編者按:去年以來,受市場嚴(yán)重疲軟的影響,加之企業(yè)應(yīng)對措施、內(nèi)部管理不到位,中冀正元出現(xiàn)了持續(xù)虧損的被動局面,拖了集團(tuán)公司的后腿。為使該公司盡快走出困境,經(jīng)集團(tuán)黨政聯(lián)席會議研究決定,中冀正元經(jīng)理班子今年2~3月份停發(fā)工資,只發(fā)生活費。同時,3月初集團(tuán)派出駐中冀正元工作組,由集團(tuán)副總經(jīng)理張立國帶隊,生產(chǎn)部部長肖淑萍等人員參加,幫助企業(yè)分析會診虧損癥結(jié),通過采取一系列針對性措施,使日虧損額由20多萬元降到了12萬元左右。同時針對企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀,再投入少量資金,認(rèn)真謀劃下一步減虧增效措施,使企業(yè)擺脫虧損的困境。
——分析會診,造成企業(yè)虧損的原因主要有六個方面。
一是班子成員分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)溝通不到位,職責(zé)不清晰,缺乏工作的使命感、壓力感、緊迫感,戰(zhàn)斗力與當(dāng)前形勢不匹配,主觀努力不足。二是生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施存在的問題未及時修復(fù)完善,部分裝置帶病運轉(zhuǎn);生產(chǎn)系統(tǒng)存在部分裝置阻力大、各裝置能力不匹配,加之管理不到位,執(zhí)行工藝指標(biāo)不嚴(yán)格,造成產(chǎn)量低、電耗高的問題。三是企業(yè)對各種產(chǎn)品產(chǎn)量、消耗、成本售價分析核算的不透徹、不到位,底數(shù)不清,以致調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不及時,沒有圍繞市場實現(xiàn)生產(chǎn)的合理開機,經(jīng)濟(jì)運行。四是沒有抓住銷售這個“牛鼻子”,銷售隊伍沒活力,信息閉塞,積極跑辦、開拓市場力度不夠,硝銨等產(chǎn)品庫存積壓較多。五是考核不嚴(yán)、不細(xì)、不到位、不嚴(yán)格、不全面,獎罰不對等;現(xiàn)有制度執(zhí)行的不好,沒有一整套切實可行的考核激勵措施,以致同樣問題重復(fù)出現(xiàn)。六是各級執(zhí)行力差,干部員工主動工作積極性不高,負(fù)面情緒較多,致使存在問題拖拉滯后,不能及時整改。
——制定降本增效七項具體措施,實現(xiàn)日減虧8萬元。
首先對經(jīng)理班子分工重新進(jìn)行調(diào)整,分為生產(chǎn)技術(shù)和銷售兩個系統(tǒng),明確各自職責(zé)、任務(wù)、考核指標(biāo),每月一兌現(xiàn)。從而把銷售提到了生產(chǎn)安全同等高度,加大了營銷力度,主要產(chǎn)品硝銨庫存由5000多噸下降到900噸。二是取消經(jīng)理班子辦公室,全部到分管的一線集中辦公;三是制定了中層以上干部值班帶班管理考核辦法,將值班職責(zé)、巡查崗位的時間頻次進(jìn)行量化,明確了對問題整改率的考核標(biāo)準(zhǔn)。四是完善考核制度,層層落實目標(biāo)任務(wù),明確責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn),提高了各級工作積極性。五是根據(jù)生產(chǎn)實際,協(xié)助企業(yè)完成了6項生產(chǎn)調(diào)整措施,提高了產(chǎn)量、降低了消耗;六是組織生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān),造氣全燒小粒煤,單爐發(fā)氣量由56噸多提高到了59噸,日產(chǎn)總氨由460噸提高到475噸,白煤消耗由1.17噸/噸氨下降到1.145噸/噸氨;組織了節(jié)電攻關(guān),調(diào)整循環(huán)水量,停開部分電機和設(shè)備,電耗由1500度/噸氨下降到了1415度/噸氨;七是根據(jù)市場價格和成本核算情況,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),停開或減少了有機產(chǎn)品,加大其它產(chǎn)品產(chǎn)量。
