賽鼎工程有限公司結(jié)合自身特點(diǎn),在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上,與科研院所、材料與設(shè)備制造商、行業(yè)內(nèi)知名專家,同時(shí)集中一批工程技術(shù)人員,開發(fā)出了不同爐型的“賽鼎爐”。自上世紀(jì)九十年代末以來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)完全取代國(guó)外魯奇爐。
1、賽鼎爐的發(fā)展歷程
1.1 國(guó)外碎煤加壓氣化的發(fā)展歷程
魯奇碎煤加壓氣化爐曾經(jīng)是世界上最早的、唯一工業(yè)化的煤加壓氣化方法,西德魯奇公司于1936年建立了第一套加壓氣化裝置。先后經(jīng)歷了第一階段(1930~1954)第一代爐型,第二階段(1952~1965)第二代爐型;第三階段(1969年后)第三代爐型,第三代爐型大大提高了氣化爐能力,擴(kuò)大了煤種應(yīng)用范圍,以滿足現(xiàn)代化大型工廠的需要,爐內(nèi)徑3.8m,采用雙層夾套外殼,內(nèi)壁不襯耐火磚,爐內(nèi)設(shè)有轉(zhuǎn)動(dòng)的煤分布器及攪拌器,氣化能力50000~55000Nm3/h粗煤氣。現(xiàn)在世界范圍內(nèi)主要建設(shè)、運(yùn)行的即為第三代爐型。上世紀(jì)80年代后,隨著油氣價(jià)格下降,魯奇公司煤化工板塊逐漸剝離,此種技術(shù)國(guó)外發(fā)展也幾乎停滯。
1.2 魯奇爐國(guó)內(nèi)引進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)用及優(yōu)化調(diào)整情況簡(jiǎn)介
1.2.1 天脊化肥廠
原料煤種:貧瘦煤;
主要產(chǎn)品及規(guī)模:合成氨30×104t/a、52×104t/a;
投產(chǎn)時(shí)間:1987年;
氣化爐規(guī)格尺寸:Φ3.842m、3.0MPa(G);
氣化爐臺(tái)數(shù):4+1(其中引進(jìn)4臺(tái),第五臺(tái)為國(guó)產(chǎn));
運(yùn)行現(xiàn)狀:正常
魯奇加壓氣化在以褐煤、長(zhǎng)焰煤為原料的煤氣化方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。國(guó)內(nèi)的天脊化肥廠以貧瘦煤為氣化原料為魯奇加壓氣化爐發(fā)展史上的首例。該項(xiàng)目在試生產(chǎn)的前幾年,由于氣化問(wèn)題困擾著合成氨裝置的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。該廠結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,對(duì)原有引進(jìn)流程做了大約400多項(xiàng)改進(jìn)、創(chuàng)新。其中針對(duì)魯奇氣化主要改進(jìn)如下:
a、通過(guò)研究爐篦布?xì)夥绞剑岢、試出了適合于貧瘦煤的最佳布?xì)夥桨浮?br /> b、通過(guò)研究原料煤粒度分布,提出、試出了適合于貧瘦煤的最佳粒度分布。
c、對(duì)碎煤加壓氣化中的易損件煤灰鎖上下閥等對(duì)結(jié)構(gòu)及材料進(jìn)行了針對(duì)性優(yōu)化、改造,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)。
其中增加的第五臺(tái)氣化爐是由于原有的4臺(tái)氣化爐難以達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。新增第5臺(tái)氣化爐也是由當(dāng)時(shí)魯奇公司同意由其中國(guó)國(guó)內(nèi)自主增加。第5臺(tái)氣化爐的設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)、投產(chǎn)完全由國(guó)內(nèi)自主完成。
1.2.2 哈爾濱氣化廠
原料煤種:長(zhǎng)焰煤;
主要產(chǎn)品及規(guī)模:城市煤氣160×104Nm3/日聯(lián)產(chǎn)甲醇4×104t/a;
投產(chǎn)時(shí)間:1993年;
氣化爐規(guī)格尺寸:Φ3.842m、3.0MPa(G)(引進(jìn)時(shí)設(shè)有襯里);
氣化爐臺(tái)數(shù):4+1;
運(yùn)行現(xiàn)狀:正常
其中后期針對(duì)魯奇氣化主要改進(jìn)如下:
a、原設(shè)計(jì)布?xì)馕茨苓_(dá)到氣化爐的生產(chǎn)能力,通過(guò)改變布?xì)庵睆降姆椒,改變氣化劑的分布率及流速,使(fàn)t篦布?xì)飧泳鶆颍蟠筇岣吡藲饣癄t的生產(chǎn)能力(PKM為三層布?xì)猓?br /> b、原設(shè)計(jì)煤鎖泄壓氣和開停車放空的煤氣,經(jīng)過(guò)洗滌后放空,為了保護(hù)環(huán)境及回收有效成分,技改增加了煤鎖氣回收系統(tǒng)。
c、原設(shè)計(jì)氣化爐內(nèi)有耐火襯里結(jié)構(gòu),后由于設(shè)置襯里減少了氣化爐有效容積,且容易出現(xiàn)掛壁現(xiàn)象。后由業(yè)主聯(lián)合賽鼎公司論證取消了耐火磚,并且修正了氣化爐內(nèi)通體的熱補(bǔ)償?shù)取?br />
