2023年8月18日,蒲城清潔能源化工有限責任公司(簡稱“蒲潔能化”)甲醇合成裝置科研項目《甲醇合成系統(tǒng)優(yōu)化研究》完成施工并投入試運行,為公司落實降本增效工作再添新翼。
蒲潔能化甲醇中心甲醇合成裝置自投產(chǎn)以來,預(yù)反應(yīng)器一直存在催化劑活性、溫升下降快等問題。前期經(jīng)過羰基鐵脫除技術(shù)改造后,系統(tǒng)運行有了非常大的改善,但預(yù)反應(yīng)器催化劑運行情況依然低于預(yù)期及同行業(yè)標桿單位。為此,甲醇中心成立專項研發(fā)小組,在沒有專利商、外圍技術(shù)支持的情況下,組織技術(shù)專工對裝置運行數(shù)據(jù)進行比對分析,并結(jié)合分析結(jié)果開展工藝流程優(yōu)化及技術(shù)改造,針對性進行設(shè)備及材料選型、工藝流程設(shè)計、相關(guān)操作參數(shù)及步序HAZOP分析。在克服重重困難后,今年5月底,甲醇合成系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)改造在合成I系列順利實施并投入試用。截至8月18日,歷時一年半的技術(shù)改造在甲醇合成裝置兩個系列順利投用。
該項目實施后,一方面有效縮短催化劑升溫還原時間至少15個小時,大大縮減裝置檢修周期;另一方面有效脫除工藝氣中的羰基鐵,脫除率可由82%提高到95%以上,大幅降低合成催化劑羰基鐵中毒風險,同時還可以提高預(yù)反應(yīng)器反應(yīng)效率,降低主合成塔反應(yīng)壓力。
根據(jù)目前的測試數(shù)據(jù),該項目投用后合成凈化槽及預(yù)反應(yīng)器催化劑由一年一換延長至兩年一換,每年可為公司節(jié)省費用約2800萬元。
陜西蒲潔能化180萬噸甲醇采用美國GE水煤漿加壓氣化,德國Linde公司低溫甲醇洗,英國Davy公司甲醇合成技術(shù),甲醇合成回路為兩個相同的系列,以串并聯(lián)的形式形成回路。2014年投產(chǎn)。