6月28日,記者在大慶石化公司獲悉,大慶石化化肥廠合成氨裝置以34.41吉焦/噸氨的最低綜合能耗指標(biāo)連續(xù)11年蟬聯(lián)中國石油同類裝置第一,尿素耗液氨570.56千克/噸,創(chuàng)化肥廠歷史最好成績。
節(jié)能降耗是企業(yè)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任、社會責(zé)任的重要體現(xiàn)。大慶石化化肥廠堅持“節(jié)約與開發(fā)并舉,把節(jié)約放在首位”,通過優(yōu)化統(tǒng)籌,嚴(yán)格落實(shí)對標(biāo)管理工作,全面提升裝置運(yùn)行質(zhì)量。
生產(chǎn)工藝優(yōu)化是節(jié)能降耗的直接手段。大慶石化化肥廠堅持以數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn),堅持日統(tǒng)計、周講評、月總結(jié),優(yōu)化工藝參數(shù),實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。合成車間通過裝置同期對比分析,發(fā)現(xiàn)蒸汽消耗高,經(jīng)過工藝、設(shè)備等多方面優(yōu)化調(diào)整,使合成氨蒸汽單耗下降0.04噸,日節(jié)約蒸汽8噸;尿素車間在進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析時,發(fā)現(xiàn)尿素耗液氨量增加,經(jīng)排查是尿素水解換熱器泄漏,處理后尿素耗液氨由原來的0.576噸降至現(xiàn)在的0.571噸,日節(jié)約氨6噸至8噸。
裝置長周期生產(chǎn),間接降低了產(chǎn)品能耗物耗。在保證長周期運(yùn)行上,化肥廠圍繞指標(biāo)管理、隱患排查、生產(chǎn)受控和狀態(tài)監(jiān)測這四項工作重點(diǎn),做到細(xì)致調(diào)節(jié)、精心巡檢、嚴(yán)守程序、提前掌控。通過科學(xué)管理,嚴(yán)格執(zhí)行狀態(tài)監(jiān)測制度,化肥廠先后發(fā)現(xiàn)并解決了合成系統(tǒng)惰性氣體含量高造成反應(yīng)差等17項重大問題,取得了合成、尿素裝置連續(xù)安全運(yùn)行356天和337天的好成績。
技術(shù)創(chuàng)新助力節(jié)能降耗;蕪S積極排查相關(guān)瓶頸問題,并結(jié)合實(shí)際統(tǒng)籌規(guī)劃,通過工藝流程創(chuàng)新、技術(shù)改造、設(shè)備更新等方式,解決各類問題23項,保證了裝置高效運(yùn)行。其中,化肥廠完善了尿素刮料機(jī)結(jié)疤駝峰改造項目,徹底解決了尿素駝峰問題,填補(bǔ)了國內(nèi)空白。