面對嚴峻的經(jīng)濟下行壓力,安化集團公司圍繞降本增效目標,眼睛向內,深挖內潛,用一系列智能化的技改激發(fā)精細降本的新動能,奮力開辟降本增效新路徑。
該公司第一循環(huán)水系統(tǒng)原設計供第二套合成氨、乙二醇兩套造氣裝置。由于氣化爐蒸汽分解率低,未分解的蒸汽最終隨煤氣進入循環(huán)水中,導致循環(huán)水量增加、循環(huán)水溫度居高不下,并且有大量溢流,溢流的循環(huán)水最終流到終端污水處理系統(tǒng),導致終端后處理難度加大。特別到冬季,終端生物菌活性低、循環(huán)水溢流量大,經(jīng)常導致終端出口指標波動。
為改變這一現(xiàn)狀,該公司實施了入爐蒸汽智能化控制系統(tǒng)應用項目。技術人員在單元蒸汽總閥后新安裝一臺特制閘板閥,并用白鋼油壓管道將閥站分別與閘板閥和油壓總管連接;在控制室增加一套DCS控制程序,現(xiàn)場單爐蒸汽調節(jié)系統(tǒng)引入DCS系統(tǒng),經(jīng)過設置好相關程序,實現(xiàn)了微機遠程、定量調節(jié)現(xiàn)場閘板閥開度,達到了入爐蒸汽遞減、節(jié)約蒸汽的目的。同時通過對氣化爐蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化,減少了未分解的蒸汽量及進入循環(huán)水系統(tǒng)的蒸汽冷凝量,緩解了循環(huán)水溫度高、回水量大的壓力,解決了循環(huán)水溢流對終端運行造成的沖擊。
目前,該公司21-36#爐蒸汽遞減裝置已全部投運。經(jīng)過核算,單爐每天節(jié)約蒸汽在4噸以上,單爐節(jié)煤量在0.97噸左右。按照目前的運行負荷計算,每月蒸汽消耗增效大約在23萬元,煤耗增效大約在51萬元,合計月度增效74萬元。