近期,立恒鋼鐵公司焦化廠采用雙驅(qū)動回能循環(huán)運行節(jié)能技術(shù),把化產(chǎn)初冷器循環(huán)水泵改造為雙驅(qū)動回能循環(huán)泵組,使化產(chǎn)初冷器循環(huán)水泵的電耗節(jié)約50%左右。
眾所周知,焦化行業(yè)循環(huán)水泵的耗電量往往占到焦化企業(yè)總用電負(fù)荷的50%以上,有很大的降本空間和潛力。以前,公司焦化廠為降低水泵電耗,曾采取改造變頻電機(jī)、節(jié)能水泵等方式,但節(jié)電率往往小于10%,節(jié)能效果不太理想。
焦化廠化產(chǎn)車間的初冷器總高度40余米,主要作用是利用循環(huán)冷卻水來降低焦?fàn)t煤氣的溫度,減少煤氣體積,滿足下游用戶使用。為了保證冷卻效果,焦化廠夏季需要開啟3臺900千瓦的水泵,才能滿足生產(chǎn)工藝要求。
為了更好地提升水泵節(jié)能效果,公司經(jīng)過多方考察和驗證后,與唐山瓦特公司簽訂了能源管理合同,采用其專利技術(shù),對化產(chǎn)初冷器循環(huán)水泵進(jìn)行了技術(shù)改造。據(jù)了解,雙驅(qū)動回能循環(huán)泵組是一種采用液力透平回收回水余壓能量,并通過超越離合器穩(wěn)定、及時、全部傳遞到循環(huán)水泵輸入軸上,從而減少電機(jī)能耗及循環(huán)系統(tǒng)水耗的新型循環(huán)水輸送泵組,可以實現(xiàn)電機(jī)輸出部分能量的閉環(huán)回收及循環(huán)利用,降低循環(huán)水系統(tǒng)單位流量平均能耗50%左右,降低水耗約2%左右。
此前,焦化廠需要開啟3臺900千瓦的水泵,才能使初冷器的循環(huán)水量達(dá)到每小時6300立方米;改造后只需要開啟1臺水泵,就可把循環(huán)水量提升到每小時8000立方米,不僅滿足了初冷器的生產(chǎn)工藝要求,還使電耗降低一半,節(jié)能效果十分顯著。