延長榆能化DCC裝置乙丙烷裂解爐連續(xù)穩(wěn)定運行107天
作者/來源:亞化煤化工 日期: 2019-01-20 點擊率:1372
從2018年10月1日至今DCC裝置乙丙烷裂解爐已滿負(fù)荷、高強度平穩(wěn)運行107天,超出此前運行記錄17天。在此期間共處理DMTO乙烷約0.201萬噸,DCC循環(huán)乙烷約3.474萬噸,DMTO和DCC丙烷約1.575萬噸,生產(chǎn)乙烯與丙烯共計約2.258萬噸,為烯烴中心實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)打下扎實的基礎(chǔ)。
在面對嚴(yán)峻生產(chǎn)任務(wù)的考驗之下,DCC裝置管理人員眾志成城,攻堅克難,有效延長乙丙烷裂解爐裝置的運行周期,確保順利完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。乙丙烷裂解爐工藝流程復(fù)雜,操作參數(shù)要求苛刻,危險系數(shù)較高。裂解原料乙烷與丙烷需要在低壓蒸汽的作用下,溫度達(dá)到830℃以上,停留時間低于0.1s,通過爐膛高達(dá)1100℃以上溫度最終反應(yīng)生成乙烯與丙烯。高溫操作對爐管材質(zhì)要求極高,操作波動過大就會引起事故發(fā)生。在這種嚴(yán)苛的操作條件下,裝置管理技術(shù)人員深入現(xiàn)場,研究工藝原理及參數(shù),總結(jié)出了一套具有科學(xué)依據(jù)和實用價值的操作要點,對延長乙丙烷裂解爐運行周期打開了突破口。平穩(wěn)控制進(jìn)料量,進(jìn)料溫度及乙、丙烷的比例;COT(反應(yīng)溫度)嚴(yán)格控制832℃±2℃;增加稀釋蒸汽注入比例(由原料DS/HC=0.3增加至DS/HC=0.39);調(diào)整合適的風(fēng)門開度,嚴(yán)禁火焰偏燒直撲爐管和提高煙氣溫度(由原設(shè)計130℃提至138℃)。
操作人員嚴(yán)格執(zhí)行以上規(guī)定的同時,必須牢固樹立“紅線意識和底線思維”,同時要秉承一絲不茍的工作作風(fēng),積極開展工作經(jīng)驗交流活動,互相學(xué)習(xí)不斷提高操作技能,確保乙丙烷裂解爐“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。