1.2.3 義馬氣化廠一期
原料煤種:長(zhǎng)焰煤;
主要產(chǎn)品及規(guī)模:城市煤氣120×104Nm3 /日聯(lián)產(chǎn)甲醇4×104t/a;
投產(chǎn)時(shí)間:2001年;
氣化爐規(guī)格尺寸:Φ3.842m、3.0MPa(G);
氣化爐臺(tái)數(shù):2+1;
運(yùn)行現(xiàn)狀:正常
其中后期針對(duì)魯奇氣化主要改進(jìn)如下:
a、通過(guò)研究原料煤粒度分布,提出、試出了適合于長(zhǎng)焰煤的最佳粒度分布。
1.3 國(guó)內(nèi)碎煤加壓固態(tài)排渣氣化的發(fā)展歷程
賽鼎工程有限公司自上世紀(jì)70年代開始與德國(guó)魯奇公司、PKM公司等合作,設(shè)計(jì)了天脊集團(tuán)合成氨裝置、哈爾濱依蘭煤氣工程、義馬煤氣化工程,積累了豐富的工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。“七五”“九五”期間在國(guó)家的組織領(lǐng)導(dǎo)下完成了國(guó)家科技攻關(guān)課題《魯奇碎煤加壓氣化日產(chǎn)100萬(wàn)立方米城市煤氣基礎(chǔ)設(shè)計(jì)》,在此基礎(chǔ)上,獨(dú)立完成了太原爐的設(shè)計(jì)建設(shè)工作。至此國(guó)產(chǎn)的“碎煤加壓氣化技術(shù)”進(jìn)入應(yīng)用的階段。1991年國(guó)家科委向化二院頒發(fā)了“七五”國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目(ф2.8m加壓氣化爐攻關(guān)小組)先進(jìn)集體獎(jiǎng)狀。
賽鼎工程有限公司在Φ2.8m、壓力2.0MPa氣化爐的基礎(chǔ)上,結(jié)合天脊集團(tuán)(原山西化肥廠)擴(kuò)產(chǎn)改造經(jīng)驗(yàn),又開發(fā)設(shè)計(jì)了Φ3.8m、壓力3.0MPa氣化爐,于1996年4月應(yīng)用于山西化肥廠作為引進(jìn)裝置補(bǔ)充內(nèi)容。該碎煤加壓氣化爐全部采用國(guó)產(chǎn)材料,爐型相當(dāng)于魯奇第三代Mark IV。該爐于1998年12月建成,運(yùn)行平穩(wěn),達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo)。2004年兩臺(tái)Φ3.8m、壓力3.0MPa氣化爐成功應(yīng)用于河南義馬煤氣廠二期建設(shè)中。這些裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的全面應(yīng)用,同時(shí)也是國(guó)內(nèi)技術(shù)走向全面推廣的開始。
近年來(lái)賽鼎工程有限公司又開發(fā)出Φ3.8m、壓力4.0MPa碎煤加壓氣化爐,應(yīng)用于內(nèi)蒙古大唐克什克騰煤制天然氣項(xiàng)目和新疆慶華煤制天然氣項(xiàng)目以及其它在建的煤制氣、合成氨、甲醇等項(xiàng)目。其中內(nèi)蒙古大唐克什克騰煤制天然氣項(xiàng)目和新疆慶華煤制天然氣項(xiàng)目已經(jīng)開車成功,內(nèi)蒙古大唐克什克騰煤制天然氣項(xiàng)目第一系列生產(chǎn)合格天然氣于2013年12月23日成功并入北京燃?xì)夤芫W(wǎng)。標(biāo)志著世界范圍內(nèi)第一個(gè)設(shè)計(jì)、建成并成功運(yùn)行的4.0MPa碎煤加壓氣化爐。
目前,為了滿足我國(guó)大型煤化工生產(chǎn)企業(yè)的需求,賽鼎工程有限公司承擔(dān)科技部863項(xiàng)目,開發(fā)完成了Φ5.0m、壓力6.0MPa碎煤加壓氣化爐,該爐型與河南義馬聯(lián)合建設(shè)示范裝置,目前該項(xiàng)目非標(biāo)設(shè)備正在采購(gòu),現(xiàn)場(chǎng)土建正在進(jìn)行,預(yù)計(jì)2017年調(diào)試完成。
賽鼎工程有限公司在慶華建設(shè)了國(guó)內(nèi)壓力最高的加壓固定床氣化實(shí)驗(yàn)室。氣化爐設(shè)計(jì)壓力8.0MPa,內(nèi)徑0.2m。目前實(shí)驗(yàn)室已建成試運(yùn)行,實(shí)驗(yàn)室可以承擔(dān)多種煤的小型試驗(yàn)試燒,獲取不同壓力下的各項(xiàng)數(shù)據(jù),進(jìn)行CO2返爐試驗(yàn),對(duì)不同反應(yīng)段數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣分析回歸。

國(guó)內(nèi)碎煤加壓固態(tài)排渣氣化的發(fā)展主要里程碑節(jié)點(diǎn):
1970年代開始山西化肥廠引進(jìn)談判
1980~1985年 “六五期間”國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目《Φ2.8m加壓氣化爐科技攻關(guān)》
1986~1990年 列入國(guó)家七五重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目
1986年Φ2.8m氣化爐投產(chǎn)
1987年 天脊投產(chǎn),到運(yùn)行正常歷時(shí)十年,不斷進(jìn)行改造
