9月3日,航天長征化學工程股份有限公司(簡稱航天工程)在吉林省松原市發(fā)布了航天爐褐煤清潔高效轉(zhuǎn)化技術(shù)鑒定成果。該技術(shù)率先用于中化吉林長山化工有限公司(簡稱中化長山)尿素改擴建項目并取得亮眼的運行效果,為大規(guī)模加工利用豐富的劣質(zhì)煤資源這一難題提供了航天方案。來自全國各地的與會代表通過參觀和深入交流,充分了解該技術(shù)后,認為該技術(shù)投資低、流程短,容易實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行,具有很好的推廣價值和前景。
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圖為鑒定成果發(fā)布會現(xiàn)場
我國富煤、貧油、少氣的資源結(jié)構(gòu),以及新能源占比很小的現(xiàn)實,決定了未來很長時期內(nèi)煤炭仍將是我國的主體能源。盡管我國總體富煤,但煤炭品質(zhì)并不都盡如人意,低階煤包括褐煤、高硫原煤、高灰原煤等,占全國煤炭資源總量的40%左右。
截至目前,全國已探明褐煤儲量約1300億噸,占我國煤炭資源儲量的13%。它主要分布在蒙東、黑龍江和云南等地區(qū),資源供應(yīng)豐富,開采成本低,推進褐煤在產(chǎn)地周邊就近轉(zhuǎn)化利用,是落實國家能源安全戰(zhàn)略、促進地區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要方向。
褐煤作為煤化程度最低的煤,碳含量低、氫和氧含量高,具有水分及揮發(fā)分含量高、灰熔融性變化范圍大、熱值低、熱穩(wěn)定性差、反應(yīng)活性高等特點,與煙煤和無煙煤相比,無論是作動力煤還是作原料煤在品質(zhì)上都存在較大差距,清潔高效加工實現(xiàn)資源化利用的技術(shù)難度也更大。正因如此,目前國內(nèi)褐煤的開發(fā)利用不夠充分,褐煤資源被閑置或低質(zhì)化利用的現(xiàn)象普遍存在。
如何有效開發(fā)利用好褐煤資源,成為提高我國煤炭資源利用率、更有效落實國家能源安全戰(zhàn)略的重要抓手之一,也是煤炭及深加工工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要補短板工程,近年來持續(xù)成為能源領(lǐng)域關(guān)注的焦點。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會名譽會長王顯政介紹,基于運輸安全性和經(jīng)濟性,褐煤的使用與有效利用半徑密切相關(guān),就地加工轉(zhuǎn)化勢在必行。褐煤就地轉(zhuǎn)化有兩種途徑:發(fā)電和煤化一體化。相對而言,煤化一體化過程借助煤氣化爐這一轉(zhuǎn)化載體,可實現(xiàn)煤炭由燃料向原料、燃料并重轉(zhuǎn)變,由傳統(tǒng)能源向潔凈能源轉(zhuǎn)變,生產(chǎn)油、氣、烯烴及煤基化學品、煤基新材料,市場巨大,經(jīng)濟性也更為可觀。
航天工程副總經(jīng)理朱玉營指出,褐煤氣化在技術(shù)上存在四個主要難點:一是反應(yīng)活性好,燃燒劇烈,燒嘴頭部熱應(yīng)力大;二是火焰剛度低,容易造成“舔壁”;三是揮發(fā)分含量高,干燥和輸運環(huán)節(jié)安全和環(huán)保問題突出;四是褐煤煤粉的物化性質(zhì)不同,上下游工藝匹配存在問題。
長山首秀,運行數(shù)據(jù)亮眼
中化長山地處吉林省松原市,擁有60萬噸/年尿素、25萬噸/年復合肥、3000噸/年精嗎啉生產(chǎn)能力,副產(chǎn)液氧、液氮、液氬等產(chǎn)品。
中化長山尿素改擴建項目為新建一套30萬噸/年尿素裝置,由空分、氣化、凈化、氨合成和尿素等裝置組成,于2009年啟動,2013年開工建設(shè),2015年7月竣工,2015年10月產(chǎn)出合成氨產(chǎn)品。其氣化裝置采用航天褐煤高效轉(zhuǎn)化技術(shù)生產(chǎn)粗合成氣,也是該技術(shù)首次應(yīng)用于褐煤氣化領(lǐng)域。
中化長山造氣車間主任周啟航介紹,該氣化裝置干燥工藝采用“滾筒預(yù)干燥”技術(shù)路線。氣化工藝采用“頂置單燒嘴+粉煤加壓氣化+下行水激冷”技術(shù)路線,可以實現(xiàn)較為寬泛的各類褐煤的轉(zhuǎn)化利用;技術(shù)先進,碳轉(zhuǎn)化率高,單位氧耗低;國產(chǎn)化率高,建設(shè)投資省,運行維護費用低;裝置運行穩(wěn)定可靠。
