2016年7月30日12時(shí),陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司DCC重油綜合利用項(xiàng)目一次性投料試車成功,產(chǎn)出有效合成氣并入甲醇合成系統(tǒng),標(biāo)志著西北化工研究院尚屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的煤油共氣化四通道噴嘴制合成氣工藝技術(shù)成功應(yīng)用。
2015年12月,為了高效利用榆能化渣油催化裂解(DCC)裝置副產(chǎn)的裂解重油,在無(wú)煤-重油氣化資料、操作經(jīng)驗(yàn)借鑒的情況下,研發(fā)團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)室對(duì)榆能化DCC裂解重油進(jìn)行了物料特性、流動(dòng)特性等大量基礎(chǔ)性研究。根據(jù)研究成果,結(jié)合榆能化DCC裝置實(shí)際運(yùn)行情況,并借鑒我院在浙江豐登化工有限公司有機(jī)廢液四通道噴嘴成功運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn),研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過(guò)流程模擬研究、控制系統(tǒng)研究、四通道噴嘴流場(chǎng)模擬研究,提出了重油-煤漿共氣化技術(shù)方案。在方案獲榆能化認(rèn)可后,研發(fā)團(tuán)隊(duì)僅用2個(gè)月時(shí)間就攻克諸多技術(shù)難題,成功研發(fā)在國(guó)內(nèi)尚屬首創(chuàng)的煤油共氣化四通道噴嘴制合成氣工藝技術(shù)。
7月30日,榆能化DCC重油綜合利用裝置一次性投料試車成功。72小時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,采用煤油共氣化四通道噴嘴制合成氣工藝技術(shù),單臺(tái)氣化爐每天可氣化裂解重油200噸,產(chǎn)出的有效合成氣(H2+CO)含量84%左右,最高可達(dá)到86%,相比于單一水煤漿氣化技術(shù),其有效合成氣(H2+CO)含量提高5個(gè)百分點(diǎn),氧耗下降7%以上,能效利用率提高6%以上。該技術(shù)推廣應(yīng)用后,榆能化現(xiàn)有煤氣化裝置每年可處理DCC裝置裂解重油十萬(wàn)噸以上,為企業(yè)新增經(jīng)濟(jì)效益上億元。
該項(xiàng)目投料試車成功,不但標(biāo)志著我院又一項(xiàng)支撐集團(tuán)公司油、煤、氣資源綜合利用發(fā)展戰(zhàn)略的重大煤化工技術(shù)誕生,為集團(tuán)公司“一體兩翼”的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)中的“科技創(chuàng)新之翼”對(duì)能源化工實(shí)體產(chǎn)業(yè)起到示范引領(lǐng)作用,也為我國(guó)其他能源化工企業(yè)的資源綜合利用、深度轉(zhuǎn)化開(kāi)辟了一條新路徑。