乙炔去除效果明顯 可靠性適應(yīng)性俱佳
截至昨日發(fā)稿時,由中國石油石油化工研究院蘭州化工研究中心開發(fā)的新型LY-C2-MTO乙烯精制催化劑,已在全球首套大型煤制烯烴裝置——神華包頭煤化工有限公司60萬噸/年煤制烯烴(MTO)項目上,作為首裝催化劑進行了近一年的連續(xù)工業(yè)運行。結(jié)果顯示,各項指標均達到裝置要求。目前,反應(yīng)器入口配氫量為40μL/L,入口乙炔含量2~5μL/L,入口溫度維持在32℃,反應(yīng)器出口檢測不到乙炔,該指標達到同類催化劑領(lǐng)先水平。
2011年初,神華60萬噸/年煤制烯烴裝置成功開車,生產(chǎn)出低密度等聚乙烯樹脂。為提升產(chǎn)品品質(zhì),需要把聚合級乙烯中的乙炔含量從2~10μL/L,降低到0.1μL/L以下。但要將乙炔含量脫除到0.1μL/L以下,而且極少損失乙烯,對選擇性加氫催化劑的性能提出了很高要求。當時國內(nèi)外已有的碳二加氫催化劑均無法滿足神華60萬噸/年煤制烯烴裝置的要求。
中國石油石油化工研究院科研人員深入研究了神華60萬噸/年煤制烯烴裝置的特殊工況和具體要求后,潛心研究,大膽創(chuàng)新,采用全新的思路,對催化劑載體指標和活性組分負載方式等核心技術(shù)環(huán)節(jié)進行了大幅度的調(diào)整,制備出了除炔活性高、選擇性極佳的乙烯精制催化劑。經(jīng)過長周期評價,結(jié)果完全達到預(yù)期目標?梢詫⒁胰埠拷档偷0.1μL/L以下,而要求的氫/炔比甚至可以達到2~4,遠遠領(lǐng)先于其他同類催化劑。
2013年5月,在神華集團舉行的乙烯精制催化劑技術(shù)招標中,石化院的催化劑以突出的性能指標一舉擊敗了國內(nèi)外強勁對手,成為60萬噸/年煤制烯烴裝置乙烯精制催化劑的首裝供應(yīng)商。當年8月17日,神華60萬噸/年煤制烯烴裝置乙烯精制單元首次投料開車,并順利打通流程,反應(yīng)器入口乙炔含量為4.5μL/L,反應(yīng)器出口未檢出乙炔,初始配氫量為80μL/L。此后該裝置不斷降低配氫量,目前氫氣含量僅為40μL/L,該指標達到國內(nèi)外乙烯精制催化劑的領(lǐng)先水平。從一年前的“首裝”劑到目前穩(wěn)定運行的“領(lǐng)跑”劑,充分展示了新型乙烯精制催化劑的可靠性和適應(yīng)性。
蘭州化工研究中心開發(fā)的適用煤制烯烴裝置的加氫除炔催化劑的工業(yè)應(yīng)用,為我國煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強有力的技術(shù)支撐,充分展示了新型乙烯精制催化劑的可靠性和適應(yīng)性。該催化劑還先后在蘭州石化、遼陽石化等企業(yè)的石油化工乙烯裝置進行了工業(yè)推廣應(yīng)用,成效顯著。