晉巨公司今年1至5月份,該公司氣化裝置料漿耗、蒸汽耗分別同比下降3%、97%,雙雙創(chuàng)下歷史新低,降本近100萬元。
氣化裝置有晉巨公司的“小龍頭”之稱,它與煤氣爐“大龍頭”形成互補(bǔ),對該公司整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用。近年來,該公司把提高氣化裝置運(yùn)行周期、降低裝置消耗列為重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目,切實(shí)采取措施,提高裝置的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。
“把技改攻關(guān)和新技術(shù)的應(yīng)用作為提升優(yōu)化運(yùn)營、系統(tǒng)效率、降低生產(chǎn)成本的重要手段,加大對氣化裝置的技改攻關(guān)力度。”據(jù)該公司副總經(jīng)理潘毅剛介紹,去年,該公司對氣化制漿系統(tǒng)進(jìn)行了改造,有效提升了料漿濃度,降低含水量,使氣化裝置運(yùn)行效率和產(chǎn)量顯著提升,平均有效氣達(dá)79.5%以上;今年5月份,該公司又抓住氣化裝置大修技改的機(jī)會,對已經(jīng)使用30多年的變換系統(tǒng)進(jìn)行了更新改造,通過更新變換爐、改造工藝流程,使氣化裝置生產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化,為裝置降低蒸汽耗奠定了強(qiáng)有力的支撐。
“面對今年嚴(yán)峻的創(chuàng)效形勢,我們立足自身,自我加壓,以空前的力度,全員、全方位開展降耗控費(fèi)工作。”該公司氣化車間主任汪雄興告訴記者,車間持續(xù)推進(jìn)精益管理,每天對產(chǎn)量、消耗等進(jìn)行偏差分析,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制;崗位員工則進(jìn)一步強(qiáng)化工藝指標(biāo)執(zhí)行,嚴(yán)格做好爐壁溫度、有效氣成份等指標(biāo)的監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題和不足,及時(shí)做好工藝指標(biāo)的調(diào)整和優(yōu)化,確保裝置低耗高效運(yùn)行。
“截止6月10日,我們車間的產(chǎn)量、消耗均已經(jīng)接近半年目標(biāo)任務(wù),到6月底實(shí)現(xiàn)雙過半,我們有信心!”汪雄興信心滿滿。