——完成生產(chǎn)系統(tǒng)年度檢修,日減虧2萬元,實施生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)改造,日減虧2.7萬元。
年度檢修:主要對脫硫、造氣、變換、甲烷化等工段進(jìn)行檢修,投運∮4800脫硫塔,將現(xiàn)有∮4000脫硫塔改為清洗塔,脫硫循環(huán)水實現(xiàn)兩級運行,降低脫硫系統(tǒng)阻力15-20mmHg,降低壓縮機一入溫度5℃,延長壓縮機活門使用周期;變換工段新上1臺焦炭過濾器和1臺水冷器,檢修熱水塔和熱交,使系統(tǒng)阻力由0.18MPa降到0.12MPa以下;更換3#造氣廢鍋,并將造氣循環(huán)水改為三級冷卻,從而降低半水煤氣溫度3-5℃,降低電耗300kwh/h;通過更換甲烷化觸媒,改造∮800高壓甲醇內(nèi)件,減少醇烷化用電負(fù)荷。計劃利用4天時間完成檢修和技改甩頭工作,檢修后達(dá)到日產(chǎn)總氨500噸,電耗由1415kwh/t氨下降到1380 kwh,日減虧2萬元。
技改措施:目前合成氨生產(chǎn)系統(tǒng)存在部分裝置阻力大、各裝置能力不匹配,造成產(chǎn)量低、電耗高的問題。經(jīng)過認(rèn)真研究篩選,計劃對部分崗位進(jìn)行改造。改造后總氨生產(chǎn)能力平衡到550噸/天,噸氨耗電降低50KWh,年節(jié)電962萬KWh;計劃投資1096萬元,預(yù)計提高公司經(jīng)濟(jì)效益956萬元/年(其中節(jié)電481萬元;增加產(chǎn)量降低固定費用175萬元;脫碳減少有效氣體損失959萬NM3,增加效益300萬元)。具體改造內(nèi)容:
(1)造氣循環(huán)水由現(xiàn)在是二級冷卻改為三級冷卻,減少循環(huán)水量。改造后夏季氣柜出口半水煤氣溫度由現(xiàn)在42℃降低到39℃以下,節(jié)電324KWh/h。預(yù)計投資30萬元。
(2)脫硫崗位利用現(xiàn)有閑置DN4800脫硫塔,將原DN4000脫硫塔改為清洗塔,將冷卻水與清洗水系統(tǒng)分開。改造后脫硫系統(tǒng)處理能力提高到70000 NM3/h,系統(tǒng)阻力減少30mmHg柱,同時解決了脫硫出口帶液問題。預(yù)計投資40萬元。
(3)變換崗位,利用現(xiàn)有閑置的DN4000變換爐與現(xiàn)DN4400變換系統(tǒng)并聯(lián)使用,減小現(xiàn)有飽和熱水塔的負(fù)荷,改造完成后系統(tǒng)壓差由現(xiàn)在的0.18Mpa降低到0.1Mpa。預(yù)計投資260萬元。
(4)對脫碳系統(tǒng)3#、4#分別增加一臺吸附塔,采用三進(jìn)五抽7均工藝流程,將原系統(tǒng)三塔同時抽真空改為五塔同時抽真空。改造完成后兩套脫碳裝置處理變換氣能力由75000 NM3/h提高到90000 NM3/h,電耗降低396KWh/h,裝置出口總的二氧化碳含量降至≤0.5%。預(yù)計投資366萬元。
(5)高壓甲醇裝置改造,合成塔內(nèi)件增加底部換熱器;甲烷化增加蒸汽加熱器。改造后甲醇合成塔、甲烷化塔不用再開電加熱器,節(jié)電600KWh/h。預(yù)計投資130萬元。
(6)增加1臺DN1200氨合成塔、1臺廢鍋與原裝置并聯(lián)使用;增加1臺循環(huán)機提高循環(huán)量。改造后液氨生產(chǎn)能力由400噸/天增加到500噸/天;氨合成崗位壓力由24Mpa降低到22Mpa。預(yù)計投資270萬元。
技改措施使總氨生產(chǎn)能力平衡到550噸/天,噸氨耗電降至1350kwh/t,每天減虧2.7萬元。
年度檢修和技改兩項措施每天減虧5萬元左右,使日虧損額降至8萬元,基本實現(xiàn)現(xiàn)金流為正值。
——抓緊實施鍋爐余熱發(fā)電項目,是中冀正元扭虧增盈的關(guān)鍵所在。
目前,投資小、見效快、效益理想的唯有上鍋爐余熱發(fā)電,只有這樣才能立竿見影,徹底扭轉(zhuǎn)中冀正元的被動局面。
按照項目方案,擬新上130噸鍋爐配套30MW抽凝式發(fā)電機組,項目得到了當(dāng)?shù)卣罅χС郑淹瓿汕捌谑掷m(xù)。項目總投資1.58億元,預(yù)計明年上半年投產(chǎn),核算年增效益4487萬元,每天增加利潤12萬多元,實現(xiàn)扭虧為盈?傮w盈利每天約3萬元。