為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,減虧增效,今年以來(lái),平煤藍(lán)天化工公司遂平化工廠通過(guò)技術(shù)攻關(guān),用集團(tuán)內(nèi)部品質(zhì)相對(duì)較高的方山煤替代原料結(jié)構(gòu)中的山西末煤,按全年正常生產(chǎn)醇氨30萬(wàn)噸計(jì)算,該廠每年可降低生產(chǎn)成本6000萬(wàn)元以上,每年可消耗集團(tuán)方山末煤50萬(wàn)噸。
今年以來(lái),該廠通過(guò)對(duì)集團(tuán)內(nèi)部煙煤煤種的分析選擇,將集團(tuán)方山礦原煤作為配制型煤首選煤種,將主要原料型煤制作中的30%河南末煤、70%山西末煤調(diào)整為30%河南末煤、70%方山末煤。今年8月,該廠成立新配方型煤試燒攻關(guān)小組,經(jīng)過(guò)確定原料煤摻混比例,嚴(yán)格配煤管理,研發(fā)新型型煤粘結(jié)劑用于型煤制作。9月12日,該廠開(kāi)始摻加70%方山煤的制氣試驗(yàn),經(jīng)過(guò)連續(xù)一個(gè)月的運(yùn)行,總投煤量約7500噸,生產(chǎn)整體運(yùn)行穩(wěn)定,完全滿足生產(chǎn)要求。從單開(kāi)6萬(wàn)噸合成氨生產(chǎn)線情況測(cè)算對(duì)比,河南末煤、方山末煤按照3∶7的比例摻混制作型煤與河南末煤、山西末煤按照3∶7比例制作型煤比較,產(chǎn)量基本持平,原料煤消耗略有上升。但由于型煤價(jià)格下降幅度較大,噸醇氨原料煤成本大幅下降,徹底擺脫了對(duì)山西煤炭的依賴,打破了煤化工行業(yè)煙煤不能用于制取醇氨原料煤氣的傳統(tǒng)觀念,為今后原料替代開(kāi)辟了新途徑,同時(shí)為集團(tuán)方山末煤的拓寬了銷售渠道。
在此次工藝技術(shù)攻關(guān)中,遂平化工廠攻克了兩個(gè)技術(shù)瓶頸。一是成功研制開(kāi)發(fā)適應(yīng)新配方煤種的新型型煤粘結(jié)劑。試燒初期型煤破碎率高,冷強(qiáng)度和熱強(qiáng)度不穩(wěn)定。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,攻關(guān)小組通過(guò)反復(fù)試驗(yàn)和摸索,不斷調(diào)整型煤粘結(jié)劑配方和煤種配比,降低了帶出物數(shù)量。二是解決污水系統(tǒng)水質(zhì)的問(wèn)題。在試燒初期,造氣污水系統(tǒng)漂浮物有所增加,污水系統(tǒng)水質(zhì)受到影響。為此,攻關(guān)小組召開(kāi)專題會(huì)分析原因,確定“病因”,對(duì)癥下藥,解決了影響水質(zhì)變化的物質(zhì)產(chǎn)生的問(wèn)題。
據(jù)悉,該廠正組織技術(shù)人員,全力攻關(guān)20%河南末煤、80%方山煤制氣技術(shù),努力向更高技術(shù)水平邁進(jìn)。