由于航天工程對褐煤氣化工藝的適應(yīng)性開發(fā),中化長山項目實現(xiàn)了長周期穩(wěn)定運行,技術(shù)指標亮眼。據(jù)周啟航介紹,裝置沒有發(fā)生過安全事故,且VOCs達標排放。2018年累計運行304天,氣化碳轉(zhuǎn)化率98.7%左右,有效氣含量88.5%。截至2019年7月底共運行199天,氣化碳轉(zhuǎn)化率98.8%左右,有效氣含量88.7%。
中化長山總工程師謝德全說:“以航天爐為龍頭的新建項目投產(chǎn)后,合成氨生產(chǎn)成本下降了500~600元/噸。企業(yè)經(jīng)歷了2016年到2017年化肥行業(yè)和尿素市場的低迷后,深刻理解了航天爐的能耗優(yōu)勢。”
周啟航介紹,中化長山今年前7個月已經(jīng)實現(xiàn)盈利近8000萬元,全年盈利預(yù)計有望實現(xiàn)1.5億元。
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為客戶代表現(xiàn)場觀摩中化長山航天氣化裝置
逐個擊破,整體技術(shù)國際先進
朱玉營表示,為了破解這些“攔路虎”問題,航天工程多年深入研究蒙東褐煤煤質(zhì)特性,吃透了褐煤的氣化特性、熔渣特性及煤粉的物化性質(zhì)。在此基礎(chǔ)上,針對性開發(fā)出了新型燒嘴、新型氣化爐及褐煤預(yù)干燥和輸送工藝路線,實現(xiàn)了褐煤氣化裝置的高效、清潔、安全、穩(wěn)定運行。
航天工程建立了典型褐煤煤質(zhì)氣化及熔渣特性、褐煤煤粉輸運特性數(shù)據(jù)庫,為國內(nèi)其他地區(qū)以及海外褐煤氣化項目的推廣提供了條件。航天工程市場開發(fā)部宋高鵬介紹說,對蒙東褐煤進行元素分析和工業(yè)分析發(fā)現(xiàn),該地區(qū)原煤水分含量較高,約在30%左右,熱值較低、灰分波動較大、揮發(fā)分含量高、易磨煤。
在充分研究褐煤數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,航天工程總結(jié)了蒙東褐煤的高效清潔轉(zhuǎn)化思路。宋高鵬表示,蒙東褐煤水分高熱值低,應(yīng)優(yōu)先選用30%左右含水,熱值3500KCal/kg以上的煤種,就近轉(zhuǎn)化,運輸距離控制在200~300km半徑內(nèi)。蒙東褐煤渣粘溫特性較好,操作窗口較寬,優(yōu)先選用操作窗口>80℃以上的煤種作為原料煤使用。蒙東褐煤灰分含量和灰熔點波動較大,優(yōu)先選用入爐基灰分在8%~15%,灰熔點在1200℃~1350℃的煤種作為原料煤使用。蒙東褐煤揮發(fā)分含量高,反應(yīng)活性高,物理化學性質(zhì)明顯區(qū)別與煙煤,干燥和輸送工藝要重點解決好安全、環(huán)保問題,以及系統(tǒng)的工藝參數(shù)匹配問題。
對此,王顯政指出,行業(yè)之前發(fā)展吃虧在先造好氣化爐再去匹配原料煤,越試產(chǎn)生的問題越多。航天爐最大的特點是先研究透原料,再進行爐型設(shè)計,這是取得成功的重要因素之一。
宋高鵬介紹,公司在新型燒嘴(燃燒器)開發(fā)過程中,主要針對燒嘴頭部熱防護、燒嘴噴口結(jié)構(gòu)、燒嘴粉煤通道均布結(jié)構(gòu)等方面進行了研發(fā)。其中,通過燒嘴噴口結(jié)構(gòu)開發(fā),確定了燒嘴噴口結(jié)構(gòu)方案,實現(xiàn)爐內(nèi)高溫區(qū)下移,有效延長燒嘴壽命,提升氣化燒嘴性能。通過燒嘴粉煤通道均布結(jié)構(gòu)研發(fā),保證碳轉(zhuǎn)化率和燃燒效率,避免燒嘴偏燒,平均相對標準差由約49.16%降低到了6.75%。
宋高鵬介紹,公司在新型氣化爐研發(fā)方面,通過氣化室結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計,模擬實驗獲取了褐煤熔渣在水冷壁面流動的一般規(guī)律,結(jié)合仿真分析和褐煤煤灰特性,確定了水冷壁直徑、長徑比。通過氣化室渣口設(shè)計,確定了渣口結(jié)構(gòu)形式及關(guān)鍵尺寸,并針對煤種灰分波動引起的異常情況設(shè)計了渣口堵渣故障處理預(yù)案,確保氣化爐運行過程中渣口掛渣良好。另外,公司還開發(fā)了“滾筒預(yù)干燥+褐煤密閉輸送+褐煤磨煤干燥”組合工藝路線,解決了預(yù)干燥和輸運環(huán)節(jié)安全性和VOCs達標排放問題。
