4月8日上午9時,茂名石化水務(wù)運(yùn)行部煉油作業(yè)區(qū)工藝員李杰來到100噸/小時高氨氮污水處理裝置加藥池旁,對葡萄糖加藥池進(jìn)行例行檢查,確保當(dāng)天的加藥濃度符合裝置運(yùn)行要求。
自2017年4月20日該裝置檢修復(fù)產(chǎn)以來,茂名石化水務(wù)運(yùn)行部煉油作業(yè)區(qū)持續(xù)開展技術(shù)攻關(guān),堅持“日分析、日優(yōu)化、周總結(jié)”密切跟蹤調(diào)整裝置運(yùn)行情況。截至2019年4月8日,該裝置已實(shí)現(xiàn)長周期安穩(wěn)運(yùn)行718天,創(chuàng)歷史最好水平。
100噸/小時高氨氮污水處理裝置于2014年1月建成正式投入生產(chǎn)運(yùn)行,是中國石化系統(tǒng)內(nèi)首套采用短程同步硝化-反硝化工藝技術(shù),主要處理煤制氫外排灰水的污水裝置。該裝置開工投用后,反復(fù)遇到運(yùn)行3-4個月就出現(xiàn)水中污泥解絮、設(shè)備管線結(jié)垢,污水處理效果差被迫切斷進(jìn)水等難題。
為了攻克生產(chǎn)難關(guān),茂名石化水務(wù)運(yùn)行部把污水治理關(guān)口前移,利用信息化手段,架設(shè)上下游生產(chǎn)情況溝通渠道,及時溝通生產(chǎn)異常,通報生產(chǎn)數(shù)據(jù),進(jìn)行技術(shù)交流。他們在源頭增設(shè)污水除硬設(shè)施,解決進(jìn)水硬度高的難題。通過和總部聯(lián)系專家組進(jìn)行聯(lián)合會診把準(zhǔn)病況,邀請撫研院、廣東石油化工學(xué)院針對裝置運(yùn)行存在問題開展三個側(cè)線試驗(yàn),比選出處理煤灰水的最佳工藝,探索裝置的最佳運(yùn)行工況。
水務(wù)運(yùn)行部煉油作業(yè)區(qū)精細(xì)過程管控。工藝人員時刻緊盯裝置運(yùn)行狀況,根據(jù)各工段出水指標(biāo),隨時做好生產(chǎn)調(diào)整。為確保生化系統(tǒng)營養(yǎng)鹽能持續(xù)投加,他們通過小技改,為一級A池南、北組增加甲醇和葡萄糖營養(yǎng)液流量計,信號引進(jìn)DCS,同時制定流量控制范圍,固化投藥操作,嚴(yán)格管理從嚴(yán)考核,相繼解決了南北組偏流、甲醇等營養(yǎng)源投加不精細(xì)、加藥泵堵塞不能及時發(fā)現(xiàn)等問題,增強(qiáng)了氨氮去除能力和活性污泥抗沖擊能力。他們緊盯現(xiàn)場收集數(shù)據(jù),每天通過30分鐘沉降比,對生化系統(tǒng)污泥的顏色、沉降性能進(jìn)行初步判斷,觀察和記錄沉降數(shù)據(jù)。對生化污泥進(jìn)行顯微鏡觀察,通過微生物的活性來判斷裝置運(yùn)行是否良好。
通過持續(xù)優(yōu)化攻關(guān),目前100噸/小時高氨氮污水處理裝置運(yùn)行穩(wěn)定,沉淀池出水清澈,氨氮去除率高達(dá)99%, COD平均值39.0mg/L,優(yōu)于國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。