藝要求的技術(shù)路徑,為VCC項目工藝包優(yōu)化與工業(yè)化發(fā)展奠定了堅實的技術(shù)基礎。
截至目前,裝置運行平穩(wěn),不斷刷新著運行記錄,下一階段安源公司將逐步提高裝置VCC加工負荷至90%,在保證裝置穩(wěn)定運行的前提下,通過降低天然氣日使用量、啟用液硫加注系統(tǒng)取代DMDS,進一步優(yōu)化反應深度等措施,全面開啟降耗增效工作。
據(jù)了解,懸浮床全餾分煤焦油加氫裝置作為目前獲得工業(yè)化驗證的先進重油加氫工藝之一,解決了煤焦油加工過程中存在的工藝缺陷,實現(xiàn)了重質(zhì)煤焦油資源的增值利用,其工業(yè)應用前景廣闊,在石油化工和煤化工行業(yè)發(fā)展中開辟了新的路徑,實現(xiàn)了重質(zhì)煤焦油輕質(zhì)化的重大技術(shù)突破。