成果背景:煤制乙二醇工藝熱水系統(tǒng)是為合成反應(yīng)氣相降溫析出草酸酯,同時(shí)保證草酸酯不會(huì)結(jié)晶的重要部位,熱水系統(tǒng)停運(yùn)意味著合成系統(tǒng)必須停車。長期以來,安陽永金熱水系統(tǒng)受設(shè)計(jì)不合理、循環(huán)水水質(zhì)差等因素的影響,溫度超出控制指標(biāo)(54℃),最高達(dá)到68℃,對(duì)于草酸酯吸收操作、草酸酯精餾操作、C201機(jī)組安全運(yùn)行都來了很大負(fù)面影響。通過改變熱水換熱器的運(yùn)行模式,達(dá)到優(yōu)化控制熱水溫度的目的。
成果實(shí)施前基本情況:成果實(shí)施之前,熱水冷卻器E201AB并聯(lián)運(yùn)行,E201A為合成后系列出口氣相降溫,E201B為合成中間換熱,氣相出口溫度長期超出65℃以上,合成反應(yīng)器出口氣液分離器效果下降,草酸酯吸收塔效果下降,草酸酯精餾塔超負(fù)荷運(yùn)行,C201入口溫度超標(biāo),達(dá)到35℃以上,嚴(yán)重影響了C201機(jī)組的安全運(yùn)行。
成果實(shí)施具體方案或措施:
1、改變熱水冷卻器的運(yùn)行模式,即改變E201AB并聯(lián)運(yùn)行為串聯(lián)運(yùn)行,E201AB熱負(fù)荷偏差較大,串聯(lián)運(yùn)行后,能夠最大程度進(jìn)行熱量交換。
2、合成中間換熱出口熱水與合成換熱出口熱水匯合后,先進(jìn)入E201B進(jìn)行熱量交換,此時(shí)增大該換熱器的利用效率,充分利用E201B的換熱能力,再進(jìn)入E201A熱量交換,此時(shí)通過調(diào)整循環(huán)上水自調(diào)閥來控制E201A換熱量,達(dá)到有效控制熱水溫度的目標(biāo)。
成果創(chuàng)新點(diǎn):
1、該成果投資極小,不增加任何設(shè)備、管道材料,只對(duì)現(xiàn)有管線進(jìn)行串并聯(lián)轉(zhuǎn)換,以此達(dá)到合理控制溫度的目的;
2、合理安排各換熱器的換熱能力及循環(huán)水水量分配,首先處于低位的E201B換熱能力最大化,再經(jīng)過高位E201A,調(diào)整E201A循環(huán)水量合理控制其溫度指標(biāo),另外高位換熱器的優(yōu)勢(shì)可以滿足合成氣相換熱器殼程滿水操作,保護(hù)換熱設(shè)備的安全運(yùn)行。
成果實(shí)施后運(yùn)行及效益情況:該成果實(shí)施后效益情況屬于隱性效益,并不能直觀表現(xiàn)在收益價(jià)值,但對(duì)整個(gè)合成系統(tǒng)的優(yōu)化控制、C201機(jī)組的安全運(yùn)行起到重要作用。該成果的實(shí)施,熱水控制溫度有效降低至指標(biāo)控制范圍54℃,提高草酸酯吸收塔吸收效果,草酸酯精餾塔負(fù)荷處于合理范圍,C201機(jī)組入口溫度可控達(dá)到28℃,雙酯分離系統(tǒng)塔釜草酸酯濃度顯著提高,為加氫系統(tǒng)提供優(yōu)質(zhì)草酸酯,副反應(yīng)明顯減少。(安陽園區(qū)技術(shù)中心供稿)