晉巨公司今年1至5月份,該公司氣化裝置料漿耗、蒸汽耗分別同比下降3%、97%,雙雙創(chuàng)下歷史新低,降本近100萬元。
氣化裝置有晉巨公司的“小龍頭”之稱,它與煤氣爐“大龍頭”形成互補,對該公司整體經(jīng)濟運行起著至關重要的作用。近年來,該公司把提高氣化裝置運行周期、降低裝置消耗列為重點攻關項目,切實采取措施,提高裝置的經(jīng)濟運行質(zhì)量。
“把技改攻關和新技術的應用作為提升優(yōu)化運營、系統(tǒng)效率、降低生產(chǎn)成本的重要手段,加大對氣化裝置的技改攻關力度。”據(jù)該公司副總經(jīng)理潘毅剛介紹,去年,該公司對氣化制漿系統(tǒng)進行了改造,有效提升了料漿濃度,降低含水量,使氣化裝置運行效率和產(chǎn)量顯著提升,平均有效氣達79.5%以上;今年5月份,該公司又抓住氣化裝置大修技改的機會,對已經(jīng)使用30多年的變換系統(tǒng)進行了更新改造,通過更新變換爐、改造工藝流程,使氣化裝置生產(chǎn)結構得到進一步優(yōu)化,為裝置降低蒸汽耗奠定了強有力的支撐。
“面對今年嚴峻的創(chuàng)效形勢,我們立足自身,自我加壓,以空前的力度,全員、全方位開展降耗控費工作。”該公司氣化車間主任汪雄興告訴記者,車間持續(xù)推進精益管理,每天對產(chǎn)量、消耗等進行偏差分析,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時進行調(diào)節(jié)控制;崗位員工則進一步強化工藝指標執(zhí)行,嚴格做好爐壁溫度、有效氣成份等指標的監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題和不足,及時做好工藝指標的調(diào)整和優(yōu)化,確保裝置低耗高效運行。
“截止6月10日,我們車間的產(chǎn)量、消耗均已經(jīng)接近半年目標任務,到6月底實現(xiàn)雙過半,我們有信心!”汪雄興信心滿滿。