1991年 七五國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收,獲得科技進(jìn)步獎(jiǎng)集體獎(jiǎng)
1993年 哈爾濱依蘭煤氣廠PKM爐投產(chǎn),獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)
1995年,天脊第五臺(tái)爐國(guó)產(chǎn)化設(shè)計(jì)
1998年12月17日 天脊國(guó)產(chǎn)爐投產(chǎn)
2000年 義馬煤氣廠投產(chǎn)
2004年 義馬第三臺(tái)完全國(guó)產(chǎn)化爐建設(shè)
2006年 義馬二期投產(chǎn)(完全國(guó)產(chǎn)化)
2008年 山西潞安煤制油投產(chǎn)
2009年 賽鼎5000氣化爐公司立項(xiàng)
2010年 國(guó)電赤峰3052項(xiàng)目投產(chǎn)
2012年 新疆廣匯120萬(wàn)噸甲醇投產(chǎn)
2013年 大唐克旗煤制天然氣項(xiàng)目投產(chǎn)(國(guó)際首臺(tái)40公斤氣化爐)
2014年 新疆慶華煤制氣投產(chǎn)
2015年 河南晉煤慶投產(chǎn)
2015年 賽鼎5000氣化爐示范列入科技部“863”計(jì)劃《大規(guī)模碎煤加壓氣化技術(shù)與示范》,義馬氣化廠動(dòng)工建設(shè),預(yù)計(jì)2017年投料試車
1.4 碎煤加壓氣化國(guó)內(nèi)自主設(shè)計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)用情況簡(jiǎn)介
1.4.1 義馬氣化廠二期
原料煤種:長(zhǎng)焰煤;
主要產(chǎn)品及規(guī)模:城市煤氣144×104Nm3;
投產(chǎn)時(shí)間:2006年;
氣化爐規(guī)格尺寸:Φ3.842m、3.0MPa(G);
氣化爐臺(tái)數(shù):2;
運(yùn)行現(xiàn)狀:正常
1.4.2 山西潞安煤基合成油
原料煤種:貧瘦煤;
主要產(chǎn)品及規(guī)模:合成油16×104t/a;
投產(chǎn)時(shí)間:2008年;
氣化爐規(guī)格尺寸:Φ3.842m、3.0MPa(G);
氣化爐臺(tái)數(shù):6;
運(yùn)行現(xiàn)狀:正常
1.4.3 晉煤金石合成氨
原料煤種:無(wú)煙煤;
主要產(chǎn)品及規(guī)模:氫氣4.5×104t/a 、甲醇20×104t/a、硝銨40×104t/a;
投產(chǎn)時(shí)間:2013年;
氣化爐規(guī)格尺寸:Φ3.842m、3.0MPa(G);
氣化爐臺(tái)數(shù):6+2;
運(yùn)行現(xiàn)狀:正常
該項(xiàng)目碎煤加壓氣化裝置以晉煤無(wú)煙煤為設(shè)計(jì)煤種制取合成氨原料氣在國(guó)內(nèi)尚屬首次。
無(wú)煙煤揮發(fā)分較低,實(shí)際生產(chǎn)中未回收到副產(chǎn)油品,為下游煤氣水處理裝置優(yōu)化提供了條件。
項(xiàng)目實(shí)際氣化爐負(fù)荷及有效氣體成分均已超出設(shè)計(jì)值。
1.4.4 晉煤天慶合成氨(4.0MPa、無(wú)煙煤)
原料煤種:無(wú)煙煤;
主要產(chǎn)品及規(guī)模:氫氣4.5×104t/a 、甲醇20×104t/a、硝銨40×104t/a;
投產(chǎn)時(shí)間:2013年;
氣化爐規(guī)格尺寸:Φ3.842m、4.0MPa(G);
氣化爐臺(tái)數(shù):6;
運(yùn)行現(xiàn)狀:正常
氣化爐單爐設(shè)計(jì)負(fù)荷7500Nm3/h,隨著氣化爐單爐負(fù)荷增加到9000Nm3/h,氣化爐出口粗煤氣溫度增加約20℃,氣化爐單爐氣量由45000 Nm3/h提高到54000 Nm3/h,單爐加煤量增加了10.0噸/h。
4.0MPa碎煤加壓氣化晉城無(wú)煙煤與其它煤種相比,具有單位產(chǎn)氣量高、單耗低、煤灰鎖閥門動(dòng)作頻率低,是發(fā)展煤化工產(chǎn)品的優(yōu)良煤種。
1.4.5 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克什克騰煤制天然氣項(xiàng)目
原料煤種:褐煤;
主要產(chǎn)品及規(guī)模:40.0億Nm3 SNG/年;
投產(chǎn)時(shí)間:2012年;
氣化爐規(guī)格尺寸:Φ3.842m、4.0MPa(G);
氣化爐臺(tái)數(shù):48(一期16臺(tái)已投運(yùn);二期16臺(tái)已建成);
運(yùn)行現(xiàn)狀:正常
本項(xiàng)目原、燃料煤均采用錫林浩特勝利煤田的勝利煤5號(hào)原煤。原煤煤質(zhì)屬低硫、低灰和高揮發(fā)分的褐煤。原料水分32%、灰分13.8%、揮發(fā)分32.8%。該項(xiàng)目為世界世界首套40公斤/cm2碎煤加壓氣化爐, 2012年7月28日成功產(chǎn)出合格天然氣。氣化爐各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到甚至超過(guò)了設(shè)計(jì)要求。
1.4.6 其他
另外還有已經(jīng)投產(chǎn)的項(xiàng)目:新疆廣匯新能源有限公司(甲醇120×104t/a,二甲醚80×104t/a);國(guó)電赤峰3052項(xiàng)目;新疆慶華煤制天然氣一期工程;
