近日,陜北礦業(yè)公司50萬(wàn)噸/年低階煤國(guó)富爐熱解工業(yè)試驗(yàn)項(xiàng)目試生產(chǎn)的半焦經(jīng)化驗(yàn)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),意味著該項(xiàng)目進(jìn)入全系統(tǒng)運(yùn)行。
國(guó)富爐熱解工業(yè)試驗(yàn)項(xiàng)目,由陜北礦業(yè)公司和北京國(guó)電富通共同研發(fā)建設(shè),以氣體熱載體外燃內(nèi)熱國(guó)富爐為核心,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)焰煤高效轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)煤、油、氣、電一體化的循環(huán)利用。
試生產(chǎn)確定工藝參數(shù)
“這次試生產(chǎn)成功最大的意義就是全系統(tǒng)流程的打通和工藝參數(shù)的確定。”中試項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人說(shuō)到。
據(jù)悉,該項(xiàng)目于2015年9月開(kāi)工建設(shè),2016年9月22日第一次點(diǎn)火試運(yùn)行,經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)試后,于今年4月25日正式點(diǎn)火試運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)過(guò)7天時(shí)間的爐內(nèi)升溫,5月2日正式生產(chǎn)出產(chǎn)品。
“目前試生產(chǎn)負(fù)荷率是設(shè)計(jì)負(fù)荷率的40-45%,已達(dá)到了階段目標(biāo),在此基礎(chǔ)上我們將進(jìn)一步進(jìn)行負(fù)荷提升。”據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹,本次試運(yùn)行投入原料煤2900余噸,生產(chǎn)出半焦1764噸、中焦油133.35噸、輕油14.8噸,煤氣產(chǎn)量每小時(shí)5萬(wàn)立方米。經(jīng)初步計(jì)算,該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷后,每小時(shí)輸入70噸原料煤,經(jīng)過(guò)8小時(shí)的熱解轉(zhuǎn)化,每小時(shí)將產(chǎn)出42噸半焦、0.35噸焦油及每小時(shí)6萬(wàn)立方米的煤氣,其中每小時(shí)有2萬(wàn)立方米的富余煤氣被用于發(fā)電廠(chǎng)發(fā)熱燃燒,這將實(shí)現(xiàn)原料的循環(huán)利用,有效降低成本,實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔轉(zhuǎn)化,推進(jìn)煤炭分質(zhì)利用技術(shù)的成果應(yīng)用。
與傳統(tǒng)工藝比較的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
“目前大多煤礦開(kāi)采的三八塊較少,傳統(tǒng)的蘭炭設(shè)備用的都是三八塊,成本太高,在這一點(diǎn)上,我們有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。”該公司負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)介紹,經(jīng)過(guò)近一個(gè)星期的試生產(chǎn),表明國(guó)富爐熱解項(xiàng)目流程已全部打通,使用的原料煤均為目前煤礦開(kāi)采較多的10-30mm的煤,由于工藝采用外燃內(nèi)熱式分解,煤層均分布均勻,該項(xiàng)目用事實(shí)和數(shù)據(jù)證明了10-30mm原料煤可分解轉(zhuǎn)化的可行性和優(yōu)質(zhì)性,也克服了蘭炭成本較高的問(wèn)題。
從產(chǎn)品質(zhì)量保證的角度看,干法熄焦也是該項(xiàng)目的一大亮點(diǎn)。傳統(tǒng)工藝采用的是水法熄焦,生產(chǎn)出的半焦含水率在15-20%之間,并且在熄焦過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生氨氣,存在環(huán)保問(wèn)題。該項(xiàng)目使用的是干法熄焦,生產(chǎn)出的半焦含水率僅為2.5%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于15%的標(biāo)準(zhǔn),發(fā)熱量高,符合環(huán)保要求,有利于產(chǎn)品銷(xiāo)售。
“當(dāng)然,該項(xiàng)目的先進(jìn)性還表現(xiàn)在多方面,比如采用多層布?xì)夥绞,降低煤層阻力,提升熱載體輸入量,保證大處理量對(duì)熱量的需求。采用外燃內(nèi)熱式加熱可提高煤焦油收率,煤氣熱值高。采用廢煙氣作為冷卻介質(zhì)冷卻半焦,半焦不攜帶酚水、無(wú)異味,適合作為清潔燃料。”該公司負(fù)責(zé)人介紹到。
后續(xù)發(fā)展前景廣闊
“煤價(jià)居高不下,我們成本管控和治虧創(chuàng)效很關(guān)鍵,這次的荒煤氣使用,無(wú)疑是一大有力舉措啊。”提到近期重點(diǎn)工作,安全生產(chǎn)技術(shù)部梁軍感慨到。
原來(lái),該項(xiàng)目產(chǎn)生的富余煤氣,已被引入該公司發(fā)電廠(chǎng)用于發(fā)熱燃燒,節(jié)約了燃料。為確保荒煤氣安全輸送,該公司組織專(zhuān)題會(huì)議研究確定了輸氣方案,組織職工進(jìn)行了安全培訓(xùn)和方案技術(shù)交底,經(jīng)過(guò)對(duì)8km的輸送管線(xiàn)排查、氣密性試驗(yàn)和氮?dú)庵脫Q,荒煤氣已安全輸送至發(fā)電廠(chǎng),經(jīng)熱值換算,每月可為公司節(jié)約發(fā)電成本60-100萬(wàn)元。
“目前,產(chǎn)出的焦油正在靜置分離,待分離結(jié)束時(shí)將進(jìn)行取樣化驗(yàn)。半焦樣品經(jīng)化驗(yàn)中料、小料固定碳參數(shù)均達(dá)到82%以上,超出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),目前分別被送至各單位進(jìn)行再次化驗(yàn)。我們相信,這項(xiàng)技術(shù)將走出煤化工高效清潔發(fā)展的新路子。”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)到。