今年5月份,在化肥市場低迷,特別是全省取消化肥優(yōu)惠電價的情況下,蘭花煤化工公司依然取得不俗成績,實現(xiàn)利潤341.24萬元,繼續(xù)保持創(chuàng)效水平。“這與公司實施的溴化鋰制冷項目、蒸汽透平改造項目、煤氣爐摻燒型煤項目密不可分。依托這三個項目,企業(yè)綜合能耗、生產(chǎn)成本得到明顯下降。”公司總工程師徐向東說。
溴化鋰制冷項目實現(xiàn)節(jié)能、產(chǎn)量“雙豐收”
6月26日下午,記者在系統(tǒng)溴化鋰制冷項目前看到,設(shè)備巡檢員正在認真地比對顯示屏上的參數(shù)。徐向東介紹說,在合成氨生產(chǎn)過程中,燃燒鍋爐不僅有大量高溫高壓的蒸汽,還有溫度高達120℃左右的熱水,以前未加以利用,造成了很大浪費。
為了解決這一問題,該公司投資460萬元實施了溴化鋰制冷項目。據(jù)介紹,溴化鋰制冷的原理就是以蒸汽、熱水的熱量為動力,形成溫度更低的冷水,從而提高打氣量,增加合成氨產(chǎn)量。“通俗地說,就是根據(jù)熱脹冷縮的原理,壓縮機內(nèi)溫度高時,打氣量就少,合成氨產(chǎn)量自然不高。通過溴化鋰制冷降低壓縮機內(nèi)的溫度,就可有效提高打氣量并增加產(chǎn)量,解決余熱浪費和制冷來源這兩個問題。”徐向東說。
2014年,該項目建成投用后,經(jīng)濟效益顯著,溴化鋰機組可回收冷量以折合成標煤來計算,每年可節(jié)約3500噸。與此同時,公司氨產(chǎn)量日提高約25噸,兩煤一電消耗大幅度下降。
據(jù)了解,蘭花煤化工公司是我市首家實施溴化鋰制冷項目的企業(yè),因效果顯著,吸引了眾多企業(yè)前來參觀考察。目前,全市又有四五家煤化工企業(yè)復(fù)制了該項目,并從中得到了實惠。而蘭花煤化工公司第二套溴化鋰制冷項目已經(jīng)改造完成,預(yù)計近期將投入運行,屆時,公司的生產(chǎn)成本將會進一步降低。
蒸汽透平項目大幅降低用電量
蒸汽透平項目是蘭花煤化工公司實施的又一節(jié)能項目。徐向東說,蒸汽透平項目就是將蒸汽的熱能直接轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)動的機械能的動力裝置。鍋爐在正常運行中,因生產(chǎn)工藝的需求而提供多種不同等級壓力的蒸汽,而高壓蒸汽通過節(jié)流裝置轉(zhuǎn)化為低壓蒸氣的時候,造成了能量的損失。根據(jù)相關(guān)技術(shù)原理,利用蒸汽透平可以取代工藝生產(chǎn)中所需泵用的電機,減少用電,降低綜合能耗。
該公司實施的蒸汽透平項目有兩項,一是鍋爐給水泵蒸汽透平項目,采用蒸汽透平裝置,回收高壓蒸汽在減壓時所釋放的能量帶動鍋爐給水泵運轉(zhuǎn),從而替代了給水泵電機,節(jié)約了用電量。二是工藝循環(huán)水泵蒸汽透平項目,將低壓蒸汽減壓后所釋放的能量帶動工藝循環(huán)水泵運轉(zhuǎn),從而替代了循環(huán)水泵電機,達到了節(jié)電的目的。
2014年,這兩個項目全部建成投用,每年可節(jié)約用電約800多萬度,折合成標煤約1000噸,經(jīng)濟效益顯著。
煤氣爐摻燒型煤月節(jié)約200多萬元
近段時間,蘭花煤化工公司創(chuàng)新思路,大膽摸索,對煤氣爐部分部件進行改造,使煤氣爐摻燒型煤比例提高到50%左右。
據(jù)了解,原料煤、燃料煤是化肥企業(yè)最大的消耗,而如果摻燒型煤,將大大減少塊煤的使用量,從而有效降低生產(chǎn)成本。因為型煤是以粉煤為主要原料,相比塊煤價格要便宜許多。
當前,蘭花煤化工公司擁有9臺煤氣爐,其中6臺可以摻燒型煤,2臺單燒型煤,1臺備用。為了使氣化爐摻燒型煤比例“步步高升”,該公司成立技術(shù)攻關(guān)小組,對煤氣爐部分部件進行改造,對工藝指標進行調(diào)整優(yōu)化。同時,管理人員在爐況調(diào)整期間24小時在崗,化解運營中的各項難題。
目前,該公司第二臺單燒型煤的煤氣爐點火投運,實現(xiàn)了建廠以來單燒兩臺型煤爐記錄;型煤摻燒比例從30%多提高至50%左右,月?lián)綗客黄?.5萬噸,節(jié)約費用達到200多萬元。