7月1日,記者從山東清河化工科技有限公司(原山東金誠化工科技有限公司)獲悉,該公司60000Nm3/h煤制氫裝置一次性開車成功,并已滿負荷運行15天。
6月2日該煤制氫裝置氣化爐一次點火成功;84小時烘爐后,經(jīng)檢查滿足開車條件后于6月10日氣化爐一次投料成功;經(jīng)過4天的全流程調(diào)試,于6月14日下午產(chǎn)出合格氫氣;優(yōu)化調(diào)整后,各項工藝指標均達到設(shè)計指標要求,符合正常運行條件,合格氫氣于15日并入廠區(qū)氫氣管網(wǎng),標志著煤制氫整體裝置一次性開車成功。
該套煤制氫裝置由安徽華東化工醫(yī)藥工程有限責(zé)任公司(上海華西化工科技有限公司)進行全套施工圖設(shè)計,采用目前國內(nèi)先進的水煤漿氣化、耐硫絕熱變換、低溫甲醇洗及甲烷化凈化工藝路線。其中,變換和甲烷化工序的工藝包由華東化工公司自主開發(fā)設(shè)計,變換技術(shù)采用Co-Mo系耐硫變換工藝,催化劑抗硫毒能力極強,對總硫含量無上限要求;甲烷化采用“一次通過”工藝,能耗較低,無需循環(huán)壓縮機,可節(jié)省投資。
該裝置的煤氣化裝置升級采用了清華大學(xué)最新開發(fā)的合成氣與蒸汽聯(lián)產(chǎn)氣化爐,也就是第三代晉華爐,并對氣化、渣水裝置重新設(shè)計。第三代晉華爐采用水煤漿進料,還可回收高壓蒸汽,適合高灰熔點煤和低濃度水煤漿氣化。