已經(jīng)建成準(zhǔn)備投產(chǎn)項(xiàng)目:中煤平朔劣質(zhì)煤示范項(xiàng)目、新疆新業(yè)能源甲醇項(xiàng)目、大唐阜新煤制天然氣項(xiàng)目(一期)、伊犁新天煤制天然氣項(xiàng)目等項(xiàng)目運(yùn)行數(shù)據(jù)不再做詳細(xì)介紹。

2、賽鼎爐在煤制天然氣上的應(yīng)用
固定床加壓氣化工藝技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是工藝技術(shù)成熟、先進(jìn)、可靠,在大型煤氣化裝置中投資最少。碎煤加壓氣化的氧氣消耗和煤耗都低于其他煤氣化方法。煤制天然氣采用碎煤加壓氣化工藝有以下主要優(yōu)勢(shì):
(1) 煤氣化過(guò)程中產(chǎn)生甲烷量相當(dāng)于天然氣中甲烷總量的45%左右,即有45%的甲烷是在氣化爐內(nèi)生成的。從而降低了甲烷合成的負(fù)荷,提高了煤制天然氣過(guò)程的熱效率。
(2) 煤氣化過(guò)程中生成甲烷放出的熱量,可以為煤氣化提供部分反應(yīng)熱,從而降低了煤制天然氣的煤耗和氧耗。
(3) 碎煤加壓氣化是集煤干餾和半焦氣化于一體的氣化工藝,可以回收煤中部分有機(jī)物,獲得部分石油化工的替代產(chǎn)品。
(4) 碎煤加壓氣化技術(shù)成熟,操作簡(jiǎn)單,投資最低,同時(shí)也是所有大型煤氣化工藝中氧耗量最低,空分投資最省、操作費(fèi)用最低的工藝。
(5) 煤種適應(yīng)性強(qiáng),幾乎可以氣化所有煤種,尤其是可以高水分、高灰分、高灰熔點(diǎn)的劣質(zhì)煤作原料,且不受成漿性的制約,是降低SNG產(chǎn)品生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素。
固定床加壓氣化工藝技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是工藝技術(shù)成熟、先進(jìn)、可靠、氣體中甲烷含量高,最適合作為燃料氣,在大型煤氣化裝置中投資最少。
賽鼎公司開發(fā)的煤制天然氣工藝以低品質(zhì)褐煤為原料。在煤氣化工藝技術(shù)的選擇中,曾對(duì)所有適宜褐煤氣化技術(shù)的:工藝特點(diǎn)、氣化溫度、壓力、投煤量、單爐尺寸、主要部件壽命、氣化爐臺(tái)數(shù)、除塵冷卻方式、裝置占地、煤耗、氧耗、電耗、蒸汽消耗、碳轉(zhuǎn)化率、氣化熱效率和投資等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)分析比較。幾種煤氣化工藝消耗指標(biāo)最高相差19倍,投資最大相差2.6倍。
固定床碎煤加壓氣化投資僅為氣流床氣化1/2--1/3,電耗僅為氣流床氣化的1/10~1/20。同時(shí)固定床加壓氣化可以實(shí)現(xiàn)煤制天然氣和甲醇、二甲醚、氨等聯(lián)產(chǎn),經(jīng)濟(jì)效益更好,抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。
國(guó)產(chǎn)化碎煤加壓氣化爐造價(jià)低、維護(hù)費(fèi)用低,在設(shè)計(jì)、制造、施工、生產(chǎn)操作等方面已積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。引進(jìn)氣化爐不但投資高,而且還要支付昂貴的專利費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、專有設(shè)備加工制造、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)等費(fèi)用和一些捆綁式的銷售。同等規(guī)模下,國(guó)產(chǎn)化碎煤加壓氣化與引進(jìn)氣化技術(shù)相比,投資低50%以上。
3、賽鼎爐在煤制天然氣項(xiàng)目上的優(yōu)化及改進(jìn)
3.1 大唐克旗煤制氣運(yùn)行中問(wèn)題及解決
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克什克騰煤制天然氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱“克旗公司”)40億Nm3/年項(xiàng)目分三個(gè)系列建設(shè),每系列16臺(tái)4.0MPa碎煤加壓氣化爐,其中第一系列于2013年底投入運(yùn)行?似旃4.0MPa碎煤加壓氣化爐屬國(guó)內(nèi)首批使用,以劣質(zhì)褐煤(高水分Mar:36.9%、低熱值Qnet,ar:13.98 MJ/Kg)為原料煤在國(guó)內(nèi)也鮮見(jiàn)。另外由于內(nèi)蒙古大唐東勝利褐煤堆密度較低,平均為650Kg/m3,且活性較強(qiáng),為解決加煤頻率過(guò)大問(wèn)題,工程設(shè)計(jì)中經(jīng)過(guò)多次計(jì)算分析論證,將煤鎖的高度增加1.3米,體積由12.3m3增大到18.7m3,同時(shí)考慮到煤鎖體積和氣化爐體積的匹配性,將氣化爐高度增加0.5米,體積由98m3增高到103.8m3。同時(shí)考慮到增加壓力能夠提高粗煤氣中甲烷含量,有利于減少粉塵帶出量等。在本項(xiàng)目中將氣化爐的操作壓力有原來(lái)的30公斤/cm2提升到40公斤/cm2。
