5月16日,新天煤化工酚回收裝置A、B系列脫氨水冷凝器排污系統(tǒng)技改取得成功。新增排污收集罐的成功投用,實(shí)現(xiàn)了排污系統(tǒng)密閉收集,進(jìn)一步解決了新天煤化工危廢處理的難度。在生產(chǎn)過程中,既消除了生產(chǎn)安全隱患,又降低了運(yùn)行成本,為酚回收裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障。
新天煤化工回收車間酚回收裝置利用萃取原理分離出煤氣水中的酚,將合格的稀酚水送至下游工段繼續(xù)處理。原料煤氣水經(jīng)過脫酸脫氨升溫升壓后經(jīng)脫氨水冷凝器冷卻后解析出部分可溶油,影響冷卻器的冷卻效果,若不及時將油污排出,油污會被帶入系統(tǒng)中,從而影響后續(xù)精餾系統(tǒng),導(dǎo)致溶劑質(zhì)量的損失及造成副產(chǎn)品混合酚不合格,因此只能將瀝青就地排放入圍堰內(nèi),然而長期排放油污,不僅存在環(huán)境污染,而且?guī)戆踩[患,由于酚回收裝置脫氨水冷卻器排出的瀝青粘度較大,不能直接運(yùn)輸至煤場與粉煤摻燒,暫存于酚回收現(xiàn)場,無有效處理方法,且產(chǎn)生異味較大,成了新天煤化工回收車間“老大難”問題。
為了解決這一難題,新天煤化工回收車間領(lǐng)導(dǎo)多次開會研究決定,在脫氨水冷凝器排污系統(tǒng)中增加密閉排污收集罐,對含有瀝青的油污繼續(xù)送至煤氣水分離裝置二次分離,以保證環(huán)境不被污染,溶劑不在損失,副產(chǎn)品產(chǎn)量增加。經(jīng)過近一個月的緊張?jiān)囼?yàn)和調(diào)試,目前,回收車間酚回收裝置A、B系列已完成此項(xiàng)技改,改造后瀝青排污罐各項(xiàng)性能良好,運(yùn)行安全、穩(wěn)定、可靠。通過瀝青排污罐改造,可以保證脫氨水冷卻器排出的瀝青以高溫流動的狀態(tài)與脫氨水混合進(jìn)入瀝青排污罐,流動性很好,再經(jīng)過瀝青泵輸送到煤氣水系統(tǒng)內(nèi)。運(yùn)行過程會有少量瀝青味道逸出。解決了瀝青落地后再回收難的問題,實(shí)現(xiàn)了排污密閉收集,達(dá)到了預(yù)期的效果;除此之外,通過現(xiàn)場技改后,也降低了運(yùn)行成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益,按照日前市場副產(chǎn)品價(jià)格和清淤費(fèi)用預(yù)算,預(yù)計(jì)可節(jié)約運(yùn)行成本大約67.2萬元/年。目前酚回收C系列正在緊鑼密鼓的施工中。
今年新天煤化工以生產(chǎn)19億立方米天然氣為目標(biāo),隨著整個生產(chǎn)負(fù)荷的不斷加大,氣化廢水中油塵含量過高,導(dǎo)致系統(tǒng)油塵累積,影響生產(chǎn)系統(tǒng)的問題日益突出。此項(xiàng)技改為回收車間酚回收裝置解決了排污難,排污風(fēng)險(xiǎn)大,排污浪費(fèi)高,瀝青處理難等問題,進(jìn)一步為節(jié)能減排夯實(shí)了基礎(chǔ),有效解決企業(yè)固廢處理難題。