近日,湖北化肥煤制乙二醇項目配套建設(shè)的200m3/h綜合污水處理裝置通過考核標(biāo)定,該裝置采用中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司洛陽技術(shù)研發(fā)中心的生物流化床A/O污水處理專利技術(shù)處理煤制乙二醇污水。“這是生物流化床A/O污水處理技術(shù)的首次工業(yè)化,它可以替代傳統(tǒng)生化池,使反應(yīng)效率大幅提高,將為污水處理帶來巨大變化。”洛陽技術(shù)中心市場部主任何慶生介紹說。
傳統(tǒng)生化池問題多多
為什么要開發(fā)生物流化床A/O污水處理技術(shù)呢?對此何慶生表示,傳統(tǒng)污水處理的生化池是曝氣池,曝氣池存在很多問題,比如,曝氣池敞開式曝氣,造成大量廢氣揮發(fā),污染周邊大氣環(huán)境,因此須加蓋密閉并進(jìn)行氣體處理;曝氣池容積負(fù)荷低,占地面積大,廢水停留時間長;曝氣量大,氣液比高達(dá)40,廢氣產(chǎn)生量大,運行成本高;曝氣池采用構(gòu)筑物方式建設(shè),易出現(xiàn)滲漏,污染土壤和地下水。
“針對傳統(tǒng)生化池的缺點,我們決定開發(fā)新的廢水處理技術(shù),新技術(shù)必須要做到以下幾點:生化處理要密閉化、裝置化;要高效化,節(jié)約占地面積;要低成本運行;要源頭控制土壤和地下水污染。”何慶生說。
為此,中石化煉化工程洛陽技術(shù)研發(fā)中心花費十幾年,投入了大量的人力、物力和財力,開發(fā)出高效污水處理的新技術(shù)——生物流化床A/O污水處理技術(shù)。
生物流化床優(yōu)勢明顯
該技術(shù)是在傳統(tǒng)A/O工藝基礎(chǔ)上創(chuàng)新發(fā)展開發(fā)的一種新型污水處理工藝,可同時除去污水中的COD、氨氮、總氮、總磷等污染物質(zhì),其核心內(nèi)容是采用多級強(qiáng)化的氣-液-固三相流化床代替?zhèn)鹘y(tǒng)曝氣池,實現(xiàn)污水處理的裝置化、密閉化,使污水處理實現(xiàn)由“場”向“廠”的角色轉(zhuǎn)變。
何慶生詳細(xì)介紹了湖北化肥煤制乙二醇綜合污水處理應(yīng)用的該新技術(shù)的工藝流程:煤制乙二醇綜合污水經(jīng)調(diào)節(jié)池均質(zhì)、預(yù)處理后,進(jìn)入配水池,經(jīng)進(jìn)料泵提升后進(jìn)入缺氧反應(yīng)器進(jìn)行反硝化反應(yīng),再進(jìn)入好氧反應(yīng)器進(jìn)行硝化反應(yīng),好氧反應(yīng)器出水進(jìn)入沉降罐進(jìn)行固液分離,上清液為處理后出水,底部污泥部分回流、部分作為剩余污泥排放。出水的考核標(biāo)定結(jié)果顯示:pH值7~8、COD低于30mg/L、氨氮含量低于8mg/L、總氮量低于20mg/L、總磷量低于0.2mg/L。結(jié)果表明,出水質(zhì)量達(dá)到了《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。
何慶生表示,該新技術(shù)相比傳統(tǒng)污水處理技術(shù)具有以下優(yōu)勢:工藝流程短;鋼制塔式反應(yīng)器占地面積比傳統(tǒng)A/O生化池減少一半;內(nèi)導(dǎo)流筒設(shè)計使氣體用量少,廢氣排放量降低70%;實現(xiàn)污水裝置化、密閉化高效處理,自動化操作;從源頭上杜絕構(gòu)筑物滲漏造成的土壤及地下水污染。
煤制乙二醇適用性好
目前多家企業(yè)計劃新建或擴(kuò)建煤制乙二醇生產(chǎn)裝置。“煤制乙二醇裝置的熱建為與之配套的污水處理技術(shù)帶來了良好的市場前景。”何慶生說,“但煤化工的污水量大,成分復(fù)雜,其處理方法也是世界性難題,”何慶生表示,從已建成運行的幾個大型煤化工企業(yè)的污水處理情況分析,目前尚無穩(wěn)定有效且具備經(jīng)濟(jì)性的綜合性煤化工污水處理方案,生物流化床A/O污水處理技術(shù)的工業(yè)化“首秀”成功為煤制乙二醇企業(yè)選擇合適的廢水處理技術(shù)帶來了新選擇。
“生物流化床A/O污水處理技術(shù)開發(fā)歷經(jīng)十余年,先后進(jìn)行實驗室小試、工業(yè)側(cè)線試驗、工藝包開發(fā)、專有設(shè)備研制、工業(yè)裝置設(shè)計建設(shè)、開車調(diào)試優(yōu)化等階段,這次在湖北化肥煤制乙二醇項目的成功應(yīng)用為該技術(shù)的市場推廣奠定了基礎(chǔ)。該項技術(shù)已獲國內(nèi)授權(quán)發(fā)明專利5件,國內(nèi)授權(quán)實用新型專利10件。”何慶生說。