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克什克騰煤制氣項(xiàng)目首臺(tái)氣化爐于2011年8月26日點(diǎn)火成功。2012年7月28日成功產(chǎn)出合格天然氣。世界首套4.0MPa碎煤加壓氣化爐順利投入使用,工程驗(yàn)證了4.0MPa碎煤加壓氣化爐是可行的,爐體、煤鎖、灰鎖等關(guān)鍵設(shè)備也經(jīng)受了工程實(shí)際檢驗(yàn)。
由于內(nèi)蒙古大唐東勝利褐煤的年輕及不穩(wěn)定性,開車運(yùn)行初期遇到了前所未見(jiàn)的各種問(wèn)題。主要如下:
1)由于大唐東勝利煤質(zhì)活性極高,開車運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)加煤頻繁,最大加煤量達(dá)到約1000t/d,這在碎煤加壓氣化中從未有過(guò),故對(duì)加煤系統(tǒng)的設(shè)置和控制提出了極高的要求。在開車運(yùn)行過(guò)程中通過(guò)各種的優(yōu)化措施實(shí)現(xiàn)了氣化爐120%氧負(fù)荷正常運(yùn)行。
2)結(jié)合原料煤性質(zhì)和調(diào)試期間運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),調(diào)整了四層布?xì)饪卓讖胶筒細(xì)夥绞,使(fàn)t篦的布?xì)饪赘雍侠恚瑺t篦布?xì)饪赘泳鶆,床層穩(wěn)定,氣化爐的生產(chǎn)能力得到提高,操作彈性增大,運(yùn)行穩(wěn)定,能耗降低,殘?zhí)苛靠捎?%降低至5%以下;同時(shí)汽氧比較試燒大幅下降,提高了蒸汽分解率,減少了廢水。
3)2013年11月底,克旗公司氣化爐投用后,在很短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了多臺(tái)氣化爐夾套泄漏。通過(guò)對(duì)腐蝕機(jī)理進(jìn)行了分析,初步認(rèn)為是堿金屬為主的綜合腐蝕,這在碎煤加壓氣化的發(fā)展史上屬于第一次遇到。后通過(guò)各種論證在氣化爐夾套減薄(泄露)部位(15CrMo/20R材料)堆焊3-5mm inconel 625材料,2014年4月2日恢復(fù)生產(chǎn)至今,上述部位無(wú)明顯減薄,表明該方法可以解決氣化爐內(nèi)夾套減。ㄐ孤叮﹩(wèn)題。
克旗煤制天然氣公司4.0MPa碎煤加壓氣化爐單爐連續(xù)運(yùn)行可達(dá)到241天,且氣化用煤的下限在逐步的縮小,汽氧比逐步的降低。
3.2 新疆慶華煤制氣運(yùn)行中問(wèn)題及解決
新疆慶華煤制天然氣是新疆地區(qū)國(guó)家核準(zhǔn)的第一個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目。新疆慶華原料煤質(zhì)相對(duì)于大唐克旗又有著本質(zhì)的差別。主要體現(xiàn)在原料煤落下強(qiáng)度低(66%),熱穩(wěn)定性相對(duì)較差。采用碎煤加壓氣化面臨最大的問(wèn)題就是塊煤在皮帶輸送過(guò)程中破碎較嚴(yán)重,導(dǎo)致進(jìn)氣化爐原料煤粒度下限超標(biāo),最終后果就是煤氣化時(shí)粗煤氣中帶出物較多,對(duì)下游凈化設(shè)備造成堵塞。為此針對(duì)傳統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)氣化備煤系統(tǒng)較復(fù)雜,需要經(jīng)過(guò)儲(chǔ)存、輸送、篩分、破碎等一系列工序。氣化煤入爐之前經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)運(yùn),原備煤系3.3 伊犁新天煤制氣運(yùn)行中問(wèn)題及解決統(tǒng)無(wú)法保證入爐煤塊煤率。賽鼎公司采用計(jì)算機(jī)仿真模擬等方法對(duì)原料煤輸送系統(tǒng)進(jìn)行了大量卓有成效的技改優(yōu)化。
將溜槽改為曲線形式,料流在溜槽中無(wú)沖擊點(diǎn),貼合溜槽側(cè)壁下落。同時(shí),料流速度得到有效控制,從馳張篩拋出之后,以較均勻速度,傳遞至受料輸送皮帶,成螺旋下降形態(tài)。改造后的優(yōu)點(diǎn)如下:
優(yōu)點(diǎn):
最大程度減小破塊率;
最大程度減少溜槽磨損;
最大程度保護(hù)皮帶;
最大程度減少跑偏;
最大程度減少粉塵出塵量
伊犁新天煤制天然氣是新疆地區(qū)又一個(gè)大型煤制天然氣項(xiàng)目。新天煤化工是目前已建成的世界最大單體煤制氣國(guó)家示范項(xiàng)目。2017.3.29,伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)20億立方米煤制天然氣項(xiàng)目A系列全線打通,產(chǎn)出合格天然氣,并成功接入西氣東輸伊寧站,創(chuàng)大型煤制氣項(xiàng)目試車新紀(jì)錄。
伊犁新天項(xiàng)目充分借鑒吸收了前面兩個(gè)煤制氣項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),針對(duì)本項(xiàng)目原料煤質(zhì)、工藝流程進(jìn)行了大量的優(yōu)化技改工作。主要如下:
1)原料煤輸送系統(tǒng)根據(jù)類似項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)改用曲線落煤管,并采用了最有效的蒸汽噴霧抑塵等措施,充分減少了塊煤破碎率及車間環(huán)境。
2)針對(duì)原料煤強(qiáng)度較低可能造成帶出物多的情況在氣化工段采用了多種優(yōu)化措施保證氣化爐操作的穩(wěn)定,最大程度的減少帶出物;同時(shí)在進(jìn)變換裝置前并聯(lián)兩套粗煤氣除塵措施,從而保證了粗煤氣中含塵對(duì)后續(xù)裝置的影響。
3)在煤氣水處理工段易產(chǎn)生無(wú)組織排放的儲(chǔ)罐呼吸口、排放取樣口等全部采用采取密閉結(jié)構(gòu),排放氣收集后送至火炬系統(tǒng)。從而避免了無(wú)組織排放氣臭味問(wèn)題。
4、賽鼎爐的今后發(fā)展設(shè)想
4.1 賽鼎爐今后發(fā)展前景
鑒于賽鼎爐獨(dú)特的逆流床氣化,熱效率高;氣化過(guò)程中生產(chǎn)高含量的甲烷;副產(chǎn)焦油、輕油、酚、氨副產(chǎn)品等特性,注定使賽鼎爐在今后的煤制天然氣行業(yè)、煤質(zhì)分級(jí)利用方面具有廣闊的發(fā)展空間。
4.2 控制先進(jìn)、環(huán)境友好、效率更高的發(fā)展前景
1)開車過(guò)程更簡(jiǎn)化、環(huán)保
傳統(tǒng)的碎煤加壓氣化粗煤氣成分分析采用手動(dòng)分析,造成分析數(shù)據(jù)的滯后及勞動(dòng)強(qiáng)度的增加。
隨著分析儀器系統(tǒng)處理的優(yōu)化更新,碎煤加壓氣化粗煤氣數(shù)據(jù)分析完全可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分析,進(jìn)而可以實(shí)現(xiàn)開車過(guò)程的蒸汽升溫、空氣點(diǎn)火、空氣運(yùn)行、切氧的程序化,從而簡(jiǎn)化開車過(guò)程。 另外開車過(guò)程的空氣點(diǎn)火、運(yùn)行階段隨著控制系統(tǒng)的改進(jìn)完全可以取消,改為直接氧氣點(diǎn)火,從而大幅度的減少開車時(shí)間及開車時(shí)間的放空量。
2)無(wú)組織排放的收集利用
碎煤加壓氣化工藝過(guò)程二氧化碳排放氣、各種無(wú)組織排放氣等統(tǒng)一收集后采用蓄熱式熱氧化裝置,徹底解決系統(tǒng)排放氣污染及惡臭等問(wèn)題,同時(shí)利用煙氣余熱副產(chǎn)中壓等級(jí)的過(guò)熱蒸汽。
3)煤鎖充泄壓過(guò)程能量的分級(jí)利用
碎煤加壓氣化常規(guī)配置煤鎖充壓采用粗煤氣,煤鎖泄壓氣通過(guò)氣柜緩存,再通過(guò)煤鎖氣壓縮機(jī)加壓后返回系統(tǒng)。流程配置存在系統(tǒng)復(fù)雜、能量利用率低的缺點(diǎn)。采用煤鎖充泄壓分級(jí)利用的方案在減少投資、降低消耗等方面優(yōu)勢(shì)較大。
固定床加壓氣化工藝技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是工藝技術(shù)成熟、先進(jìn)、可靠,在大型煤氣化裝置中投資最少。碎煤加壓氣化的氧氣消耗和煤耗都低于其他煤氣化方法。煤制天然氣采用碎煤加壓氣化工藝有以下主要優(yōu)勢(shì):
(1) 煤氣化過(guò)程中產(chǎn)生甲烷量相當(dāng)于天然氣中甲烷總量的45%左右,即有45%的甲烷是在氣化爐內(nèi)生成的。從而降低了甲烷合成的負(fù)荷,提高了煤制天然氣過(guò)程的熱效率。
(2) 煤氣化過(guò)程中生成甲烷放出的熱量,可以為煤氣化提供部分反應(yīng)熱,從而降低了煤制天然氣的煤耗和氧耗。
(3) 碎煤加壓氣化是集煤干餾和半焦氣化于一體的氣化工藝,可以回收煤中部分有機(jī)物,獲得部分石油化工的替代產(chǎn)品。
(4) 碎煤加壓氣化技術(shù)成熟,操作簡(jiǎn)單,投資最低,同時(shí)也是所有大型煤氣化工藝中氧耗量最低,空分投資最省、操作費(fèi)用最低的工藝。
(5) 煤種適應(yīng)性強(qiáng),幾乎可以氣化所有煤種,尤其是可以高水分、高灰分、高灰熔點(diǎn)的劣質(zhì)煤作原料,且不受成漿性的制約,是降低SNG產(chǎn)品生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素。
固定床加壓氣化工藝技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是工藝技術(shù)成熟、先進(jìn)、可靠、氣體中甲烷含量高,最適合作為燃料氣,在大型煤氣化裝置中投資最少。
賽鼎公司開發(fā)的煤制天然氣工藝以低品質(zhì)褐煤為原料。在煤氣化工藝技術(shù)的選擇中,曾對(duì)所有適宜褐煤氣化技術(shù)的:工藝特點(diǎn)、氣化溫度、壓力、投煤量、單爐尺寸、主要部件壽命、氣化爐臺(tái)數(shù)、除塵冷卻方式、裝置占地、煤耗、氧耗、電耗、蒸汽消耗、碳轉(zhuǎn)化率、氣化熱效率和投資等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)分析比較。幾種煤氣化工藝消耗指標(biāo)最高相差19倍,投資最大相差2.6倍。