2019年8月31日,航天工程自主開發(fā)的國內(nèi)首套適用褐煤加工的粉煤水冷壁加壓氣化技術(shù),通過了中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會組織的科技成果鑒定。鑒定委員會專家鑒定意見為:該項技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán),可實現(xiàn)褐煤的安全、清潔、高效轉(zhuǎn)化,整體達到國際先進水平,建議加快推廣應(yīng)用。
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圖為客戶代表聽取有關(guān)中化長山航天氣化裝置的現(xiàn)場講解
反響良好,加大推廣應(yīng)用
9月3日,航天爐褐煤清潔高效轉(zhuǎn)化技術(shù)鑒定成果發(fā)布會上,來自全國的代表對該技術(shù)和中化長山運行情況進行了深入了解、交流。來自某煤化工企業(yè)的代表告訴記者,該技術(shù)投資低,流程短,容易實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行,推廣前景非常好。
一位新疆煤化工企業(yè)代表借參觀機會,與中控車間操作員就干燥機的參數(shù)進行深入交流。他告訴記者,自己企業(yè)當?shù)赜妹弘m非褐煤,但含水量與褐煤相近,此次專程來考察褐煤航天爐運行情況,在新上項目時會考慮選用航天爐。
此外,多家企業(yè)代表借著此次機會交流學習,考察航天爐運行情況。一位來自褐煤氣化技術(shù)研發(fā)企業(yè)代表告訴記者,利用此次機會學習交流航天褐煤技術(shù),很有收獲。
針對航天爐褐煤清潔高效轉(zhuǎn)化技術(shù)今后發(fā)展的重點方向,朱玉營表示,航天工程將加快我國褐煤產(chǎn)區(qū)的技術(shù)推廣應(yīng)用,積極開發(fā)印尼和澳大利亞等褐煤資源豐富的海外市場;建立褐煤預(yù)干燥、褐煤輸送、褐煤氣化設(shè)計和運維的企業(yè)標準體系,并進一步豐富褐煤氣化特性數(shù)據(jù)庫;推動更大規(guī)模褐煤氣化項目實施,提升規(guī)模效益。
中化長山褐煤航天爐選用記
中化吉林長山化工有限公司(簡稱中化長山)始建于1969年,自1976年投產(chǎn)的幾十年發(fā)展歷程過程中,氣化裝置幾經(jīng)更迭。
中化長山總工程師謝德全介紹說:“由于原油價格上漲,中化長山2000年油改煤,上馬了6臺富氧連續(xù)氣化爐,以山西白煤和焦化煤為原料。剛運行兩年,白煤和焦炭價格大幅上漲,于2003年上馬了兩套恩德爐。從2003年開始,直至2018年1月,兩套恩德爐解決了當時中化長山的生存問題。”
他說:“但基于恩德爐常壓制氣能耗高所帶來的環(huán)保問題逐漸顯現(xiàn),中化長山于2008年就開始調(diào)研氣化爐?疾烨昂蠡3~4年時間,很耐心也很嚴謹,在調(diào)研多種煤型和氣化爐實際運行情況的基礎(chǔ)上,最后下定決心向總部打報告,選用粉煤加壓氣化技術(shù)。”
選定氣化爐之后,煤種適應(yīng)性問題就首當其沖。謝德全介紹說:“之前運行的航天爐燒的都是煙煤和無煙煤,但蒙東褐煤含水量達30%多,變成煤粉送入氣化爐成為一道難題。恰好當時,某化工企業(yè)煤制烯烴項目成功運行,選用的預(yù)干燥系統(tǒng)能把40%的水干燥至8%左右。我們與航天工程受此啟發(fā),開發(fā)了干燥工藝路線,并用在航天爐前端,解決了煤種干燥問題。”
同時,航天工程還針對燒嘴和氣化室進行了適應(yīng)性改造,克服諸多技術(shù)困難后,氣化爐順利投產(chǎn)運行。
他說:“航天爐投用之后,該裝置操作人員在主控室操作就行,現(xiàn)場人員都撤出來了。2018年初,就把恩德爐完全停下來了。這主要基于兩方面原因:一是恩德爐的造氣、環(huán)保、安全等各方面成本高;二是兩套裝置生產(chǎn)工藝完全不一樣,完全獨立,人員不好配置。”
近兩年,在中化集團“科學至上”戰(zhàn)略的指引下,中化長山不斷改進創(chuàng)新、優(yōu)化運行指標,2018年以來該項目實現(xiàn)了安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行,并取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。