氣化爐是全廠的心臟,其運(yùn)行狀況和運(yùn)行周期的長(zhǎng)短,直接影響公司年度生產(chǎn)任務(wù)的完成。近期,煤化工公司氣化爐再傳捷報(bào),四臺(tái)氣化爐實(shí)現(xiàn)不間斷連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行120天,刷新去年氣化爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行記錄,這得益于煤化工公司不斷調(diào)適工藝,優(yōu)化煤源配比,精細(xì)化操作,甲醇產(chǎn)量再次突破單月最。
煤質(zhì)的好壞直接影響氣化爐的產(chǎn)氣效率,穩(wěn)定的配煤決定了氣化爐汽氧比的穩(wěn)定。加強(qiáng)配煤摻燒監(jiān)管,提高摻配合格率,根據(jù)存煤質(zhì)量和機(jī)組負(fù)荷制定調(diào)整不同摻配方案,每日實(shí)時(shí)跟蹤配煤摻燒數(shù)據(jù),及時(shí)調(diào)整優(yōu)化配比,提高了入爐煤質(zhì)量,確保入爐煤指標(biāo),全面升級(jí)管理,為氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)保障。2022年1-11月,粗煤氣中有效氣含量達(dá)到68%以上,較2021年提升2.71%,單耗明顯下降;出口CO2平均值為30.11%,較2021年30.40%有所下降,累計(jì)減少CO2排放量543.88萬(wàn)NM3。
過(guò)程注重“安全”“設(shè)備”
強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)巡查,對(duì)設(shè)備進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)行維護(hù)、檢查,制定氣化爐日維護(hù)及周維護(hù)計(jì)劃,建立設(shè)備管理檔案,詳細(xì)記錄運(yùn)行數(shù)據(jù)。制定《煤、灰鎖閥門(mén)維護(hù)檢查計(jì)劃》,班班有檢查,積極查找、排除氣化爐系統(tǒng)的安全隱患,每周四由工藝技術(shù)員跟蹤對(duì)煤溜槽進(jìn)行維護(hù)檢查。8-12月份氣化爐日常檢查維護(hù)消除缺陷109項(xiàng),其中發(fā)現(xiàn)重大缺陷4項(xiàng),成功避免氣化爐非計(jì)劃停車(chē)。安全隱患的閉環(huán)管理,分派安全員定期深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全方位巡檢督查,加大對(duì)氣化爐重點(diǎn)部位的檢查維護(hù),對(duì)存在安全隱患的地點(diǎn)進(jìn)行整改,變事后處理為超前防范,共發(fā)現(xiàn)接地失效等問(wèn)題58處,已整改55處。
“實(shí)招”優(yōu)化系統(tǒng)工藝
前期存在氣化爐結(jié)渣不下灰及集水槽底部堵塞等情況,導(dǎo)致氣化爐各項(xiàng)工藝指標(biāo)難以控制,出現(xiàn)“雙高”現(xiàn)象。煤化工公司氣化車(chē)間管理人員在崗跟蹤,督促班組及時(shí)查看灰樣,根據(jù)灰樣粒度、顏色、硬度調(diào)整爐篦動(dòng)方式及汽氧比。由工藝技術(shù)員對(duì)崗位進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證,制定崗位應(yīng)急處置卡,使崗位操作人員能夠準(zhǔn)確判斷故障部位,并及時(shí)消除;全年氣化爐因工藝操作導(dǎo)致的停車(chē)次數(shù)為“零”。
針對(duì)煤溜槽故障率高問(wèn)題,氣化車(chē)間根據(jù)故障原因進(jìn)行分析,對(duì)煤溜槽上閥護(hù)筒拉桿進(jìn)行改造,由兩根拉桿升級(jí)為四根拉桿,2022年因煤溜槽拉桿斷裂導(dǎo)致氣化爐停車(chē)次數(shù)僅為1次,較2021年4次下降75%。前期灰鎖測(cè)壓管線易發(fā)生堵塞,堵塞后需人力進(jìn)行疏通,2022年對(duì)灰鎖測(cè)壓管線吹掃蒸汽進(jìn)行改造,由原設(shè)計(jì)的持續(xù)性吹掃改為間斷性吹掃,減少中壓蒸汽損耗的同時(shí)降低崗位勞動(dòng)強(qiáng)度。
2023年,在“新新業(yè)”高質(zhì)量發(fā)展的新征程中,煤化工公司氣化車(chē)間全員緊盯氣化裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿(mǎn)、優(yōu)運(yùn)行、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)這個(gè)目標(biāo),為安全生產(chǎn)做出更大貢獻(xiàn)。