固定床碎煤加壓氣化投資僅為氣流床氣化1/2--1/3,電耗僅為氣流床氣化的1/10~1/20。同時(shí)固定床加壓氣化可以實(shí)現(xiàn)煤制天然氣和甲醇、二甲醚、氨等聯(lián)產(chǎn),經(jīng)濟(jì)效益更好,抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。
國(guó)產(chǎn)化碎煤加壓氣化爐造價(jià)低、維護(hù)費(fèi)用低,在設(shè)計(jì)、制造、施工、生產(chǎn)操作等方面已積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。引進(jìn)氣化爐不但投資高,而且還要支付昂貴的專利費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、專有設(shè)備加工制造、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)等費(fèi)用和一些捆綁式的銷售。同等規(guī)模下,國(guó)產(chǎn)化碎煤加壓氣化與引進(jìn)氣化技術(shù)相比,投資低50%以上。
3、賽鼎爐在煤制天然氣項(xiàng)目上的優(yōu)化及改進(jìn)
3.1 大唐克旗煤制氣運(yùn)行中問(wèn)題及解決
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克什克騰煤制天然氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱“克旗公司”)40億Nm3/年項(xiàng)目分三個(gè)系列建設(shè),每系列16臺(tái)4.0MPa碎煤加壓氣化爐,其中第一系列于2013年底投入運(yùn)行?似旃4.0MPa碎煤加壓氣化爐屬國(guó)內(nèi)首批使用,以劣質(zhì)褐煤(高水分Mar:36.9%、低熱值Qnet,ar:13.98 MJ/Kg)為原料煤在國(guó)內(nèi)也鮮見(jiàn)。另外由于內(nèi)蒙古大唐東勝利褐煤堆密度較低,平均為650Kg/m3,且活性較強(qiáng),為解決加煤頻率過(guò)大問(wèn)題,工程設(shè)計(jì)中經(jīng)過(guò)多次計(jì)算分析論證,將煤鎖的高度增加1.3米,體積由12.3m3增大到18.7m3,同時(shí)考慮到煤鎖體積和氣化爐體積的匹配性,將氣化爐高度增加0.5米,體積由98m3增高到103.8m3。同時(shí)考慮到增加壓力能夠提高粗煤氣中甲烷含量,有利于減少粉塵帶出量等。在本項(xiàng)目中將氣化爐的操作壓力有原來(lái)的30公斤/cm2提升到40公斤/cm2。
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克什克騰煤制氣項(xiàng)目首臺(tái)氣化爐于2011年8月26日點(diǎn)火成功。2012年7月28日成功產(chǎn)出合格天然氣。世界首套4.0MPa碎煤加壓氣化爐順利投入使用,工程驗(yàn)證了4.0MPa碎煤加壓氣化爐是可行的,爐體、煤鎖、灰鎖等關(guān)鍵設(shè)備也經(jīng)受了工程實(shí)際檢驗(yàn)。
由于內(nèi)蒙古大唐東勝利褐煤的年輕及不穩(wěn)定性,開車運(yùn)行初期遇到了前所未見(jiàn)的各種問(wèn)題。主要如下:
1)由于大唐東勝利煤質(zhì)活性極高,開車運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)加煤頻繁,最大加煤量達(dá)到約1000t/d,這在碎煤加壓氣化中從未有過(guò),故對(duì)加煤系統(tǒng)的設(shè)置和控制提出了極高的要求。在開車運(yùn)行過(guò)程中通過(guò)各種的優(yōu)化措施實(shí)現(xiàn)了氣化爐120%氧負(fù)荷正常運(yùn)行。
2)結(jié)合原料煤性質(zhì)和調(diào)試期間運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),調(diào)整了四層布?xì)饪卓讖胶筒細(xì)夥绞,使(fàn)t篦的布?xì)饪赘雍侠恚瑺t篦布?xì)饪赘泳鶆,床層穩(wěn)定,氣化爐的生產(chǎn)能力得到提高,操作彈性增大,運(yùn)行穩(wěn)定,能耗降低,殘?zhí)苛靠捎?%降低至5%以下;同時(shí)汽氧比較試燒大幅下降,提高了蒸汽分解率,減少了廢水。
3)2013年11月底,克旗公司氣化爐投用后,在很短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了多臺(tái)氣化爐夾套泄漏。通過(guò)對(duì)腐蝕機(jī)理進(jìn)行了分析,初步認(rèn)為是堿金屬為主的綜合腐蝕,這在碎煤加壓氣化的發(fā)展史上屬于第一次遇到。后通過(guò)各種論證在氣化爐夾套減薄(泄露)部位(15CrMo/20R材料)堆焊3-5mm inconel 625材料,2014年4月2日恢復(fù)生產(chǎn)至今,上述部位無(wú)明顯減薄,表明該方法可以解決氣化爐內(nèi)夾套減。ㄐ孤叮﹩(wèn)題。
克旗煤制天然氣公司4.0MPa碎煤加壓氣化爐單爐連續(xù)運(yùn)行可達(dá)到241天,且氣化用煤的下限在逐步的縮小,汽氧比逐步的降低。
3.2 新疆慶華煤制氣運(yùn)行中問(wèn)題及解決
