5月16日6點,隨著齊魯石化第二化肥廠煤氣化裝置A爐爐火一點點熄滅,煤氣化裝置連續(xù)運行777天,再次創(chuàng)造了長周期運行世界紀(jì)錄,實現(xiàn)了同類裝置運行481天、538天、777天的世界紀(jì)錄“三級跳”。
第二化肥廠煤氣化裝置是公司唯一的一套煤氣化裝置,承擔(dān)著為煉油廠提供氫氣、為丁辛醇裝置提供羰基合成原料氣的任務(wù),其重要性顯而易見,牽一發(fā)而動全身,設(shè)備的長周期平穩(wěn)運行對公司各套裝置的安穩(wěn)生產(chǎn)起到了關(guān)鍵性作用。
自2000年開始,中石化集團公司正式啟動了“煤代油”暨“煤氣化”原料改造工作,2006年9月20日,齊魯石化資源優(yōu)化項目煤造氣部分開始土建,2008年10月24日,齊魯石化煤氣化裝置建成投產(chǎn),于11月4日產(chǎn)出合格氫氣。
所謂“煤氣化”,就是將煤塊磨成煤粉,經(jīng)過一系列的工藝加工,最終產(chǎn)出下游裝置生產(chǎn)用的原料氣。“煤氣化”能夠替代“油氣化”、“氣(天然氣)氣化”最根本的原因是降低成本、提高收益。然而,保持生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定性以及操作的艱難程度,是一直從事化工操作的員工所未料到的。
由于煤炭的固有物質(zhì)屬性,無論采用哪種形式,決定了其對生產(chǎn)用設(shè)備、儀表閥門、管線都存在一定的磨損以及化學(xué)反應(yīng)的不確定性。由此導(dǎo)致,為保證生產(chǎn)的連續(xù)性,必須定期進行定向的維護和變換操作,需保持三臺氣化爐兩開一備的狀態(tài)。
事實上,這套被業(yè)界評價為“開得最好”的齊魯煤氣化裝置卻天生“孱弱”,設(shè)備、工藝問題不斷。管理技術(shù)人員在沒有成熟經(jīng)驗可借鑒的情況下,一方面充當(dāng)著“消防員”的角色,一方面依靠日復(fù)一日地加班加點、攻關(guān)鉆研,與各種突發(fā)問題“過招”。剛投產(chǎn)的兩年間,設(shè)備沖刷、堵掛、腐蝕嚴(yán)重,生產(chǎn)過程不穩(wěn)定、不連續(xù),氣體聯(lián)合車間干部員工一直處于“救火”式工作狀態(tài),裝置現(xiàn)場幾乎每天都有緊急搶修。一位管理人員這樣表述:那叫“按下葫蘆浮起瓢”,干部員工整天一身油泥一身汗在現(xiàn)場摸爬滾打,辛苦不說,裝置不穩(wěn)定給大家?guī)順O大的精神壓力。
預(yù)知性檢維修讓裝置“質(zhì)精氣足”
“將功夫下在現(xiàn)場,強化設(shè)備運行監(jiān)護,升級保運級別”,第二化肥廠將此作為降服這條“氣龍”的“混天綾”。
該廠領(lǐng)導(dǎo)帶頭承包裝置,車間主任承包裝置的核心設(shè)備氨冰機,操作人員承包管道、閥門,做到了任務(wù)明確,責(zé)任到人。三個層次的立體式網(wǎng)絡(luò)巡檢平臺建立,使得巡檢路線做到了全面覆蓋不留死角,巡檢時間上做到了24小時全天候無縫鏈接。
從消除“救火”式搶修到創(chuàng)新預(yù)知性檢維修,該廠還加強裝置運行規(guī)律的探索,加強關(guān)鍵設(shè)備特護等措施,針對重點設(shè)備、關(guān)鍵控制點,都做了應(yīng)急預(yù)案和特護措施,逐步摸索出煤氣化爐預(yù)知性計劃檢修的科學(xué)規(guī)律。他們充分利用煤氣化爐“兩開一備”的運行特點,利用檢修時間差,始終保持兩臺氣化爐在線運行,從而確保了裝置的長周期運行。
車間主任孫傳寶對此體會頗深:“車間利用開停車、消缺、檢修等時間對易沖刷、腐蝕嚴(yán)重的設(shè)備管件等進行有目的性的檢查與更換,尤其對燒嘴、激冷環(huán)、爐磚、重要設(shè)備等實施‘預(yù)知性’維修,消除事故苗頭和隱患,確保裝置的本質(zhì)安全。如果說裝置是肢體,那么操作人員就是大腦,在操作人員的精心操作、精心維護下,裝置得以安全平穩(wěn)地運行。”
2015年12月22日,第二化肥廠首次實現(xiàn)了氣化爐倒?fàn)t期間系統(tǒng)不減負(fù)荷并使之成為常態(tài)。
2016年10月10日召開的經(jīng)濟活動分析會上,齊魯石化總經(jīng)理韓峰給予充分肯定:第二化肥廠抓好裝置的長周期安穩(wěn)經(jīng)濟運行,使氣化爐的無擾動切換已經(jīng)成為常態(tài),截至9月底,煤氣化裝置已連續(xù)運行550天,長周期運行紀(jì)錄再次被刷新;而且現(xiàn)在裝置運行平穩(wěn),每天產(chǎn)生一個世界紀(jì)錄,員工們有著強烈的自豪感。
人人爭當(dāng)“先生” 讓員工“提素增智”
駕馭裝置穩(wěn)定長周期運行,對員工的操作技能有著很高的要求。為此,車間開設(shè)了員工課堂,員工利用副班時間,將平常在操作中的問題,通過自己分析,大家一塊討論這種方式,提高班組整體的操作水平。
“裝置運行八年多來,我們將出現(xiàn)過的故障編寫了事故案例匯編,同時,對裝置薄弱環(huán)節(jié)編寫了事故預(yù)案,重復(fù)性的對班組進行培訓(xùn),這樣員工才有能力維護裝置的穩(wěn)定長周期運行。”氣體聯(lián)合車間黨支部書記商曉峰介紹。“為了使培訓(xùn)方式多樣化,車間還開展了黨員講堂。安排車間的技術(shù)骨干和黨員,根據(jù)自己所負(fù)責(zé)的專業(yè),對員工進行教育培訓(xùn)。”
通過輪流當(dāng)教師,人人做“先生”,員工們自己收集資料,進一步強化了業(yè)務(wù)能力,全體員工形成了一個共同進步的效果。
4月29日上午11時,煤氣化裝置出現(xiàn)了一種自2008年開車以來從未經(jīng)歷過的場景:153臺次的機泵莫名其妙的自動重啟,其中26臺反復(fù)自啟,整個控制室里,紅色、橙色的燈光和“滴答滴答”強弱相間的報警聲此起彼伏,員工們憑借扎實的業(yè)務(wù)技能,只用了20分鐘就找到了事故原因。