截至10月29日,由榆能化公司負責運營的該工業(yè)園區(qū)甲醇聯(lián)合裝置第一爐合成催化劑自投產(chǎn)已累計生產(chǎn)甲醇508.73萬噸,單爐催化劑運行時間接近40個月,超出設(shè)計壽命近百天,且運行工況仍然良好,創(chuàng)下國內(nèi)同類裝置的最好運行水平,充分體現(xiàn)了煤、油、氣資源綜合利用的先進性和可靠性。
延長石油靖邊園區(qū)甲醇合成裝置采用英國低壓甲醇合成專利技術(shù),基于煤、油、氣資源綜合利用的優(yōu)勢,裝置通過“碳氫互補”有效解決了傳統(tǒng)煤制甲醇碳多氫少以及天然氣制甲醇氫多碳少的缺陷。裝置自2014年7月份一次投料成功以來,所使用的催化劑在線時間和甲醇的總產(chǎn)量均超過了國內(nèi)同類裝置,每立方米催化劑甲醇產(chǎn)量達到了2.43萬噸,創(chuàng)造了國內(nèi)最好水平。
今年,該裝置成功克服年初天然氣受限及丙烯換熱器管束內(nèi)漏等不利因素,通過煤油共氣化加工裂解渣油增加煤基合成氣有效氣量,回收裝置尾氣降低消耗等措施提高甲醇產(chǎn)量,實現(xiàn)了裝置高負荷穩(wěn)定運行。4月份,合成催化劑專利商根據(jù)運行數(shù)據(jù)判定催化劑已到運行末期。榆能化公司及時組織相關(guān)專業(yè)部門制定了科學、合理、可靠的催化劑末期運行方案,技術(shù)人員每天收集運行數(shù)據(jù),通過對碳轉(zhuǎn)化率、新鮮氣單耗、催化劑床層溫度等運行數(shù)據(jù)進行嚴密監(jiān)控分析并及時調(diào)整運行參數(shù),確保了裝置在催化劑末期高負荷平穩(wěn)運行。今年,該裝置無非計劃停車,截至發(fā)稿,合成裝置運行負荷穩(wěn)定在104.5%。
據(jù)悉,裝置自建成投產(chǎn)以來,通過兩次技改消缺,消除了多項制約裝置高負荷穩(wěn)定運行的瓶頸,裝置產(chǎn)能不斷提高。同時,通過加強操作培訓、崗位練兵、技術(shù)比武和制定嚴格的操作方案等措施,不斷提高裝置操作運行管理水平,保證裝置高負荷安全穩(wěn)定運行;通過加強現(xiàn)場巡檢和設(shè)備維護管理,及時發(fā)現(xiàn)和消除現(xiàn)場隱患,在夏季高溫期及時通過技術(shù)改造,保證了機組高負荷穩(wěn)定運行,裝置整體運行水平顯著提高。