新疆慶華煤制天然氣是新疆地區(qū)國(guó)家核準(zhǔn)的第一個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目。新疆慶華原料煤質(zhì)相對(duì)于大唐克旗又有著本質(zhì)的差別。主要體現(xiàn)在原料煤落下強(qiáng)度低(66%),熱穩(wěn)定性相對(duì)較差。采用碎煤加壓氣化面臨最大的問(wèn)題就是塊煤在皮帶輸送過(guò)程中破碎較嚴(yán)重,導(dǎo)致進(jìn)氣化爐原料煤粒度下限超標(biāo),最終后果就是煤氣化時(shí)粗煤氣中帶出物較多,對(duì)下游凈化設(shè)備造成堵塞。為此針對(duì)傳統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)氣化備煤系統(tǒng)較復(fù)雜,需要經(jīng)過(guò)儲(chǔ)存、輸送、篩分、破碎等一系列工序。氣化煤入爐之前經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)運(yùn),原備煤系3.3 伊犁新天煤制氣運(yùn)行中問(wèn)題及解決統(tǒng)無(wú)法保證入爐煤塊煤率。賽鼎公司采用計(jì)算機(jī)仿真模擬等方法對(duì)原料煤輸送系統(tǒng)進(jìn)行了大量卓有成效的技改優(yōu)化。
將溜槽改為曲線形式,料流在溜槽中無(wú)沖擊點(diǎn),貼合溜槽側(cè)壁下落。同時(shí),料流速度得到有效控制,從馳張篩拋出之后,以較均勻速度,傳遞至受料輸送皮帶,成螺旋下降形態(tài)。改造后的優(yōu)點(diǎn)如下:
優(yōu)點(diǎn):
最大程度減小破塊率;
最大程度減少溜槽磨損;
最大程度保護(hù)皮帶;
最大程度減少跑偏;
最大程度減少粉塵出塵量
伊犁新天煤制天然氣是新疆地區(qū)又一個(gè)大型煤制天然氣項(xiàng)目。新天煤化工是目前已建成的世界最大單體煤制氣國(guó)家示范項(xiàng)目。2017.3.29,伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)20億立方米煤制天然氣項(xiàng)目A系列全線打通,產(chǎn)出合格天然氣,并成功接入西氣東輸伊寧站,創(chuàng)大型煤制氣項(xiàng)目試車新紀(jì)錄。
伊犁新天項(xiàng)目充分借鑒吸收了前面兩個(gè)煤制氣項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),針對(duì)本項(xiàng)目原料煤質(zhì)、工藝流程進(jìn)行了大量的優(yōu)化技改工作。主要如下:
1)原料煤輸送系統(tǒng)根據(jù)類似項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)改用曲線落煤管,并采用了最有效的蒸汽噴霧抑塵等措施,充分減少了塊煤破碎率及車間環(huán)境。
2)針對(duì)原料煤強(qiáng)度較低可能造成帶出物多的情況在氣化工段采用了多種優(yōu)化措施保證氣化爐操作的穩(wěn)定,最大程度的減少帶出物;同時(shí)在進(jìn)變換裝置前并聯(lián)兩套粗煤氣除塵措施,從而保證了粗煤氣中含塵對(duì)后續(xù)裝置的影響。
3)在煤氣水處理工段易產(chǎn)生無(wú)組織排放的儲(chǔ)罐呼吸口、排放取樣口等全部采用采取密閉結(jié)構(gòu),排放氣收集后送至火炬系統(tǒng)。從而避免了無(wú)組織排放氣臭味問(wèn)題。
4、賽鼎爐的今后發(fā)展設(shè)想
4.1 賽鼎爐今后發(fā)展前景
鑒于賽鼎爐獨(dú)特的逆流床氣化,熱效率高;氣化過(guò)程中生產(chǎn)高含量的甲烷;副產(chǎn)焦油、輕油、酚、氨副產(chǎn)品等特性,注定使賽鼎爐在今后的煤制天然氣行業(yè)、煤質(zhì)分級(jí)利用方面具有廣闊的發(fā)展空間。
4.2 控制先進(jìn)、環(huán)境友好、效率更高的發(fā)展前景
1)開車過(guò)程更簡(jiǎn)化、環(huán)保
傳統(tǒng)的碎煤加壓氣化粗煤氣成分分析采用手動(dòng)分析,造成分析數(shù)據(jù)的滯后及勞動(dòng)強(qiáng)度的增加。
隨著分析儀器系統(tǒng)處理的優(yōu)化更新,碎煤加壓氣化粗煤氣數(shù)據(jù)分析完全可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分析,進(jìn)而可以實(shí)現(xiàn)開車過(guò)程的蒸汽升溫、空氣點(diǎn)火、空氣運(yùn)行、切氧的程序化,從而簡(jiǎn)化開車過(guò)程。 另外開車過(guò)程的空氣點(diǎn)火、運(yùn)行階段隨著控制系統(tǒng)的改進(jìn)完全可以取消,改為直接氧氣點(diǎn)火,從而大幅度的減少開車時(shí)間及開車時(shí)間的放空量。
2)無(wú)組織排放的收集利用
碎煤加壓氣化工藝過(guò)程二氧化碳排放氣、各種無(wú)組織排放氣等統(tǒng)一收集后采用蓄熱式熱氧化裝置,徹底解決系統(tǒng)排放氣污染及惡臭等問(wèn)題,同時(shí)利用煙氣余熱副產(chǎn)中壓等級(jí)的過(guò)熱蒸汽。
3)煤鎖充泄壓過(guò)程能量的分級(jí)利用
碎煤加壓氣化常規(guī)配置煤鎖充壓采用粗煤氣,煤鎖泄壓氣通過(guò)氣柜緩存,再通過(guò)煤鎖氣壓縮機(jī)加壓后返回系統(tǒng)。流程配置存在系統(tǒng)復(fù)雜、能量利用率低的缺點(diǎn)。采用煤鎖充泄壓分級(jí)利用的方案在減少投資、降低消耗等方面優(yōu)勢(shì)較大。