自全面落實“持續(xù)攻堅創(chuàng)效”行動以來,揚子石化芳烴廠通過優(yōu)化操作,嚴格控制制氫裝置氮氧化物(NOX)的排放量,在裝置沒有進行脫硝項改造的情況下,使制氫轉化爐的NOX排放量由原來的120 mg/m3下降到80 mg/m3 ,達到國家環(huán)保排放的標準,攻克了一大難關,為鞏固“綠企”成果作出了貢獻。
NOX是影響大氣環(huán)境質量的一個重要污染因素,國家環(huán)保部正在大力推進NOX排放治理。揚子石化公司為了降低和監(jiān)控NOX排放,不斷加大環(huán)保投入,嚴格要求各裝置的燃燒控制。揚子石化芳烴制氫裝置轉化爐的NOX排放控制難度較大,一個工藝參數(shù)的變化就可能引起NOX超標,成為“綠企”創(chuàng)建的一大瓶頸。自從轉化爐安裝了煙道氣氮氧化物檢測設備之后,揚子石化芳烴廠采取了一系列措施,在優(yōu)化工藝操作上下功未,不斷調整參數(shù),穩(wěn)定了由參數(shù)調整引起的波動,逐漸滿足環(huán)保排放標準。
首先,揚子石化芳烴廠在制氫轉化爐的入口溫度上尋找突破口,對轉化爐入口溫度進行卡邊操作。在避免煙道氣二次燃燒的情況下,優(yōu)化燃燒空氣量,精細調節(jié)現(xiàn)場燒嘴及風門,降低煙道氣中的殘氧量,從而顯著降低了煙氣中NOX含量,并提升了轉化爐熱效率。
其次,揚子石化芳烴廠對風量降低后產(chǎn)生的操作波動進行攻關。合成氣車間組成了技術攻關小組,分析發(fā)現(xiàn):隨著煙風道換熱器換熱量的降低,造成了汽包排污時汽包液位、過熱蒸汽溫度和外送蒸汽量短時波動,甚至引起變壓吸附單元的進料溫度波動。車間迅速采取措施,明確要求班組增加巡檢頻率,建立內外操信息互動機制,完善風險預警規(guī)程;車間還及時收集裝置調整數(shù)據(jù),不斷優(yōu)化操作指導說明,確保了NOX長期穩(wěn)定排放。
同時,揚子石化芳烴廠還針對制氫裝置老化,換熱器換熱效果差,多個燒嘴頭燒裂、風門卡澀嚴重,導致相關工藝參數(shù)波動大,NOX 極易超標等“瓶頸”進行攻關。合成氣車間定期召開專題分析會,制定了制氫裝置煙氣在線監(jiān)測操作指導說明,明確崗位操作調整注意事項,采取“分階段目標考核”的辦法,掀起“比學趕超”的勞動競賽,確保了裝置在負荷較低時,NOX 基本控制在98 mg/m3以下的目標。
隨著持續(xù)攻堅創(chuàng)效行動的開展,揚子石化芳烴廠又提高了NOX 控制的新目標,下一步力爭將制氫裝置煙氣NOX穩(wěn)定排放到70 mg/m3以下,為公司綠色環(huán)保發(fā)展作出更大貢獻。