9月15日12時至9月18日18時,陜西神木煤化工東鑫垣公司用78小時完成了停車更換4號高壓換熱器搶修,產(chǎn)出合格油品,再創(chuàng)下行業(yè)最快搶修紀(jì)錄。
眼瞅著輕質(zhì)化煤焦油日產(chǎn)量一天一個臺階往上走,東鑫垣公司干部職工干勁一天比一天足。沒想到加氫裝置4號高壓換熱器在關(guān)鍵時刻掉了“鏈子”——內(nèi)漏,油品質(zhì)量及安全生產(chǎn)受到威脅。東鑫垣公司嘗試緊固螺栓無效后,9月15日12時加氫裝置停車檢修。
“按當(dāng)前市場行情,加氫裝置停一天效益流就損失200多萬元啊,所以必須得快。”搶修部署會上,東鑫垣公司副總經(jīng)理、制油分廠廠長李亞軍說,這次搶修計劃4天完成。
“我們能做到嗎?以往搶修最快也得5天出頭!”面對新的挑戰(zhàn),大家心中先是冒出一個問號。隨后有人說,“我們能10天完成年度大修,這次也不在話下。”參與人員躍躍欲試。
“停工柴油進量由20噸/小時提升到35噸/小時”;“反應(yīng)系統(tǒng)床層溫度達到315℃,啟動兩臺新氫壓縮機提供循環(huán)氫全力吹掃”; “溫度260℃、壓力8MPa,保持2小時。”;“裝置溫度降至110℃,開始氮氣置換。”一個個指令連珠炮式地從制油分廠中控室發(fā)出,加氫裝置停車僅用36小時,創(chuàng)下該車間一個操作記錄。
9月17日0點,4號高壓換熱器具備更換條件,東鑫垣公司加氫裝置燈光璀璨、人頭攢動。“壓力降至0.5MPa,開始松螺栓口。”此次檢修未給螺栓解口留單獨時間,在系統(tǒng)降溫降壓過程中,檢修人員同步松螺栓。“改變隔離方法,加裝2塊盲板即可滿足安全需求。”隨著系統(tǒng)置換完成,解口、盲板加裝隨即完成,這個環(huán)節(jié)省了8個小時。
在大大小小檢修戰(zhàn)役磨礪出來的東鑫垣人,有著豐富的檢修更換加氫高壓換熱器的經(jīng)驗。他們更深知搶修進度和質(zhì)量對經(jīng)濟效益的提高起著多么重要的作用。職能人員分工明確,責(zé)任落實到位,各項工作井然有序,形成振奮人心的大干場面。吊車先把內(nèi)漏的換熱器“請”下基座,隨后把修復(fù)好的備機吊至基座上方!“人力上!”現(xiàn)場指揮一聲令下,現(xiàn)場人員手抬肩扛繩拉,硬是將近50噸重的換熱器對準(zhǔn)螺栓孔落下。滾熱的汗水和凌晨的寒冷在他們的身上交織在一起。凌晨5點,頂著生物鐘帶來的困乏,他們用5個小時的奮戰(zhàn)將這龐然大物更換完成。
“現(xiàn)在是9月17日5點30分,7個解口部位合口完成,開始沖氮氣置換,現(xiàn)場人員做好氣密檢查,”換熱器就位后,現(xiàn)場同步轉(zhuǎn)入氮氣置換氣密的開車工序。
“點燃加熱爐長明燈,預(yù)熱爐膛。”加氫車間操作人員提前為加熱爐暖爐,為后續(xù)裝置升溫做準(zhǔn)備。
“7點30分,氮氣置換完成,氣密合格。”收到操作人員的匯報,現(xiàn)場指揮立即做出安排:啟動循環(huán)氫壓縮機引氫氣進系統(tǒng),裝置開始升溫。
為了防止氫脆現(xiàn)象發(fā)生,氫氣進入系統(tǒng)后,不能立即升壓氣密,必須先升溫后升壓,并且同步進行氣密。此時距離反應(yīng)器停車降溫僅過去7個多小時,床層溫度剛降至60℃,為開車升溫節(jié)約了不少時間。當(dāng)晚21點,加氫系統(tǒng)升溫完成,裝置進行氫氣升壓氣密。
9月18日凌晨3點,13.5MPa氫氣氣密合格,開始引開工油進系統(tǒng)。7點10分,焦化裝置產(chǎn)出的混合油引入加氫裝置。當(dāng)日下午18時,距離停車78小時后,加氫裝置再次產(chǎn)出合格輕質(zhì)化煤焦油。
“此次搶修,從停車、檢修、開車各環(huán)節(jié)銜接緊密,參與人員不分黑夜白晝連續(xù)作戰(zhàn),78小時的過程中可以說沒有耽誤一分鐘時間,搶修速度超出預(yù)期。”李亞軍說。