截至7月13日,巴陵石化煤化工部煤氣化及配套裝置實現(xiàn)高負荷A級連運226天,刷新了2014年、2017年創(chuàng)造的連運225天歷史最長紀錄。
今年以來,巴陵石化煤氣化裝置經歷了前所未有的考驗,春節(jié)期間新冠肺炎疫情蔓延,該裝置一邊嚴細做好疫情防護,一邊克服人員短缺的困難,精心組織生產和保運。百日攻堅創(chuàng)效行動啟動后,煤氣化裝置又立下“大干100天,確保裝置95%以上高負荷運行”的百日攻堅“軍令狀”,全力確保裝置安穩(wěn)運行。
3月下旬,煤氣化裝置渣系統(tǒng)突發(fā)劇烈波動,出現(xiàn)破渣機刀片脫落,設備無法正常使用等極限工況。為確保實現(xiàn)“創(chuàng)造新紀錄,力爭煤氣化裝置全年只停一次車”的攻堅創(chuàng)效目標,巴陵石化煤氣化裝置全員團結一心,積極應對突發(fā)狀況。一方面,迅速申報備件采購,做好停車檢修準備;另一方面,成立攻堅突擊隊,24小時輪流跟班,進行頻繁而細致的工藝調整。在3個多月的時間里,成功處置排渣系統(tǒng)堵塞30余次,從渣收集罐中取出4組刀片,保證了下渣通道的通暢。
專家團隊大膽提出停運破渣機的思路,經多輪技術攻關、論證,摸索出氣化爐熱區(qū)下移這一特殊工況的運行方法。巴陵石化煤氣化裝置主任童建湘說:“我們是國內外粉煤氣化行業(yè)中,首家停運破渣機后依然保持長周期高負荷運行的裝置。” 童建湘介紹,目前全球同類煤氣化裝置最高連運紀錄為264天。巴陵石化煤氣化裝置按照當前運行狀況,有望實現(xiàn)新的突破。
據(jù)了解,上半年,巴陵石化煤氣化裝置在2月份疫情影響了近10%月均負荷的情況下,實現(xiàn)平均運行負荷93.6%。百日攻堅創(chuàng)效行動啟動以來,平均運行負荷達95.8%,僅提升負荷一項就增產創(chuàng)效652萬元。同時,裝置保持連運,實現(xiàn)節(jié)費1000萬元。